高炉喷煤M101/M102皮带输送机设备改造优化
2019-08-20高岩松许乃燕贾磊
高岩松,许乃燕,贾磊
(河南省安阳市殷都区安阳钢铁股份有限公司,河南 安阳 455004)
安钢炼铁厂喷煤车间现有为1#炉、2#炉、3#炉、4#炉喷吹煤粉。每座高炉都有与之配套的喷煤系统。为增铁节焦、降低成本取得了巨大的经济效益。其中1#高炉喷煤、2#高炉喷煤、4#高炉喷煤共用一个储煤场,共用一条单系列输送系统,安全系数极低。其中储运系统分别由1#皮带运输机、2#大倾角皮带运输机、3#皮带运输机、4#皮带运输机、5#皮带运输机组成。原煤经过5条运输线后,在5#皮带通过犁式卸料器分别装入不同的原煤仓,通过各系统喷煤制粉和喷吹系统输送到各高炉风口。根据日常生产情况,1#炉、2#炉、4#炉每天平均需要输送原煤2500吨。由于原煤上料量较大,皮带运输机工作时间长,运输路线长,转运点较多。故障率高。不仅职工劳动强度大,二次扬尘污染严重。严重制约炼铁厂节能减排、防污治污的进程。
1 改造前的状况
由于2#皮带机是裙边带式输送机,仅回头料每日约30吨,动用装载机及3-4名职工,耗时约120分钟才能清理完毕。由于原煤的水份,粘性造成回头料多,浪费严重。防污治污迫在眉睫。
1.1 M101皮带输送机的技术参数
2.2 M102皮带输送机的技术参数
3 改造方案的确定
通过现场勘查和初步计算,改造方案是:延长M101号皮带机至原M102机头下层除渣机处(除渣机因不符合工艺要求在2007年已拆除),取消M102皮带机。
根据现场情况和改造方案将采取以下措施:
(1)在M104皮带机尾部临时上料点制作完成,具备上料条件之后,再开始延长M101号皮带机,取消M102皮带机。在原煤贮运系统M104输送机机尾上安装导料槽中段,是考虑尾部增加临时卸料点使用。利用2#高炉固资检修期间施工,1#高炉喷煤需要正常生产,该皮带是临时上料点。设备包括:移动皮带、自制受料斗、仓壁振动器等。
(2)拆除M101机头、M102皮带机和皮带廊。拆除转运站挡墙和原有除尘管道等。
(3)在原M101输送机头部位置水平投影延长18m。新增部件包括头部驱动装置、头架、头部漏斗、托辊组、主梁、主梁连接板、支腿、清扫器等;
(4)更换并延长M101皮带。
(5)原电器设备移位安装。
(5)移位安装除尘器吸尘点。
由于M101/M102皮带机共用一个皮带除尘器(型号:MBC84-A1),需要拆除M102皮带机吸尘点,把M101皮带机吸尘点移到新皮带机落料口上方处。
4 改造过程
(1)首先在M102皮带机停止运行拆除改造之前,先从M104皮带机上煤,保证1炉4炉正常喷煤需要。具体操作:提前在M104皮带机尾加装一套DY移动式小型皮带机(如图:AYG011601-HCS21.2-3)和受料斗和仓壁振动器,利用铲车上煤,自卸车从煤场运到受料斗旁边,由原来的天车工现场监护,指导配煤比和上煤,引导车辆出入(有检修车辆,进厂煤车辆,配煤车辆等),处理受料斗悬料,进大块异物,电器、设备等各方面故障,每天需要上煤约1300吨左右。调试完毕后才开始下一部施工拆除。
(2)如图(AYG011601-HCS21.2-2)所示:根据现场测量计算,首先在M2转运站▲ 8.500原除渣机处增加新一号机头传动装置的底座基础。等待凝固好后,安装新皮带机头传动装置。
(3)拆除1#皮带运输机机头传动装置,(其他利旧);
(4)拆除2#皮带运输机及皮带廊钢结构;
(5)延长M101皮带机。
首先制作皮带走廊和需延长的机架到M2转运站新机头传动装置处;安装整套新皮带机驱动装置;放松M101皮带机尾拉紧装置。由于 M101皮带已使用10年磨损老化严重,利用中修时间较长更换了整条皮带并进行延长。
(6)移位安装除尘器除尘点。
M101皮带除尘器(型号:MBC84-A1)不拆除,先拆除M102皮带机吸尘点,再把M101皮带机吸尘点移到新M101皮带机落料口上方位置,继续为新M101皮带机服务。除尘器减少了吸尘点,除尘效率提高一倍,进一步降低粉尘污染;
(7)相关电气移动到位。新M101皮带机空车试运行并测振;带负荷试运行并测振。指标正常后,正式投入使用。
5 经济效益分析
改造延长M101皮带,取消M102皮带。每日动用装载机及4名职工,耗时约1.5小时才能清理完成,仅此一项降低2万余元/年。皮带机正常生产每日开车运行时间17h,每日错峰开车平均电价0.8元/度,取消M102皮带机每年可节约用电 (40+45-55)KW*365(天)*17(h/t)*0.8(元/度)≈15万元。每年M102裙边带式输送机备件费可节约15万元。
每年合计节约2+15+15=32(万元)。
6 结语
改造后实现原煤从M101皮带机直接到M103皮带机,减少二次扬尘,减少设备故障和消耗,减轻职工维修劳动轻度。为安钢降本增效做出了贡献。