PLC井口电保温自动控制装置的研究与应用
2019-09-10宋成立李英安文霞
宋成立 李英 安文霞
摘要:在采油厂的生产管理中,电费一直是生产成本支出的重中之重,就某某采油厂来说,正常运转的抽油设备就有5500多套,全年需要电费折合成本1.3亿元,通过电力补偿等方式都以应用于生产现场,但是动力费还是占据着每个单位生产成本较大的比重,而且控制难度越来越大。在采油队电力消耗主要体现在电机和井口冬季保温上,电机消耗的电能影响因素较多,通过一系列的工艺改造,可降耗的空间越来越小,井口电保温是采油厂冬季井口的主要保温方式,而井口电保温在冬季消耗的电量较小,往往被人们忽视,实际上电保温消耗电量在节能降耗上还是存在很大的潜力的。
关键词:电保温;井口;电机;温度
一、存在的问题
(一)传统方式存在的问题
为了防止冬季油井出现冻井口现象,采油队通常都是应用井口电保温技术。而传统的电保温供给方式是24小时供电,由于冬季的气温比较低、昼夜温差大,井口电保温应用时间长,出现故障不容易及时发现等因素,增大了冬季安全生产的风险因素,浪费了大量的电能,增加了生产成本,给管理带来了很大的难度,不适合精细管理的需要。目前,扶余采油厂共有5500口生产井,单井电保温年消耗量1496.88度,全厂年消耗量823.2尤千瓦,折合成本510.6万元。
因此,可根据现场电保温的需要自动开、关电保温的通电时间,既能保证生产,又能准确显示电保温目前的供电状态。
目前,传统的油井电保温的控制方式还是采用24小时连续供电的方式,24小时供电浪费了大量的电能,这也就是我们要解决的重点。另外还有的利用温控开关进行控制,但现场经验证明,这样的方式不适合野外电保温的有效控制,由于温控开关结构复杂,安装在专门的盒子里,给现场管理带来了很多不便,有时由于电保温停运了,采油工还以为是温控保护起作用了,造成管线冻凝,给生产带来困难。由于没有明显的供电指示,有时也能造成触电事故,给安全带来很大的隐患。
(二)改进思路
针对以上分析的传统方式在井口电保湿中存在的问题,我们需要设计一个装置,研究方向主要是具有可调节功能,根据户外温度来自行设定,有效地减少了24小时不间断供电所造成的浪费。
井口保温自动控制装置能有效的解决这一问题,通过在配电箱里安装该装置,占用的空间小,控制器采用微电脑控制,可靠性强,从面板上可以清楚的看到该装置的工作状态,从而给生产带来便捷的同时,也起到了保证生产安全节能降耗的目的。
(三)PLC电保温自动控制装置结构
该装置内部结构采用进口IC芯片,时钟自动控制器,微电脑,交流接触器,发光二极管,变压器等组件来实现此功能,见图1。
外部主要由PLC控制模块、高亮分段液晶显示屏、微触点开关、防雨聚内烯塑料外壳四部分组成。
(四)PLC电保温自动控制装置工作原理
可根据现场环境温度,管线内流体温度、含水等基础资料,综合扶余采油厂原油凝固点设定电保温的电热带通、断。达到既能保證生产,又能节约电能的需要,同时还要准确显示电保温目前的工作状态及高温设定、低温设定及目前电保温温度显示值,方便员工调整。
(五)方案实施
我们先期做一个模拟实验。在采油队培训室模拟了一个油井的电保温现场。利用两块数字式单项电度表进行现场计量,一组连接油井电保温控制器并设定为开一小时、关一小时的间开的工作制度,另外一组按照电保温正常连接方式。通过一周的实验,能很清楚计算出一口单井电保温一年消耗的电量,单井平均12米保温带计算,小时消耗的电量是0.462×24=11.088度,一年按照四个半月计算将消耗11.088×4.5×30=1496.88度,应用单井电保温控制器的电表折算只有748.44度,单井年可节电419.12元
二、现场实验效果
2015年1月24日在采油队通过现场试验(见表1)可以看出在三个平台42口井上实验,根据不同的产液、含水设定不同的工作参数,起到了节能的效果,三个平台每天可节电260.47度,自试验到大面积安装此节能装置,合计近40天时间,累计节电1.04万度,节约动力费0.6万元。经济效益非常可观。
通过在采油厂5500口生产油井上安装井口保温自动控制装置,既满足了油井的正常生产又节约了大量的电能,创造了客观的经济效益。
三、技术创新点
PLC井口电保温自动控制装置,具有四个创新点:
(一)自动控制:可根据现场环境温度的变化、油井产液量的多少,含水,产液温度、原油物性等综合指标确定控制装置的设置,该装置可手动设置低温启动、高温停止。
(二)可视精确:还可实时显示当前保温撬内的真实温度,控制精度在0.1℃。
(三)防水处理:整个装置采用防水设计,内部用防水胶灌注,即使放到水盆中依然能正常工作,这样就可保证操作人员的安全要求。
(四)节约电能:液晶显示采用大液晶,分屏显示,微触点控制,操作简便,显示清晰,可保证了生产的同时节约大量电能。
四、应用效果
PLC井口电保温自动控制装置是一项适合冬季安全生产管理的实用技术,保证了安全生产,降低了生产成本,也可减少员工的劳动强度。目前,采油厂共有5500口生产井,单井电保温年消耗电量1496.88度,全厂年消耗电量823.2万千瓦,折合成本510.6万元。应用井口电保温自动控制器,根据环境温度、单井含水、产液量等综合因素确定单井电保温开关时间,不但保证了生产,年可节约电量480万千瓦,节约成本350.7万元,可有效降低单井的生产成本。
参考文献:
[1] 刘宝和,胡文瑞.中国油气田开发志[M]. 北京:石油工业出版社,2011
作者简介:
宋成立,吉林油田公司扶余采油厂,采油工,高级技师)
吉林油田公司扶余采油厂,吉林省松原市,邮编:138000