延迟焦化装置汽轮机结盐在线清洗技术的探讨
2019-09-10王雪娇
王雪娇
摘要:大庆石化公司炼油厂延迟焦化装置使用凝汽式富气压缩机,由于汽轮机负荷余量小和蒸汽品质下降等原因,汽轮机气阀全开并开始出现丢失转数现象,机组工作效率下降。在不停工的情况下,装置通过使用饱和蒸汽在线清洗的方法,有效解决了汽轮机结盐问题,提高了设备运行效率,保证了安全生产。
关键词:汽轮机;结盐;在线清洗
1.前言
大庆石化公司炼油厂延迟焦化车间富气压缩机C1501汽轮机轮室压力正常生产时压力值为1.1MPa,蒸汽耗量6.5t/h左右。由于受到中压蒸汽品质影响,自2018年开工后汽轮机叶片出现结盐现象,至2019年2月,轮室压力已经由正常的1.1MPa逐步上升到1.3MPa,调节气阀开度由75%逐步上升到100%,汽轮机在此工况下运行已失去调节能力,开始出现丢转现象,安全生产无法得到保障。因此,装置针对汽轮机结盐情况提出进行在线饱和蒸汽清洗。
2.汽轮机结盐在线清洗方案
首先试验压缩机入口放火炬阀,给定5%开度,现场及室内观察确定该阀门开关灵活。然后用压缩机入口放火炬阀及出口放火炬阀控制分馏塔压力,逐步降低机组转速,保证压缩机不发生喘振。当转速降至8500 rpm时停气压机。关闭3.5MPa蒸汽管网至压缩机阀门,打开压缩机3.5MPa蒸汽厂房内高点放空和两处低点排凝。停机期间机组始终保持盘车,自然降温2h。到达时间后,操作工打开速关阀,仪表工给信号,打开汽轮机调节气阀;自室内3.5MPa蒸汽厂房内低点排凝接蒸汽胶带处向机体注蒸汽1h;自室内3.5MPa蒸汽厂房内低点排凝接蒸汽胶带处向机体注装置饱和蒸汽3h并检测排水钠离子和钙离子。数值恒定时,结束清洗,起步开机。
3.汽轮机清洗过程
3.1机组停车
6时气压机开始降转速,6时30分气压机开始降转速至8500rpm,富气入口放火炬阀开,控制分馏系统压力平稳,6时40分气压机停机,停中间冷却器循环水及润滑油冷器器循环水,监控中间分液罐及凝汽器液位,启动电动盘车,每15秒盘车一次。
3.2清洗前降温
停机后,3.5MPa蒸汽改出机体,开大凝汽器冷却水,机组进入自然冷却阶段。8时45分,机体温度由366℃自然降温至240℃,投用速关阀,仪表给信号打开调节气阀,进1.0MPa蒸汽帮助机组快速降温;10时,机体温度蒸汽降温至200℃,达到清洗前目标温度。
3.3清洗过程
由汽轮机3.5MPa蒸汽放空向机体内注饱和蒸汽,利用饱和蒸汽对汽轮机进行清洗,同时由凝汽器液位计放空处采样20分钟分析一次。對样品进行Na离子和Ca离子含量分析。14时,引3.5MPa蒸汽至压缩机暖管,投用抽气器建立真空度,准备开机。15时,启动气轮机,控制气压机转速1000rpm,继续对汽轮机进行低转速清洗。15时50分,时汽轮机清洗完毕,气压机开始升速,16时30分打开二级出口阀将富气并入稳定系统,装置生产逐渐恢复正常。17时30分气压机转速升至正常转速9800rpm,轮室压力1.0MPa,二次油压0.37MPa,调节气阀开度75%。
3.4机组状态
在汽轮机在线清洗期间,同时对机组的振值、轴位移和相关的参数进行详细的记录。在此次清洗过程中,汽轮机及压缩机轴振动没有出现大的波动,只有在汽轮机冲临界转速(5030rpm)时出现较大波动,但压缩机没有出现喘振现象。(趋势见附图1)
机组在低转速1000rpm的清洗过程中,干气密封泄漏量正常变化,轴振动和轴位移都没有发生较大的波动,数值都在正常生产中波动的范围之内,从饱和蒸汽进行采样分析可以判断,在此次降温清洗过程中汽轮机叶轮结盐物没有成块脱落的现象,整个清洗过程中机组运行比较平稳。
4.汽轮机清洗效果分析
在汽轮机清洗整个过程中,汽轮机出入口蒸汽压力变化不大,蒸汽在升、降温过程中,温度波动较小,汽阀开度和轮室压力随汽轮机转速变化而变化。在机组转速提升后,汽轮机转速逐渐恢复到9500r/min,其他各参数随汽轮机入口蒸汽温度的变化有较小的波动,但各参数趋于稳定。蒸汽耗量稳定在6.5t/h,轮室压力稳定在1.0MPa左右,调节气阀开度稳定在75%左右。汽轮机清洗前后各参数变化参见下图。
从上图各参数的变化趋势可以看出,此次在线清洗效果比较明显,轮室压力从1.3MPa降至1.0MPa调节气阀开度从清洗前的100%降至75%。
5.汽轮机结盐组份分析
清洗过程中,对汽轮机蒸汽饱和蒸汽的钠离子含量和钙离子含量进行监测,并对清洗前、后数据及进行分析比较。根据各种参数的变化趋势进行分析清洗效果和汽轮机结盐的组份。下表(表1)为汽轮机清洗前后饱和蒸汽Na浓度和Ca浓度分析:
从上表可以看出钠离子在清洗前和清洗过程中发生较大变化,在清洗后期钠离子含量减少较为明显。说明饱和蒸汽清洗对钠盐清洗效果更加明显。
6.结论分析
根据上述分析结果可以看出,此次在线清洗效果较为明显,但是从各参数变化趋势可以看出,由于饱和蒸汽流量和压力以及蒸汽温度影响的限制,此次清洗并不彻底,汽轮机叶轮结盐仍有部分未清洗下来,应该是清洗时间不充足还有饱和蒸汽的饱和度不够所致。清洗饱和蒸汽的最佳状态应该是刚刚达到饱和为宜。从汽轮机出口饱和蒸汽各种组份分析结果判断,汽轮机结盐多为钠盐且含有少量钙盐,本次清洗尝试对此类钠盐及钙盐结垢的情况有明显效果。
7.改进建议
(1)本次清洗采取汽轮机3.5MPa蒸汽管线阀门关闭后机体自然降温,时间稍长且降温效果不好,下次清洗时应在机体降至280℃左右时即尝试通入1.0MPa蒸汽,为延长有效清洗时间提供条件。
(2)清洗蒸汽本次采用了饱和状态的1.0MPa蒸汽,但由于延迟焦化装置自身没有调节清洗蒸汽温度的手段,饱和度控制不理想,间接影响了清洗效果,建议下次尝试使用装置蒸汽伴热回水,其饱和度更高,清洗效果会更理想。
(3)清洗蒸汽冷凝水中钙离子和钠离子的分析未能实现实时监控,给清洗工作判断效果、调整方案都造成了延迟,下次清洗建议使用电导率现场在线分析,根据电导率结果及时掌握清洗效果。
参考文献:
[1]孙 博,张艳霞,李 强《加氢裂化装置汽轮机在线清洗技术探讨》炼油与化工,2011
[2]瞿 滨 《延迟焦化装置技术问答》