综放工作面智能化生产系统在鲍店煤矿的常态化应用
2019-09-10李永明
李永明
【摘 要】为认真落实国家煤监局“一优三减”工作部署,根据山东煤矿安监局、山东省能源局关于加快推进冲击地压矿井智能化工作的通知要求,鲍店煤矿积极推进智能开采示范化工作面建设,在7302综放工作面推广使用国内外先进的采煤智能化技术与控制装备,2019年4月30日开始进行调试生产,各项智能化功能均达到技术标准要求,可实现液压支架中部自动跟机、采煤机记忆截割、工作面自动找直、设备远程集控等功能,最大限度减少现场作业人员,提高了矿井安全保障水平。
【关键词】智能化;综放工作面;自动跟机;记忆截割;远程集控
中图分类号:TD823 文献标志码:A
0 背景
鲍店煤矿地处中国文化圣地——孔孟之乡,井田走向长7.2km,倾斜宽5km,面积37km,处于兖州煤田中部,于1986年6月10日建成投产,是我国自行设计施工的大型现代化矿井。“大众创新、全员创效”,一直以来是兖州煤业股份有限公司鲍店煤矿的亮点,2019年借国家煤监局“一优三减”工作部署及山东煤矿安监局、山东省能源局关于加快推进冲击地压矿井智能化工作的要求,鲍店煤矿积极推进智能开采示范化工作面建设,成功在7302综放工作面推广使用国内外先进的采煤智能化技术与控制装备,并保持常态化应用。
1 工作面概况
7302综放工作面为七采区首采工作面,开采煤层为山西组3煤,平均煤厚9.04m,采高3.5m,采放比1:1.57,煤层倾角平均8;工作面长度287m,推进长度2132m,储量718.9万吨。为最大限度回收煤炭资源,工作面初期设计为扇形旋转开采,其中辅运顺槽超前胶带顺槽167m,胶带顺槽与切眼夹角126,可以多回收煤炭资源29万吨。7302综放工作面于5月24日正式开始调试生产,6月18日顺利完成旋转开采,同时该工作面也正式进入全面智能化的常态应用阶段,日产高达2.2万吨。
2 智能化生产系统
7302智能化综放工作面由集控中心、支架电液控、智能煤机、智能三机、智能泵站、视频监控、千兆网络和智能手持终端等系统组成,形成了“以工作面自动控制为主,人工干预控制为辅”的智能化生产新模式。
(一)集控中心。集控中心是智能化工作面的控制核心,主要由防爆计算机、硬盘刻录机、环网交换机、三机控制主机和操作台等设备组成,通过通讯控制、以太网、视频、液压等技术,将工作面三机、采煤机、泵站等设备有机融合,对工作面各设备进行实时监测分析,实现远程或就地启停控制、视频监控、语音通话等功能。通过千兆网络与地面调度台集控中心通讯,经井下授权,实现地面远程操作。目前,各项功能已全部完善,实现了地面一键启停、设备远程监控。
(二)支架电液控系统。液压支架装备了天津华宁电液控制系统,该系统由支架控制器、隔爆电源箱、电液换向阀、电磁阀驱动器、传感器、遥控器等设备组成,能够实现邻架控制、成组控制、自动跟机、遥控控制、急停闭锁、故障显示报警等功能。采用四路电源供电、有线+无线“双总线”设计,可实现无线通讯和跳架传输,系统运行更加稳定可靠。装备压力、行程、倾角、红外等传感器,为自动化控制提供有力保障。系统配备全功能遥控器,通过红外+无线双重通讯实现精确对码和遥控控制,一次对码即可操作工作面所有支架,操作更加灵活、快捷。目前,系统整体运行正常,可靠性较强,8月份有效自动跟机率均在80%以上。
(三)智能煤机系统。智能煤机由煤机传感器系统、自由工艺段记忆截割系统、LASC惯性导航系统、基于动力载波调制通信的煤机数据上传与远程控制系统、互联网煤机远程诊断与服务系统组成,实现煤机实时状态监测、故障诊断、记忆截割、煤机定位与姿态监测、远程控制、远程参数修改与程序更新、工作面自动找直等功能。目前,采煤机记忆截割及惯导系统均正常使用,回采期间,采煤机司机通过遥控器参数设定完成煤机的记忆截割,特殊区域只需1名煤机司机进行自学习的人工干预即可。
(四)智能泵站系统。系统配置630L/min大流量乳化液泵、20吨/时水质净化设备、电控反冲洗过滤器以及变频驱动,可以实现液压系统远距离恒压供液、自动清洁,确保了电液控系统安全、稳定、可靠运行。国内首家应用采区集中供液泵站系统,可供七采区9个工作面使用,服务达12年以上。固定泵站不仅减少频繁搬家换面影响,更有利于设备可靠运行和维护。目前,地面乳化液自动配液系统正在建设中,可实现乳化液远程输送,减少运输环节,确保配液质量,保证了智能化建设更上一个台阶。
(五)视频监控系统。工作面支架、各转载点、泵站等地点均安装了高清本质安全型摄像仪,具备视频跟机自动切换、红外补光,以及视频本地存储功能,通过千兆网络进行视频传输,地面调度台、集控中心可以对工作面各作业地点生产状况进行全过程、无缝隙动态监控。通过近三个月的生产,该系统充分发挥了远程监控功能,对工作面稳定生产、岗点大幅减员打下了坚实基础。
(六)手持智能终端系统。具备工作面三机、皮带机等设备数据监测、工作面视频监视及沿线语音通话功能,在网络覆盖范围内可以查询工作面各设备运行状况。手持智能终端的推广使用,有效提高了工作效率。目前,智能手持终端已实现远程通讯、实时查看功能,尤其对工作面设备故障消除提供了多线程协助,逐步增强了设备智能管控力度。
3 智能化生产系统应用特点
该工作面智能化生产系统逐步走入正轨,也先后接受了国家能源局、山东省政府、山东能源局、地市级部室及全国各地煤矿行业领导的检阅,获得了各级领导的一致好评,为今后的智能化持续升级奠定了良好的基础。
结合鲍店煤矿7302智能化综放工作面的实际应用情况,常态化运行有很多困难点,但是坚持“自动化减人”的根本理念不动摇,特殊地质条件通过修改程序调整,工程质量管控由人工干预辅助,职工的操作规范靠培训和实践来强化约束,思想的转变促成了智能化系统的顺利推广。智能化生产系统应用的主要特点总结如下:
(一)安全系数高。由原来的现场操作转变为自动化控制、人工干预操作,作业人员远离危险区域,有效提高了现场作业安全系数。
(二)生产效率高。多种传感器实时监测,能够超前发现设备隐患,降低事故率,保证设备高效稳定运行,生产效率大幅提高。
(三)劳动强度低。电液自动控制代替人工手动操作,与传统操作系统相比,可以降低现场作业人员劳动强度。
(四)作业人员少。智能化工作面直接参与生产人员每班只需配备7人。包含工班长、煤机司机、支架工、运输机司机、放煤工、端头维护工、集控中心操作工各1人。与传统工艺相比,每班可减少7人,减幅达50%。
(五)推广价值高。支架电液控、智能煤机、智能
泵站等多种新技术推广应用,极大地改善了现场作业环境,提高了劳动效率,减少作业人员,保障矿井安全生产,具有廣泛的推广应用前景。
参考文献:
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(作者单位:兖州煤业股份有限公司 鲍店煤矿)