燃气锅炉烟气余热回收利用技术浅析
2019-09-10曹艳妮
曹艳妮
随着经济发展迅速,人们对能源的需求越来越大。工业锅炉排烟温度较高,可达160 - 240℃,烟气中含大量热态水蒸气,携带热量可占排烟温度的的55% -75%,使得锅炉热量损失严重,余热回收技术的出现,不仅能够减少有害气体排放量,而且很大程度上缓解了能源供需矛盾。
燃气;锅炉烟气;余热回收
一、烟气余热回收工作原理
燃气主要成分是CH,因此燃烧后的烟气中会含有大量的水蒸气,当烟气温度降至55℃左右时,烟气中水蒸气随之冷凝,同时释放大量的汽化潜热。水蒸气总体潜热量约为燃气低位热值的11%,因此降低排烟温度,使烟气中水蒸气冷凝,可以提高天燃气利用效率。
国内目前采用设置有烟气冷凝器、燃气吸收式热泵回收烟气余热两种类型,都可以降低排烟温度,提高燃气利用效率,节省锅炉房燃气用量。随着烟气中水蒸气的冷凝,能够降低排入大气中的水蒸气,冷凝水经过处理后可以回收利用,同时减少氮氧化物、二氧化硫和一氧化碳的排放。
二、改造的基本条件及方案
若采用间壁式烟气余热回收方案,冷源所必备条件如下:
锅炉房周围必须要有二级冷源,有条件设置空气预热器的情况下,要求冷源的温度≤40℃(换热器传热端差按5℃考虑)且流量充足。无条件设置空气预热器的情况下,要求冷源的温度≤35℃(换热器传热端差按5℃考虑)且流量充足。
根据业主提供资料,锅炉房周围没有合适的冷源,因此本项目无法采取间壁式烟气余热回收方案;主要考虑热泵烟气余热回收方案。
根据锅炉实际运行情况,最终确定本期拟改造的锅炉台数及容量确定为:4台29MW(40t/h)燃气热水锅炉。
锅炉的排烟温度主要影响锅炉的负荷率,负荷率越高锅炉排烟温度越高,根据运行资料,现状空气预热器后的排烟温度在80℃~110℃。
地窝堡燃气热水锅炉房是 “煤改气”项目中的新建热源之一,锅炉房布置紧凑。综合考虑后将热泵机组设置在锅炉房后侧烟囱处,将原有的烟囱拆除,放置热泵机组及余热泵房。原有锅炉的烟囱合并为一座烟囱。
地窝堡燃气锅炉房共有4台29MW(40t/h)燃气热水锅炉,供热能力为116MW(160t/h),排烟温度在46~87℃,一网回水温度在40~65℃,运行时间180天。四台锅炉均为要进行烟气余热改造。地窝堡燃气锅炉房供热面积106万㎡,根据最近几年的运行记录,该区域综合热指标约为70W/㎡。
按供热面积计算最大热负荷:106×70÷100=74.2MW
按供热面积计算平均热负荷:74.2×(20+5.4)÷(20+19.7)=47.5MW
按锅炉装机容量最大热负荷:4×29=116MW
按鍋炉装机容量平均热负荷:116×(20+5.4)÷(20+19.7)=74.2MW
按供热面积和按锅炉装机容量平均热负荷:
(47.5+74.2)÷2=60.85MW
按供热面积和按锅炉装机容量最大热负荷:
(74.2+116)÷2=95.1MW
根据以上得知,4台29MW(40t/h)燃气热水锅炉(按照面积和锅炉装机容量)平均采暖热负荷为60.85MW,达到10%节能量约为6.1MW。
故选择两台3.5MW热泵机组。
本项目根据对烟气尾气余热分析及燃气锅炉房实际运行记录,拟定两个方案,如下:
1) 方案一描述:利用原有空气预热器(烟~气换热) +热泵机组(热泵+取热器)
从燃气热水锅炉烟囱出来的烟气先经过空气预热器,用烟气把冷空气加热,从空气预热器出来的烟气进入取热器,由取热器的余热水把烟气降低到40℃以下。
缺点是:原有空气预热器混合热风,吸收的热量少,烟气经过后排烟温度较高,这样取热器将承担更多的热量,取热器势必庞大,且烟气余热达到的效果不太理想。
2) 方案二描述:将原有空气预热器(烟~气换热)拆除,增加一级节能器(加热一次网回水)+热泵机组(热泵+取热器)(再次加热一次网回水)+空气预热器联合运行
热网出来的回水一部分分流到热泵机组,加热回水后流入锅炉,从燃气热水锅炉尾部出来的烟气先经过原有的一级节能器,在经取热器加热一次网回水,后进新增空预器, 逐级把烟气降温最后降低到40℃以下排出。
1)、回收方式是使用2x3.5MW热泵烟气余热回收系统,热泵机组设置在锅炉房后侧烟囱处,将原有的烟囱拆除,放置热泵机组及余热泵房。
2)、拆除原有的空气预热器,烟囱出来的高温烟气直接进入新增一级热管节能器,新增一级热管节能器吸收的热量加热一次网回水。
3)、新增空气预热器,在水平风道段安装空气预热器材质采用不锈钢316L。通过钢架局部支撑,布置在锅炉房现有的风机间屋顶上方。
4)、新增取热器,新增取热器部分的烟气接触侧全部采用不锈钢316L。采用在水平煙道段安装取热器,通过钢架局部支撑,布置在锅炉房现有的风机间屋顶上方,烟气最后由不锈钢烟囱流出。
5)、为了更好地利用原有鼓风机,降低空预器烟侧和风侧的阻力影响,热泵机组与取热器之间水系统侧需要增加水循环泵一组,热泵机组与一网回水管系统之间需要增加水循环泵一组。
6)、因排烟温度降低,锅炉效率相比改造前提高10%以上,经烟风阻力计算比较,增加取热器和空冷型冷凝器增加的阻力,原有鼓风机仍有非常大的富余量,能够保证正常使用。
7)、现状冷凝水中的铁离子含量较高,因此本项目需要新增冷凝水加药处理设备。冷凝水直接补入锅炉的管网系统中,能充分利用。
8)、本次改造新增设备部分,烟气接触侧全部采用不锈钢316L。
三、节能经济效益
利用烟气冷凝热回收技术,可将排烟温度降低到烟气露点温度以下,可深度回收烟气余热。弱酸性冷凝水经处理后可回收利用,提高锅炉综合热效率,减少天燃气耗量,节约成本,节能减排效益显著。
节能节水预测:经核算本项目实施后预计全采暖期燃气节约量约为269.8(万Nm³),折标系数1.33kgce/Nm,折合标煤为3588.34吨。实施后可回收的全采暖期冷凝水总量约为2.58万吨,软水折标系数为0.4857kgce/t,折合标煤为12.53t。
减排量预测:实施后预计全采暖期氮氧化物减排量为5.65吨;二氧化碳的减排量为5288.08吨,水蒸气减排量约为4316.8吨;二氧化硫减排量约为3.74千克。
四、结束语
通过本项目的实施,回收烟气中的余热,用于加热热网回水及燃烧空气,将烟气温度降低至露点温度以下,对提高锅炉的综合热效率作用非常有利,同时可大大节省天燃气的耗量,使企业能源成本下降。
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