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球团矿降低二氧化硅生产实践

2019-08-23孙广伟李娜张利飞宋继超

云南化工 2019年6期
关键词:球团矿精粉球团

孙广伟,李娜,张利飞,宋继超

(安阳豫河永通球团有限责任公司,河南 安阳 455133)

安阳豫河永通球团有限责任公司(以下简称安阳豫河公司)120 万吨链篦机回转窑氧化球团生产线于2011 年3 月投产,2011 年6 月达产,实现了快速达产。其生产线主要是服务安钢3#高炉(4747m3),在安钢的生产发展中有着举足轻重的作用。近年来,随着高炉操作技术不断进步,对精料的要求也在不断提高,安阳豫河公司球团矿重要质量指标(见表1)均较好,特别是近两年在降低球团矿SiO2、提高品位方面,通过采取有效的措施,球团SiO2含量由6.14%降至4.9%,品位由62.8%提高至63.58%,取得了显著的成效。

表1 球团矿质量指标

1 TFe 和SiO2 对高炉冶炼的影响

精料是高炉炼铁的基础,对高炉生产起决定性的影响。高炉精料具体的要求是品位高、杂质少、成分稳定、粒度均匀、强度高、冶金性能良好、炉料结构合理等几个方面。SiO2作为球团矿中最主要的脉石成分,是高炉冶炼需要除去的杂质,直接决定着高炉渣量的多少。降低球团矿SiO2含量,有利于提高球团矿品位,改善冶金性能,可以提高高炉产量,有效降低渣量,降低燃料比。

2 降低球团矿SiO2 措施

2.1 控制含铁原料中带入的SiO2

安阳豫河公司所用含铁原料为以国内精矿资源为主,配加20%左右的巴西赤铁矿粉。使用的国内精粉除内部精粉外,其余精粉产地主要集中在安徽、北京等地,国内精粉的SiO2含量平均在6.5%以上。2018 年,为改善球团矿质量,降低SiO2含量,配矿上进行了调整,降低了国内精粉中SiO2较高矿的使用比例,引进了新的低硅资源,如:智利精粉、秘鲁精粉、伊朗精粉和氧化铁粉等,详见表2。

由表3 看出,2018 年进口低硅、高品位资源使用比例加大,尤其是智利、伊朗、秘鲁精粉使用比例总和达33.46%。通过以上配矿结构的调整,2018 年所用含铁原料综合SiO2含量降至4%,为降低球团矿的SiO2起到了决定性的作用。

2.2 降低膨润土用量

安阳豫河球团生产线所用黏结剂为膨润土,由于其硅含量高且碱金属含量相对较高。因此,在配加膨润土改善造球性能的同时,降低了球团矿的品位,提高了成品球硅和碱金属含量,致使高炉渣量增加、碱含量升高,给高炉冶炼带来不利的影响。经理论计算:膨润土配比每降低1%,球团矿品位升高0.5%,硅降低0.6%,因此在保证生球强度的基础上降低膨润土配比是降低球团矿SiO2含量又一重要措施。见表4。

表2 安阳豫河球团使用精矿成分

表3 2018 年综合配矿结构 %

表4 安阳豫河所用膨润土指标

1)提高膨润土采购标准。将膨润土的使用效果考核纳入到采购合同中,增加吨球消耗考核标准,督促供应商提高膨润土质量。

2)原料预处理精益求精。原料预处理系统采用湿磨加高压辊磨联合处理,对矿的细度和比表面积改善明显。湿磨系统进料为含铁物料混合料,无法实现粗精矿单独磨矿,磨细效果不太稳定。针对这种现象,在管理和生产组织方面进行细化和加强,进入造球的混合料细度-200 目达到85%以上。

①加强进场原料的质量监督,形成采购前评价、进厂时集中取样检验、现场卸车检验和使用评价相结合的评价考核体系,同时取消中间商,实行矿山直购等措施进行源头控制。

②根据进厂检验情况,将粗粒精粉分品种单独存放。

③合理分配料仓,含铁料预配时布到皮带表层,通过表层分料技术,将粗粒精粉分向湿磨系统,确保湿磨效果。

④在湿磨和高压辊磨等关键岗位开展劳动竞赛,实行主要工艺控制参数(如:物料水分、电流、辊缝等)自动采集结合定期细度检测,将考核量化,充分调动职工的积极性。见图1。

图1 豫河原料预处理工艺流程

3)稳定造球混合料料流和水分,改善造球条件。磨机、烘干机进出料料流波动±5t;湿磨系统陶瓷过滤机出料水分控制在(9±1)%;烘干机出料水分控制在(7.5~8.5)%。

4)提高造球操作水平,建立顺畅的信息沟通和指令传递机制,原料条件、系统操作发生变化时,及时汇报、沟通和下达指令,为造球系统提供调整依据,稳定加水、加料操作,改进生球质量,生球落下次数不小于5 次/0.5m,控制合适的粒度和粒度组成,8~16mm 占比控制在85%以上,小时生球合格量波动控制在±1t。

通过以上措施的实施,2018 年球团矿膨润土配比比2017 年降低了4.62kg/t。

3 效果

通过一年的生产实践,球团矿的质量得到了明显的改善,球团矿品位提高了0.78%,SiO2降低了1.24%,改善了球团矿的冶金性能。

4 结语

1)通过引进新的低硅资源,优化配矿,有效控制SiO2带入含量,成品球团矿SiO2降低到4%,年平均4.9%。

2) 通过对膨润土质量的改善及造球水平的提高,膨润土消耗降低了4.62 kg/t,减少膨润土带入的SiO2含量。

3) 通过对原料系统的精益管理,改善了原料预处理效果,混合料水分稳定在(7.5~8.5)%,混合料-200 目比例在85%以上,改善了混合料造球效果。

4) 通过造球操作改进,生球质量提高,为后续操作提供基础保障。

通过实践,安阳豫河公司球团矿2018 年SiO2含量控制到4.9%,较2017 年的6.14%降低了1.24%,品位由62.8%提高至63.58%,提高了0.78%,取得了显著的成效。

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