渤中区块火成岩地层钻井液优化研究
2019-09-02李治衡董平华唐启胜
李治衡,林 海,董平华,张 磊,唐启胜.
(1.中海石油(中国)有限公司天津分公司,天津 300459;2.海洋石油高效开发国家重点实验室,天津 300459)
渤海湾盆地歧口凹陷、黄河口凹陷、辽中凹陷、莱州湾凹陷等盆地岩浆活动频繁[1],均广泛发育火成岩,且岩性的类型多样,主要分布特点是沙河街组零星分布,东营组广泛发育、连片存在[2]。根据渤海湾盆地的构造、岩浆演化及已发现油气藏的性质和特点可知,火成岩地层井壁稳定性主要受构造因素和岩性控制[3],同时火成岩地层具有强烈的非均质性。渤中区块火成岩地层复杂情况主要为井壁坍塌掉块、井径扩大、漏失、卡钻和电测困难,井眼长时间浸泡后掉块现象加剧,且火成岩地层可钻性差、研磨性强、机械钻速低,导致钻井周期延长[4-6]。现场三开12-1/4"井段使用的PEM钻井液是一种强抑制性防塌体系,具有良好的流变性和滤失性能,但其降滤失剂和封堵剂材料种类较多;火成岩存在节理和微裂缝,钻井液滤液侵入地层导致破碎岩体发生坍塌,过多的降滤失剂和封堵剂不能有效保证良好的降失水和封堵效果,且增加了固相含量,同时造成钻井液成本的增加[7-9]。本文通过对火成岩地层岩样全岩矿物、黏土矿物组成及理化分析,并对降滤失剂和封堵剂材料及复配效果的室内实验评价,对PEM钻井液进行优化,保证其具有良好的封堵造壁和流变性能,满足火成岩地层的定向井安全钻进要求[10-15]。
1 岩性特征及理化分析
渤中区域的火成岩地层岩性包括沉凝灰岩、凝灰岩、玄武岩、玄武质泥岩、凝灰质泥岩。以渤中-A井的2 053~2 779 m(东营组)井段岩屑为研究对象进行XRD衍射实验,测定其矿物组分含量。实验结果证明火成岩地层组成矿物主要包括石英、钾长石、斜长石、方解石、黏土矿物等。全岩分析可知石英含量为16.9%~40.7%、黏土矿物含量为33.7%~54.8%;黏土矿物中含少量蒙脱石,主要为伊/蒙混层,相对含量为49%~76%,其中沉凝灰岩、玄武质泥岩、凝灰质泥岩伊/蒙混层中的蒙脱石比例约为30%[16-18]。
火成岩地层黏土矿物含量较高,凝灰岩、凝灰岩泥岩高约50%,且伊/蒙混层中的蒙脱石比例约为30%。
同样取A井玄武岩进行扫描电镜分析,如图1所示。
图1 玄武岩扫描电镜Fig.1 Scanning electron microscope of basalt
由图1可知,样品较为致密,但粒间存在孔缝,孔缝宽度为5~10 μm。粒间及粒表多被泥质和碳酸盐充填,泥质间填充方解石,伊/蒙混层成层状或片状,玄武岩质地硬脆,存在微裂隙和微裂缝,容易剥落掉块坍塌。
通过热滚动回收率实验评估岩石在钻井液中的水化分散能力,计算一次滚动回收率,如图2所示。
图2 火成岩滚动回收率实验结果Fig.2 Experimental results of rolling recovery of igneous rocks
由图2可知,沉凝灰岩、玄武质泥岩、凝灰质泥岩在海水和PEM泥浆中的滚动回收率分别为15.84%~36.32%、57%~64%,说明该类地层在海水中的分散性强,且受PEM泥浆浸泡后具有较强的分散能力;玄武岩、凝灰质砂岩在海水和PEM泥浆中的滚动回收率分别为57.6%~80.84%、84.4%~90%,说明该类地层在海水中具有一定的分散能力,而PEM泥浆中玄武岩的水化分散性较弱。
玄武岩分散性弱,属于硬地层;而凝灰质和玄武质泥岩地层遇水后将发生软化,硬地层转变为“软地层”,造成火成岩地层可钻性差,并易发生水化失稳。
2 钻井液优化实验研究
通过岩性特征和理化分析可知,火成岩地层黏土矿物含量高,且存在微裂隙和微裂缝,极易发生井壁失稳。渤中火成岩地层使用的PEM钻井液是在KCl聚合物钻井液的基础上,由JLX进一步提高钻井液的抑制性和防塌性而成。通过包被剂PLH来阻碍岩屑水化分散。PEM抗污染能力强,流变性易于调节,钻井液最大使用密度为1.80 g/cm3,最高使用井温为150 ℃。其室内评价结果见表1。由表1可知,PEM钻井液具有良好的流变性和滤失性能[19-20]。现场PEM钻井液体系的原配方如下:
3.0%海水膨润土浆+0.2%NaOH+ 0.3% Na2CO3+0.3%PAC-LV+0.5%包被PLH +2.0%降滤失剂TEMP +2.0%降滤失剂SMPC +2.0%封堵剂DYFT-Ⅱ+2.0%封堵剂LPF(W)+1.0%封堵剂EPF+3.0%聚合醇JLX-C+5.0%KCl+0.1%增黏剂XC+重晶石加重材料。
表1 现场配方性能评价结果Table 1 Evaluation results of drilling fluid performance
注:老化条件为120 ℃×16 h;流变性测定温度为50 ℃;HTHP失水测定条件为120 ℃×3.5 MPa。
现场使用PEM钻井液的降滤失剂和封堵剂材料种类较多,且缺少相应的评价,实现降滤失的同时反而增加了固相含量,影响流变性能,增加了钻井液成本。为达到较好的降滤失封堵效果和降低成本的目的,对降滤失剂和封堵剂进行了对比优选评价,采用GB/T 29170—2012《石油天然气工业钻井液实验室测试》对该体系进行优化评价实验。
2.1 降滤失剂的优选与优化
针对温度较高的地层,海上常用的降滤失剂为TEMP、SMPC和RS-1。改变PEM体系中的降滤失剂类型,对降滤失剂单剂进行对比评价,结果见表2。
表2 降滤失剂单剂对比评价Table 2 Comparison of filtrate reducer
由表2可知,从流变性能来看,降滤失剂材料加入后,黏切力略有增加;从滤失性能来看,同等加量条件下,加入降滤失剂后,钻井液的API滤失量有所下降,而高温高压滤失量均明显减少,尤其降滤失剂RS-1加入后钻井液的高温高压滤失量只有17 mL,明显优于其他两种降滤失剂。
选择降滤失效果更好的降滤失剂RS-1作为PEM钻井液体系的降滤失剂主剂,由于体系的高温高压滤失量仍偏高,因此对降滤失剂进行了复配评价,结果见表3。
表3 降滤失剂复配效果评价Table 3 The compound effect evaluation of filtrate reducer
由表3可知,通过降滤失剂复配的效果来看,体系的滤失量均下降;而降滤失剂RS-1与降滤失剂TEMP复配后,高温高压滤失量明显下降,为13.6 mL,具有较好的控制滤失的效果,因此选定降滤失剂RS-1与降滤失剂TEMP作为PEM钻井液的降滤失剂。
将选定的降滤失剂RS-1与降滤失剂TEMP进行了加量优选评价,结果见表4。
表4 降滤失剂加量评价Table 4 Evaluation of filtration reducer addition
由表4可知,随着降滤失剂加量的减少,钻井液滤失量增大,在“2.0%降滤失剂RS-1与2.0%降滤失剂TEMP”加量配比条件下,PEM钻井液的API滤失量为4.5 mL,高温高压滤失量为13.6 mL,滤失量较小,最终选定PEM钻井液体系的降滤失剂及其加量为2.0%降滤失剂RS-1与2.0%降滤失剂TEMP。
2.2 封堵剂的优选与优化
室内实验对海上常用的封堵剂DYFT-Ⅱ、封堵剂LPF(W)、沥青树脂LSF及封堵剂EPF进行了对比分析,从改善滤失性能方面优选出合适的封堵剂单剂材料。封堵剂单剂的优选结果见表5。
表5 封堵剂单剂对比性能评价Table 5 Single agent contrast performance comparison of plugging agent
由表5可知,封堵剂DYFT-Ⅱ与其他封堵剂相比,钻井液的滤失量最小,API滤失量为3.3 mL,高温高压滤失量为12 mL,进一步改善了钻井液的泥饼质量,增强了钻井液的封堵性能。
以封堵剂DYFT-Ⅱ作为PEM钻井液体系的封堵剂主剂,评价复配情况下其他封堵剂材料的辅助改善泥饼而降低失水效果,结果见表6。
由表6可知,封堵剂LPF(W) 与封堵剂DYFT-Ⅱ复配后,钻井液的API滤失量和高温高压滤失量最小,提高了钻井液的泥饼质量。
对封堵剂LPF(W)和封堵剂DYFT-Ⅱ进行封堵剂加量评价,结果见表7。
表6 封堵剂复配对比评价Table 6 Contrast evaluation of plugging agent combination
表7 封堵剂加量性能评价Table 7 Performance evaluation of plugging agent with various additions
由表7可知,随着封堵剂加量的下降,体系的滤失量会有所增加,在“2.0%封堵剂DYFT-Ⅱ+2.0%封堵剂LPF(W)”加量配比条件下,PEM钻井液的API滤失量只有2.8 mL,高温高压滤失量只有10.4 mL,滤失量较小,因此选择封堵剂配比为“2.0%封堵剂DYFT-Ⅱ+2.0%封堵剂LPF(W)”。
PEM钻井液优化后的配方如下:
3.0%海水膨润土浆+0.2%NaOH+ 0.3%Na2CO3+0.3%PAC-LV+0.5%包被剂PLH +2.0%降滤失剂RS-1+2.0%降滤失剂TEMP+2.0%封堵剂DYFT-Ⅱ+2.0%封堵剂LPF(W)+3.0%聚合醇JLX-C + 5.0%KCl+0.1%增黏剂XC+重晶石加重。
优化后钻井液的基本性能见表8。由表8可知,钻井液体系高温老化前后流变性稳定,API滤失量和高温高压滤失量分别为2.8 mL和10.4 mL。
表8 优化后钻井液性能评价结果Table 8 Evaluation results of drilling fluid performance after optimization
注:老化条件为120 ℃×16 h;流变性测定温度为50 ℃;HTHP失水测定条件为120 ℃×3.5 MPa。
3 现场应用
3.1 优化后的PEM体系解决了原体系的弊端
渤中区块共计钻6口井,三开井段钻井液使用优化后的PEM体系,在东营组钻遇火成岩地层,见X-1井综合录井图,如图3所示。
玄武质泥岩:性中硬,岩屑呈块状;玄武岩:东营组玄武岩疏松或致密,岩屑呈块状。
现场应用情况表明,通过对PEM钻井液的降滤失剂和封堵剂材料进行对比评价,采取两种降滤失剂和两种封堵剂复配的方式满足PEM钻井液的性能要求,井壁表面形成良好的泥饼质量,维持了井壁稳定性,并降低了钻井液的成本。
图3 X-1井综合录井图Fig.3 Comprehensive logging map of well X-1
3.2 优化后的PEM体系保证了火成岩地层的施工安全
现场6口井的井径扩大情况如图4和图5所示。由图4和图5可知,12-1/4″井段主要为上部扩径,下部井段的井径较规则,最小井径平均扩大率为2.8%,最大井径平均扩大率为15%。火成岩地层钻井过程中无井壁坍塌,无卡钻事故,起下钻顺畅,钻井时效得到极大提高。本文提出的PEM钻井液优化配方在现场取得了良好的应用效果。
图4 井径测井曲线Fig.4 Caliper log curves
图5 井径平均扩大率Fig.5 Average borehole enlargement rate
3.3 优化后的PEM体系满足了火成岩地层的性能需求
钻井液悬浮携砂效果好,可使用增黏剂XC来调节钻井液的流变性,满足钻井过程中悬浮携砂井眼清洁的基本需要。同时钻井液具有良好的抑制性能,明显降低岩屑的水化分散,清水中岩屑的热滚回收率为16.5%,而优化PEM中岩屑的热滚回收率为85.4%,表现出良好的抑制效果。
4 结论
(1)火成岩地层黏土矿物含量较高,凝灰岩、凝灰岩泥岩高约50%,伊/蒙混层中的蒙脱石比例约30%,与钻井液接触后将产生吸水膨胀;且原体系降滤失剂和封堵剂材料种类较多,钻井液成本高,因此需优化钻井液的抑制性。
(2)火成岩地层微裂隙、裂缝等弱面结构发育,通过综合性能对比和配方优化,采取2.0%降滤失剂RS-1和2.0%降滤失剂TEMP、2.0%封堵剂DYFT-Ⅱ和2.0%封堵剂LPF(W) 复配的方式,实现了API滤失量和高温高压滤失量分别为2.8 mL和10.4 mL,有效地封堵微裂隙和微裂缝,增强井壁稳定性。
(3)该钻井液现场已实施6口井作业,火成岩地层最大井径平均扩大率为15%,同时具备良好的抑制性,岩屑热滚回收率为85.4%,保证火成岩井段的高效钻进及井壁规则。