篦冷机技术改造
2019-09-12祁红艳
刘 刚,祁红艳
(金昌水泥(集团)有限责任公司干法厂,甘肃金昌 733710)
0 引言
篦冷机是水泥熟料煅烧系统中的关键工艺设备,它的性能直接影响到窑系统的设备运转率。因此,在烧成系统的设备管理中,保证篦冷机的高冷却效率,高热回收率和高运转率,是保持熟料生产的连续性,是提高窑系统设备运转率,保证熟料产量、质量和节能降耗的有效途径。
1 生产中存在的问题及原因分析
篦冷机随着回转窑产量的不断提高,篦冷机的整体性能已不能满足生产的需要,篦冷机的设计和制造缺陷逐渐显露出来,具体表现:①篦冷机对熟料的的冷却效果差,篦板经常在高温熟料中运行,磨损,烧坏严重;②磨损后的篦板漏料量很大,常常造成篦冷机下面水平拉链机承超负荷运行,导致链条经常断裂,使篦冷机的运转率低;③篦冷机内废气温度低,仅有(400~550)℃,致使水泥熟料煅烧热回收率低,二次、三次风温度低。在水泥熟料生产过程中,由于篦冷机的故障频发而造成回转窑停窑的情况居高不下,故而形成了制约水泥熟料煅烧的主要因素,同时也给烧成系统设备的维修工作增加了极大的劳动强度。因此对篦冷机所存在的缺陷进行技术改造已成为企业的当务之急。
造成上述问题的主要原因:①篦冷机热端阶梯部分较短,没有科学合理的划分供风区域,不能使熟料在端部急冷,从而加大了篦床的冷却负荷;②篦冷机仅有8 排充气梁,充气率低,冷却能力差;③没有切实有效的措施,改善和消除篦冷机内“熟料红河”的措施,加剧出料温度上升以及篦板的磨损烧坏。
2 主要改造措施
针对篦冷机存在的这些设计和制造缺陷问题,结合篦冷机的实际现状,有针对性的采取6 项技术改造措施。
(1)把篦冷机原一室篦板改为倾斜固定阶梯式高阻力篦板,细化了供气单元,分中央直吹区和两侧斜吹区,将该区域划分为3 个供气单元,并且单独供风。
(2)将篦冷机原有4 个室改造为3 个室:原一室、二室合并,改造为新一室;原三室变为新二室;原四室变为新三室。这3 个室内的活动,固定篦板梁全部改造为篦板充气梁,二室使用充气篦板,三室使用高阻力篦板,增装阻料篦板及盲板。
(3)新增3 套充气梁供风系统,活动风管与固定风管处采用具有独特设计的活动伸缩带,杜绝了此处的漏风、泄漏压力现象。
(4)为防止堆“雪人”现象产生,将篦冷机前墙板上原有的3台空气炮的位置做了改动,向上均提高500 mm。
(5)新增拉链机与3 个风室之间的密封装置,篦冷机下面水平拉链机串风得到彻底根治;更换了室与室之间的密封石棉板,减少了室间串风。
(6)更换了点检用的观察门、照明装置,不仅杜绝了此处漏风,也方便了岗位人员对室内的检查。
3 技改效果
(1)改造前出篦冷机熟料温度高,为260 ℃左右,改造后熟料温度降至120 ℃左右,这样提高了篦冷机的热回收率,二次、三次风温大幅增加。
(2)改造后消除了篦冷机两侧存在的“红河”现象,降低了由于“红河”现象对篦板造成的磨损,减少了篦板备件的采购量,直接减少采购费用50 万元,降低了生产成本。
(3)提高了设备的运转率。改造后由于采用“厚料层操作”,保证了篦板的使用寿命,再也没有发生因篦板脱落等因素而造成回转窑停机事故,极大地提高了窑系统的运转率。
(4)对篦冷机各室的用风重新进行了配置,提高了熟料的急冷效果,提高了熟料的易磨性。
(5)改 造后相邻篦板间漏料量极大的减少,因而将篦下拉链机的运转方式改为间隙式运转,减少了拉链机的运行电能和维修量。
改造前后各项参数对比见表1。
表1 改造前后各项参数对比