高水淹层二次解释在明92井上的运用
2019-09-10王全红
王全红
【摘 要】高含水开发后期油藏由于开发时间长、水淹程度高、井况损坏严重,影响油田开发,明一东的明92井就是这样一种情况,因套漏事故下丟手,高液量高含水生产,日产液48.6t,日产油0.5t,含水高达99%,且丢手频繁失效躺井,对应水井明369注水到层的注入费用,再加上高液量处理费,造成运行成本较高,这个井从效益方面来看,为无效井,需关停。为使低效事故井展现活力,本项目运用测井、动态及监测资料等开展储层及剩余油研究,让井区恢复活力,实现水中捞油,提高井组产能。
【关键词】二次解释;水淹状况;吨液处理费
1.概况
高含水开发后期油藏由于开发时间长、水淹程度高、井况损坏严重,影响油田开发,明一东的明92井就是这样一种情况,因套漏事故下丢手,高液量高含水生产,日产液48.6t,日产油0.5t,含水高达99%,且丢手频繁失效躺井,对应水井明369注水到层的注入费用,再加上高液量处理费,造成运行成本较高,这个井从效益方面来看,为无效井,需关停。为使低效事故井展现活力,本项目运用测井、动态及监测资料等开展储层及剩余油研究,让井区恢复活力,实现水中捞油,提高井组产能。
2.主要研究内容及成果
2.1小层水淹状况二次解释
该区含油面积0.048km2,主要含油层位沙二下4三上1-2,地质储量35.3×104t,可采储量16.1×104t。目前井区一注两采:注水井1口(M369),油井2口(M92、N381)。累计产液 33.55×104t,累计产油 14.3×104t,累计注水 32.3×104t,累计注采比0.86,采出程度40.79%。
根据采出状况,原粗放解释为一级、特高水淹,在已有地层对比的基础上,依据历年吸水状况,采出状况,对井组进行小层水驱动用状况分析,进行细化二次解释。原认识特高含水的19个小层,二次解释出7个二级水淹层。
潜力分析:沙二下4-2.4.5:储层物性较差,水驱效果较差,采出程度中等,剩余油富集,剩余可采储量0.43×104t。沙三上1-1:水井主要水驱层系,储层物性较好,水驱效果比较好,采出程度较高。沙三上2-3:储层发育相对差,水驱效果差,采出程度低,剩余可采储量0.26×104t。
井区剩余可采储量1.8×104t,其中明92井单井剩余可采储量0.7×104t。仍具有剩余油挖潜潜力。
2.2事故井治理方法优化研究
为了挖潜该事故井区潜力,在治理方法上提出了3种方案,通过地质、工艺及效益多方面综合评价,制定最优方案。
第一种方案:丢手卡堵套漏段。通过分析,从明92井采油曲线可看出该井频繁因换丢手需作业,2015年10月、2016年7月、2017年4月、2017.9丢手失效,运行成本较高。
第二种方案:挤堵套漏段。利用挤堵解决套漏问题,能够避免因丢手频繁失效导致多次作业的问题,但挤堵成本较高。结合文明寨油田挤堵井有效期统计,也存在堵效有效期短的问题。
第三种方案:下四寸套,优选层位补孔。通过四寸套解决套漏问题,同时优选含水相对低的层进行补孔。通过效益评价,下四寸套虽然初期作业费用较高,但解决丢手、挤堵有效期短的问题,减少作业次数,为最经济有效的方案。
通过潜力研究及效益评价可看出,针对明92井套漏井,低效生产的问题,优选利用下四寸套治理的方案为最优方案。
3.现场应用情况
四寸套优选层位补孔,补孔沙三上1-3三中1,1776.2-1934.2m,16.2m/10n,措施前日产液48.6t,日产油0.5t,含水高达99%,实施后日产液29t,日产油量2.2t,含水92.4%,日降无效液量19.6t,累增油量195t。
4.取得创新成果
1、特高含水层进行细化二次解释,充分验证了油井高含水不代表每个层高含水。
2、修井方案优化。通过地质、工艺及效益多方面综合评价,制定最优方案,达到节能降耗的目的。
5.效益分析
明92井2018年大修费用(折算当年)41万元;补孔作业费用12万元,合计投入费用53万元。2018年累计累产油195t,按油价3560元/吨计算,产出69.4万元,日降液29t,累降液3567t,按吨液处理费按14.6元/吨计算,节约污水处理费5.21万元。净效益为16.4万元,降液节约成本5.21万元,合计净效益21.61万元。
(作者单位:中国石化中原油田分公司文卫采油厂)