化学调剖技术在坪桥区长6层的应用效果分析
2019-09-10白娟
白娟
摘要:针对安塞油田坪桥区块长6层油藏地质条件差,非均质性强,压力保持水平较低,加强注水后,开发矛盾突出,油井见效程度不一等问题,结合多条裂缝区主向井水淹,部分侧向井以及孔渗区表现为含水上升,油量下降的开发现状,近年来,坪桥作业区根据长6层裂缝区及孔渗区局部含水和油量的变化,多次实施注水井化学调剖措施,本文通过对不同开发条件下注水井进行化学调剖的结果追踪,分析各种开发特征下的调剖堵水效果,综合地质特征和开发动态进行归纳总结,为该区下一步调剖措施提供依据。
关键词:坪桥区长6层;化学调剖;整体效果
1.坪桥区长6油藏区块特征
1.1 地质特征
坪桥地质开发区块位于安塞油田最北端的大路沟鼻褶带上,面积约154km2,为一平缓的西倾单斜。主力油层长6层埋深1263-1490m,地层倾角小于1度,坡降6m-8m/km,油层平均有效厚度14.8m,有效孔隙度11.7%,岩芯分析平均空气渗透率1.08×10-3μm2;地层原油粘度1.96mpa.s,原油密度0.754g/cm3,体积系数1.19,气油比79.1m3/t;地面原油比重0.843g/cm3、粘度4.85mpa.s、凝固点20.3℃;地层水矿化度为55.58g/l,水型以CaCl2型为主;弱水敏、弱速敏、偏弱酸敏、无盐敏;原始地层压力8.31MPa,饱和压力4.80MPa,地饱压差3.51MPa,属特低渗弹性溶解气驱的岩性油藏。
1.2 开发特征
坪桥长6层已探明含油面积150.15km2,地质储量6204.04×104t,动用含油面积94.51km2,动用地质储量4354.70×104t。1994年投入大规模注水开发,注采井排呈NE70-80°菱形反九点井网布井,井网密度10.0口/km2,单井控制可采储量1.14×104t/口。井排方向与裂缝线主体走向趋于一致,注入水主要沿裂缝方向对应油井指进,平面波及系数低,水驱油效率低。位于裂缝方向的油井较早见水、水淹严重,采出程度低;而裂缝线侧向油井压力保持水平较低,单井产能低,动液面低,长期不见效,坪桥东部裂缝区尤为明显。
坪桥区长6油藏裂缝发育,油井投产初期产能高,综合含水低,以注入水型为主,注采关系对应。2005年开始,该区块综合含水逐渐上升,注水开发表现为注入水沿裂缝线窜流严重,主向油井见水快,侧向井见效慢,水驱严重不均。坪桥区已判断裂缝共有23条,分布于坪桥区块的各处,影响油井数324口,占全区长6油藏已开发油井数的87.5%,平均每条裂缝影响油井18口,其开发效果为西优东低。2009年开始在裂缝线上试验注水井深部调剖。
2.化学堵水调剖工艺原理
化学堵水是指利用不同的方法将化学堵剂注入油层深部,通过化学作用对水层或油层水流通道造成堵塞,降低注入水在在高渗透条带上的渗流能力,提高注入水向其它方向的波及能力,增大注入水驱替体积,增大地层存水率,提高水驱劣势方向油井见效程度,提高整体开发效果。
化学剂注入注水井的高渗透层段,用以降低高吸水层段的吸水量,提高注入压力,达到提高中、低渗透层吸水量,改善注水井吸水剖面,提高注入水的体积波及系数,改善水驱状况的方法称为注水井化学调剖技术,所用化学剂叫调剖剂。
当向地层注入调剖剂段塞时,调剖剂水溶液很容易优先进入高含水饱和度大孔道,并在那里形成封堵物质。这样一来,再注水时,随着注入水在高渗透大孔道中流动阻力的增大和注入压力的提高,迫使注入水进入那些高含油饱和度的低渗透小孔道,扩大了注入流体的波及体积,提高了驱油效率。简而言之,调剖措施可以通过封堵高渗水流通道,改善吸水剖面,提高水驱波及系数,达到控水增油的目的[7-8]。调剖剂垂向上封堵高渗透层,调整吸水剖面,改善垂向非均质;平面上封堵微裂缝及高渗透条带,改变水驱方向,改善平面非均质性。
3.坪桥区长6油藏化学调剖效果分析
3.1 整体效果
2019年坪桥区共计实施化学调剖5井次,对应油井28口。注采曲线表明,坪桥区块调剖措施有效期为8个月(2019.5—2015.1),有效期内生产动态平稳,油井产量、含水稳定。措施前后递减率的变化表明,区块递减得到控制,改善了油藏开发效果。截至目前,调剖井组累计增油706.6t。
3.2 注水井效果
2019年注水井化学调剖5井次,油套压较措施前均有所上升,存水率和水驱指数也呈上升趋势。
措施井平均油套压分别从9.9 / 9.7MPa上升到了11.1/ 10.9 MPa,说明调剖封堵了原来的裂缝及大孔道,改变了注水井周围的地层渗透性,从而水驱方向也随之改变。存水率由93.12%上升到93.63%,水驱指数从6.0上升至6.3,由此得出,堵水后,注入水波及体积系数增大,水驱效率提高。
3.3 单点调剖
2019年坪桥作业区实施单点化学调剖4井次,分别在注水井坪16-0027、坪17-0021、坪36-19和坪40-17水井进行,取得了一定的效果。下面以坪40-17井组为例进行效果分析。
2019年4口注水井实施单点化学调剖措施,均有一定的效果。在有效期内,井组液量平稳,油井产量、综合含水比较稳定,措施5个月后,井组产液量、油井产量下降,综合含水小幅度下降。截至目前,单点化学调剖措施累计增油375.8t,平均单井增油93.9t。
3.4 裂缝线调剖
2019年坪桥作业区有1口注水井实施化学调剖措施,即坪38-33,属坪桥区块东部裂缝线化学调剖,取得了一定的效果。
2019年坪桥区共计实施裂缝线调剖作业1井次,调剖后,井组液量有小幅度下降,油井产油量基本保持平稳,综合含水上升趋势得到控制,有所下降,裂缝线调剖累计增油330.9t。
3.5 连片调剖
2013年坪桥作业区实施连片化学调剖3井次,属于坪桥孔渗区块,措施后,经分析总结,取得了一定的效果。
3口水井形成连片调剖后,井组生产动态平稳。主向、侧向油井措施2个月后均显著见效,液量、油量上升,含水下降,措施有效期长(大于10个月),且目前生产动态平稳。连片调剖井组累计增油1015.7 t,平均单井增油50.8 t。
坪48-28调剖体系为“弱凝胶+颗粒分散堵剂+预交联体膨颗粒+强凝胶”,用量1900m3;坪48-30堵剂体系为“预交联颗粒+颗粒分散型调剖剂+冻胶型调剖剂+凝胶颗粒”,设计用量1900m3;塞202堵剂体系为“冻胶型调剖剂+颗粒分散型调剖剂+冻胶型调剖剂+凝胶颗粒”,设计用量1900m3。调剖前后井组注水正常,动态对比表明三井组堵剂体系筛选及施工参数设定合理,可为坪桥区下步调剖措施提供一定的指导。
4.结论
1.注水井调剖措施在低渗透长6油藏应用良好。坪桥区2019年两年共实施化学调剖作业5井次,通过降低主向油井含水、提高侧向井见效程度,综合递减从措施前的6.9%下降至3.5%。截至目前,措施井组累计增油706.6t,平均单井增油141.3t;
2.坪桥区2013年和2019年的化学调剖措施以单点调剖、裂缝线调剖和连片调剖三种模式展开,均取得了一定的增油控水、降递减效果。三者中,裂缝线上化学调剖措施增油量(330.9t)最大,单点化学调剖措施增油量(93.9)次之,连片化学调剖措施增油量(50.8)最小。分析认为,裂缝线上实施化学调剖措施,可对裂缝线主向进行封堵,注入水可向裂缝两侧驱使,故使侧向井产液量和油井产量均上升,达到驱油效果。下一步,可嘗试在裂缝线上实施端点、中部以及整体化学调剖措施,以达到更好的驱油效果。
3、针对主向井无效,侧向井水淹时间长调剖无效的问题,下步可尝试开展油、水井双向堵水调剖措施。
参考文献:
[1] 朱玉双,曲志浩,孔令荣,等.安塞油田坪桥区、王窑区长6油层储层特征及驱油效率分析[J].沉积学报,2000(02).
[2] 李渭.安塞坪桥油区长6油层组测井储层评价[D]. 西北大学,2009.