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CO2气相压裂强化消突措施在掘进工作面的应用

2019-09-09吴锦旗李路广

煤矿现代化 2019年6期
关键词:气相煤体瓦斯

吴锦旗,李路广

(山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司,山西 晋城 048214)

煤炭是我国国民经济发展的主要能源,长期能源消费以煤炭为主,2018年全国原煤产量达35.5亿t,占我国一次能源消费量的59%,其战略地位在相当长的时间内不会改变。截至2018年年底,我国约有9000余座矿井,其中,高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井的占40%左右。近年来,随着煤炭产量的提升及开采深度的增加,煤与瓦斯突出的危险性越来越严重,逐步成为制约煤矿安全生产的首要难题。2017年开始,玉溪煤矿将CO2气相压裂技术运用在工作面防突措施中,部分巷道取得了较好的效果,均化了掘进工作面瓦斯涌出量,确保了掘进工作面的安全,同时有效提高了煤巷掘进速度。

1 CO2气相压裂强化消突措施工作机理

煤与瓦斯突出是在地应力和瓦斯压力的共同作用下,向采掘空间突然涌出大量的煤与瓦斯的动力现象,为杜绝突出事故的发生,应严格执行“两个四位一体”综合防突措施。但是,区域综合防突措施后,掘进工作面掘进前,工作面前方地应力重新分部,时常造成工作面瓦斯涌出异常。CO2气相压裂强化消突措施是利用高压管内液态CO2加热后在20ms~40ms内迅速转化为气态,其体积瞬间膨胀500~600倍为高压气体对煤层做功,压力剧增至设定压力压裂煤层,产生复杂而不规则的裂隙系统,释放前方工作面瓦斯压力及地应力,使前方煤体压力进一步均化,从而达到工作面强化消突的目的。

2 试验矿井及工作面特征

玉溪煤矿3#煤层平均约厚5.8m,黑色,中细粒条带状结构,以镜煤为主,亮煤次之,含少量暗煤,阶梯状及贝壳状断口,中间夹矸为碳质泥岩。经鉴定,3#煤属不易自燃煤层,且煤尘无爆炸危险性,为煤与瓦斯突出矿井。玉溪煤矿在区域防突措施方面作了大量工作,采用多种办法,如底板岩巷穿层钻孔、CO2气相压裂,水力造穴、水力冲孔和定向千米钻机顺层长钻孔等,在区域防突措施上均取得了较好的效果,但在区域已经消突的煤巷掘进过程中,仍出现掘进速度慢、瓦斯涌出量高的问题。

本阶段CO2气相压裂强化消突措施运用在1301首采工作面回风1巷掘进顺槽工作面642.5m处。该工作面已利用底板岩巷施工上向穿层钻孔进行区域消突,并经区域措施效果检验其残余瓦斯含量为6.67m3/t,反演残余瓦斯为0.28MPa,为无突出危险性。

1301首采工作面回风1巷掘进顺槽布置在3#煤层中,延煤层顶板掘进,巷道为矩形断面,断面宽5000mm,高3800mm。工作面掘进至巷道里程620m处为S9向斜轴部,东西两侧为山坡,巷道西侧为东瓦斯抽放巷,1301回风1巷南侧1301采煤工作面,北侧35m为1301回风2巷,如图1所示。

图1 试验巷道回风1巷顺槽位置图

工作面煤体层里清晰,煤体大多坚硬为Ⅰ、Ⅱ类镜煤,距顶板0.5m有厚度约为0.1~0.33m的Ⅳ、Ⅴ构煤,煤的坚固性系数为0.6~1.22,掘进过程中容易出现工作面片帮造成瓦斯超限。

3 气相压裂工艺及试验方案

在1301回风1巷工作面采用双孔压裂,钻孔开孔位置于巷道中部距离顶板1.8m处,钻孔垂直工作面并平行顶板,孔深60-80m。具体参数见图2所示。

图2 回风1巷气相压裂钻孔布置图

3.1 CO2气相压裂施工工艺

施工工艺:施工钻孔→验孔及压裂器材检查→压裂器材连接、推进→封孔→压裂→解封、压裂器材拆除→工作面措施效果检验→恢复工作面掘进→防突参数测试和收集

3.2 气相压裂相关技术参数

1)钻孔孔径:113mm;

2)钻孔倾角及方位角:沿巷道掘进方向,垂直工作面并平行巷道顶板,钻孔倾角为煤层倾角+1度;

3)钻孔深度:60m~80m;

4)压裂杆直径及长度:Φ72mm;单根压裂杆1500~2000mm;

5)压裂管数量:20~25 根;

6)封孔深度:10m;

7)压裂压力:120MPa~185MPa;

3.3 气相压裂特别注意事项

1)压裂杆内为高压液态二氧化碳气体,装车和卸车时严禁剧烈碰撞,防止跌落;气相压裂器材运输到施工地点后,放置在钻杆架上,用雨布遮盖,严禁浸泡水中或淋水区域。

2)压裂孔施工必须确保成孔质量,遵循低压慢速,边进边退,缓慢推进原则;成孔之后用压风将煤粉吹出,保证钻孔平直、光滑。

3)压裂孔采用分次施工,分次压裂,防止二氧化碳压裂造成压裂孔的塌孔。

4)采用高压水囊带封孔,封孔注水压力不小于8MPa,压裂前必须重新检查压裂杆封孔情况,确保封孔严密,防止封孔效果不好影响压裂效果。

5)气相采裂执行远距离爆破措施,按规定设置警戒,所有人员撤出防突反向风门以外300m,专用回风巷内严禁有人。压裂结束后等待30min进入现场,首先检查工作面煤体变化情况,执行顶板管理制度,确认安全后卸压解封,推出压裂杆。

4 气相压裂应用效果

在首采工作面回风1巷顺槽掘进工作面累计进行双孔气相压裂施工6次,共完成335米巷道的掘进。

4.1 回风1顺槽防突指标分析

工作面措施效果检验采用钻屑瓦斯解析指标法,钻屑指标S变化不明显,钻屑指标K1较为明显,实测钻屑指标K1值如图3。由图可知压裂前工作面突出危险性检测K1值超标2次,且多次超过0.4g/ml*min1/2。

图3 1301回风1巷压裂前后K1值趋势图

实施气相压裂技术后K1值超标0次,且在工作面措施效果检验过程中K1数值较为均匀,基本保持在0.24g/ml*min1/2左右,防突效果明显。

4.2 回风1顺槽瓦斯涌出量分析

工作面瓦斯涌出在风量不变的前提下,采用对比工作面及回风流瓦斯探头曲线变化进行分析。具体如图4、图5所示:

图4 1301回风1巷压裂前后工作面瓦斯浓度

图51301 回风1巷压裂前后回风流瓦斯浓度

通过上图可知:压裂后巷道掘进过程中工作面瓦斯探头变化不明显,期间工作面因迎面片帮造成瓦斯超限两次;回风流瓦斯涌出趋于平稳,瓦斯峰值波动较小,在第1、2、3次压裂后(2018年9月30日-2018年10月4日),掘进过程中工作面瓦斯浓度平均保持在0.2%左右;对比后三次压裂掘进期间瓦斯发现瓦斯涌出浮动较大,主要原因是工作面逐渐接近S10背斜,迎面软分层变厚,增加了片帮风险从而增加了工作面落煤量造成瓦斯涌出量增大,尤其工作面探头更为明显。

4.3 回风1顺槽掘进速度分析

根据表1可知:在使用气相压裂前后,回风1巷顺槽掘进速度明显加快,除去构造影响,队伍影响,工作面平均日进尺由压裂前的日进3.12m增加至压裂后的日进5.96m,掘进速度提高了91%。

表1 1301回风1巷压裂前后掘进情况统计

5 结 论

1)玉溪煤矿采用CO2气相压裂强化消突措施后,钻屑指标S值变化不明显,K1值变化明显,压裂后K1值超标0次。且在工作面措施效果检验过程中K1数值较为均匀,基本保持在0.24g/ml*min1/2左右,防突效果明显。

2)玉溪煤矿采用CO2气相压裂强化消突措施后,工作面瓦斯涌出量在一定程度上得到了均化,但不能杜绝工作面瓦斯超限,且会对工作面的落煤量产生影响。

3)玉溪煤矿采用CO2气相压裂强化消突措施后,工作面平均日进尺由压裂前的日进3.12m增加至压裂后的日进5.96m,掘进速度提高了91%。

综上所述,二氧化碳气相压裂强化消突措施利用高压管内液态CO2加热后迅速转化为气态,其体积瞬间膨胀对煤层做功,产生裂隙系统,释放前方工作面瓦斯压力及地应力,使前方煤体压力进一步均化,能够达到工作面强化消突的目的。但其消突效果与工作面煤层破坏类型有较为密切的联系,在工作面煤体较为坚硬区域实施效果好于煤体破碎或有软分层区域。此外,将二氧化碳气相压裂强化消突措施运用于工作防突措施,对工作面煤体稳定性有一定影响,应进一步考察钻孔布置方式、压裂压力等压参数对不同煤质的影响,以便更好的服务矿井安全生产。

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