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复杂稠油小断块挖潜措施研究与应用

2019-09-10韩佳欣

石油研究 2019年10期

韩佳欣

摘要:锦626块为锦45块所属次级断块,于2004年投入开发,认清区块开发初期存在问题并给出区块开发对策,对合理开发区块提高区块动用程度及采出程度十分必要。本文针对区块在开发过程中油层发育薄物性差,油井出砂严重及见水原因作出了详细的分析,从技术和经济的角度着手采取了常规吞吐,采用浮环泵及堵水补层等多种技术,取到很好的效果,不仅为区块的上产、稳产作出重要的贡献,而且也获得很好的经济效益。

关键词:物性差;见水;出砂;常规吞吐;堵水

前言

锦626块外部由四条断层封闭而成,油藏类型为受断层遮挡的构造油气藏,构造高点在锦150-022-102井至锦150-024-106井一线。目前区块已有总井7口,开井7口,日产液148t,日产油104t,含水29.7%,累产液2.0134×10t,累产油1.5591×10t,综合含水22.6%,累注汽0.7739×10t,累积油汽比2.01,采油速度为11.2%,采出程度为4.6%。

本文针对区块在开发过程中油层发育薄物性差,油井出砂严重及见水原因作出了详细的分析,从技术和经济的角度着手采取了常规吞吐,采用浮环泵及堵水补层等多种技术,取到很好的效果,不仅为区块的上产、稳产作出重要的贡献,而且也获得很好的经济效益。

1.地质概况

锦626块位于辽河盆地西部凹陷欢喜岭斜坡带西南端,锦45块西部,外部由四条断层封闭而成,区块含油面积为0.2km,地质储量为34×10t,开发目的层为沙二、沙三段兴隆台油层,原油粘度为300mPa.s,油藏类型为受断层遮挡的构造油气藏,构造高点在锦150-022-102井至锦150-024-106井一线。

2.开发历程及现状

根据锦626块锦150-21-103井的試采情况,2003年12月完钻断块西部的评价井锦626井,该井钻遇沙二段低产油层2.5米/1层,油水同层10.5米/2层,由于该井油层级别较差,厚度不大,因此没有开采价值被定为地质报废井。该井的报废也为本区西部断层的认识带来了一定的指导作用,我们认为西部断层应该东移。

根据断层落实情况,我们先后在本区部署新井6口,并相继完钻。目前区块已有总井7口,开井7口,日产液148t,日产油104t,含水29.7%,累产液2.0134×10t,累产油1.5591×10t,综合含水22.6%,累注汽0.7739×10t,累积油汽比2.01,采油速度为11.2%,采出程度为4.6%。

3.区块存在问题

锦626区块目前存在的主要开发问题有三点:

3.1油层发育薄物性差

锦626块目前投产7口油井,共钻遇油层122.9米/59层,平均单层厚度只有2.1米,其中锦150-027-107井仅钻遇油层7.5米/5层,单层厚度只有1.5米。

该井于2014年6月投产,生产效果不是很好,最高日产油只有7吨。该井两次实施蒸汽吞吐措施均未成功,6月16日只注入蒸汽76m便因物性差、井压高停注,8月31日我们对该井实施二次注蒸汽措施,也只注入了567m。

因此,油层发育薄物性差,直接影响油井的正常生产。

3.2底水活跃部分油井见水

区块见水油井主要为锦150-025-104及锦X626这两口井。

锦150-025-104井的生产简史:该井于2014年6月6日投产,初期日产液19t,日产油7t,含水为61%,7月含水上升至85%,15日对该井实施堵补措施,封堵下部5.7米/2层,补开上部的8.2米/3层,含水下降至目前的38%。

锦X626井于2014年2月7日投产,初期日产液27t,日产油27t,含水为0,由采油曲线可以看出,该井含水呈逐渐上升趋势,12月份含水上升为85%。

为了更好的分析锦新626井的见水原因,我们对该井进行了产液剖面测试,测试结果为上部的第13小层射开厚度为7.8m,产液为17m,产油为13t,含水为26%。而下部的24、25、26小层射开厚度为6.2m,产液为0,但由该井与锦150-025-104井的对应关系可以看出,025-104井的见水层26、28小层对应于锦X626井的24、25、26小层的上部,第13小层的下部,锦150-025-104井已因高含水封堵了26、28小层,那么,由此推断锦X626井的24、25、26小层也应见水,但下部小层的产液却为0,那么该井所见水是不是来自油层上部哪?带着这个疑问,我们继续查阅该井修井资料,发现该井测试产液剖面时,下部的24、25、26小层已被砂埋,由此我们断定该井所见水应该来自下部底水。

通过上述分析,我们认为上述两口井的见水原因主要是这两口井所处构造位置较低,随着开采时间的延长,油层底部的底水锥进所致,因此我们建议锦X626井打可捞式封隔器,封堵原井段,补开上部的17.4米/10层。该项建议已于今年1月实施,目前该井日产液17方,日产油11吨,含水下降为36%。

3.3油井出砂严重

这一问题主要表现在锦150-027-107井的投产过程

该井于2014年6月4日投产,由该井出砂情况统计表可以看出,该井检泵周期不足一个月,截止到2014年12月,累积生产85天,共计冲捞沙267.15米,折算体积8.5m,平均日出砂3.1米,0.1方。我们采取排砂泵、浮环泵但均未能防止卡泵现象发生。可见,砂患已成为制约该井正常生产的重要因素。

4.对策研究

针对区块投产初期暴露出来的问题,采取了一系列对策措施,见到了显著的措施效果:

4.1针对油层发育薄物性差,我们优选锦150-21-103井实施常规吞吐措施,提高油层动用程度。

该井2014年3月实施常规吞吐,日产油由措施前的6吨上升为32吨,措施累增油4800吨。

4.2对锦150-025-104处于构造低部位的见水井实施堵补措施。

封堵下部的5.7米/2层,补开上部的8.2米/3层,日产油由1吨上升为23吨。

另外处于构造低部位的锦150-21-103井、锦150-025-104井及锦150-027-107井目前含水有上升趋势,高含水时应采取堵水措施。

4.3采用浮环泵7井次,杜绝了砂卡现象的发生。

5.效益评价

针对该块存在的上述问题,为了高效开发新区快,2004年对区块共计实施措施13井次,见效12井次,仅锦150-21-103一口老井常规吞吐措施增油0.48×10t,获得了较好的增油上产效果。

6.结论及建议

(1)实施常规吞吐该类油藏增产创效的一项有效措施。

(2)鉴于油藏下部底水较活跃及锦150-025-104井堵补成功,建议对锦X626井实施堵补措施,打可捞式封隔器,封堵原井段,补开上部1088.7-1152.6米,17.4米/12层。目前该项建议已得以实施,该井含水也由82%下降到目前的17%。

(3)建议调整单井采油速度,既可控制油层低部底水锥进达到“控水稳油”的目的,同时又可防止采油速度过快导致油井激励出砂。