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用于联合站降低能耗的节能技术

2019-09-12王元大庆油田有限责任公司第六采油厂

石油石化节能 2019年8期
关键词:输油单耗节电

王元(大庆油田有限责任公司第六采油厂)

联合站用电有两大系统,油系统:脱水岗、输油岗、化验岗、锅炉岗,平均日耗电1 510 kWh/t,日单耗0.48 kWh/t,小于规定值0.80 kWh/t;污水系统:污水岗、维修班,平均日耗电14 093 kWh。联合站用气有两部分,脱水岗加热炉平均日耗气2 500 m3;锅炉岗锅炉供热平均日耗气1 000 m3。

1 能耗现状

由图1可知,2017年5月喇Ⅰ-1联合站外输油单耗为0.456 kWh/t。2018 年5 月外输油单耗为0.434 kWh/t,喇Ⅰ-1联合站外输油单耗呈逐年下降趋势。

图1 能源消耗对比

2 节能技术

2.1 脱水器节能参数控制

电脱水器运行平稳与否是影响其能耗高低的关键因素,若进电脱水器的来液油水界面分层好,电脱水器运行耗电相对减少。喇I-1 联合站一段游离水存在着进液分配不均匀的实际状况,导致一段含水油分层不好,继而增大二段电脱水器的用电负荷。针对电脱水器运行情况,喇Ⅰ-1联合站设定了8 台游离水进口阀的开度。通过反复调试,设定游离水脱除器各阀门最佳开度为20%~40%,使每台容器来液量的分配均衡、沉降时间一致。调整后,一段油水界面分层好,二段电脱水负载降低,电流明显下降。调整前3 台电脱水器平均电流为7.5 A,调整后降至5.2 A,实现日节电63 kWh,年节电约2.3×104kWh。

2.2 机泵运行个性化

污水岗4台132 kW的输水泵正常运行时,实行运3 备1,因为喇Ⅰ-1 联合站地处水系统管网的末端,通常回压较高,排水量扬程要求高,导致其运行负载大、耗电量高。通过调查发现,当管网压力稳定时,2 台输水泵运行也能满足生产要求。鉴于这种状况,一方面结合矿生产部门协调平衡管网压力,另一方面加强设备运行的精细管理。压力高时运3 备1,压力低时运2 备2,既满足了生产要求,又达到了节能降耗目的。采取相应措施后,月平均节电约1.9×104kWh。

2.3 机泵实施分段运行

为了确保安全生产,除应急事故流程外,喇Ⅰ-1 联合站另外铺设1 条直达喇140 转油放水站的调水管线,以备全站停产时来液越站输送;所以,确保这条管线畅通是至关重要的。尤其冬季,低温凝冻严重影响着这条管线的安全。以往的运行方式为进入秋、冬季后,全天启运调水泵以保障其畅通。现在的运行方式如下:由原来的寒冷季节全天24 h运行,细化为11、12月份每天运行3次,每次1 h;1、2 月份每天运行3 次,每次3 h;3、4 月份每天运行3次,每次1 h。调整后,调水泵减少运行3 420 h,可实现年节电11.8×104kWh。

2.4 优化污水滤罐反洗参数

喇Ⅰ-1联合站的反冲洗历经手动控制阶段和半自动控制阶段,为提高效率降低能耗,投用全自动反冲洗系统,并对系统参数进行优化[1]。喇Ⅰ-1 联合站对滤罐的反洗周期、反洗排量、反洗电流等参数进行了优化,并设定了三段反洗,提高了反冲洗效果。经一段时间的使用、监测,污水水质稳定,在公司的水质检查中,每次抽检结果都优于既定指标。全自动反冲洗系统的特点是全程分三段反洗,排量梯次增加,改变过去单一大流量强洗的方式[2]。通过对10座过滤罐反洗周期、反洗排量、反洗电流等参数的分析,优化了反洗时间和频率,降低了耗电量,综合统计可实现年节电约5.5×104kWh。

2.5 外输泵变频精细控制

外输原油是喇Ⅰ-1 联合站生产流程的关键环节,也是来液从进站到出站主要的耗能环节。外输油泵是每天24 h不间断运转的设备,而且外输泵容量偏大,流量和储油罐液位均采用人工节流控制,这些因素造成了系统运行效率不高、设备易损部件故障频繁,导致了输油岗外输电量一直居高不下,还增加了维修成本[3]。以净化油缓冲罐液位高度为变频参考值,为外输泵加装了变频调速器。日常工作电流由120 A下降到60 A左右,电动机功率也大幅下降,系统效率随之提高,外输泵综合节电率可超过50%,年节电14.1×104kWh。采取技术措施进行节能挖潜,组织技术人员、生产骨干对3台外输泵的运行进行调整。通过技术手段,使原来3 台YD150-50×4、功率132 kW 的输油泵,变为现在小55 kW、中YD150-50×2、大YD150-50×3 泵互备的状态,实现了外输泵可根据流量要求选择性运行,规避了负荷不足的现象。改造后年节电约3.7×104kWh。

2.6 加热炉按需供热

联合站天然气的消耗主要是脱水岗的加热炉。其对经过一段游离水沉降后的含水油进行加热,以满足后续处理的温度需要,原油出站温度应该在43~53 ℃;满足原油破乳剂的最佳工作温度要求,确保原油脱水的质量[4]。加热炉采用点熄火自动控制,通常设定一个温度的上限值,按操作规范,以前设定为65 ℃。随着油田进入特高含水的开发后期,把探索炉温下限临界值作为加热炉降耗的节点纳入技术攻关,开展加热炉降温试验。摸索出加热炉按需供热,最低温度控制在50 ℃,满足原油在系统中良好流动性及后续处理的温度要求,不影响原油破乳剂发挥正常脱水效果的工作温度。降温后,加热炉日均节气140 m3,年节气约5.11×104m3。

3 结论

喇Ⅰ-1联合站根据耗能设备的实际情况,通过应用上述一系列节能技术[5-6],各项能耗全方位下降,与节能技术工作开展前比较,年节电65.85×104kWh,年节气5.11×104m3,输油单耗平均控制在0.48 kWh/t以内,达到了节能降耗效果。

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