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低初黏调堵技术控制低效无效循环的应用

2019-08-15哈俊达大庆油田有限责任公司第三采油厂

石油石化节能 2019年7期
关键词:成胶水淹含水

哈俊达(大庆油田有限责任公司第三采油厂)

某区块2010 年投产,2012 年注聚,目前处于后续水驱开发阶段,区块注入压力低,仅有11.3 MPa,吸入剖面不均匀,吸入量主要集中于渗透率大于800×10-3μ m2的高水淹油层,相对吸入量高达64.2%,导致部分采油井综合含水达到97.0%以上,接近了开发的经济极限,低效无效循环严重。通过识别低效无效循环条带,应用低初黏调堵技术,封堵高渗透率油层,现场应用26 个井组,取得了较好地控水增油开发效果。

1 低初黏调堵体系的室内评价

低初黏调堵体系的化学药剂是由聚合物、交联剂、功能性化学注剂组成。通过调节不同化学剂的浓度,可以使调堵体系的初始黏度保持在较低水平,延缓凝胶成胶周期;同时该体系还具有强度可调和长期热稳定性[1]。

1.1 污水配方体系的室内成胶实验

实验采用2 500 万超高分子聚合物,聚合物浓度500 mg/L,调堵体系稀释用水采用矿化度5 000 mg/L以上的某区块普通污水。实验通过调节体系不同化学剂浓度,在45 ℃温度条件下,利用流变仪测试不同时间内低初黏调堵体系黏度,并在45 ℃恒温箱内,测试体系成胶时间。实验结果表明,聚合物浓度500 mg/L的低初黏调堵体系,10天内保持初始黏度低于10 mPa·s,40 天时体系黏度达到1 800 mPa·s以上,说明成胶时间在40天内可控,有效延长了成胶时间。常规的凝胶调剖体系,初始黏度范围在60~120 mPa·s,注入油层成胶时间快[2-3],通常24 h内即可实现成胶,注入油层后容易造成近井附近低渗透率油层的堵塞。与常规凝胶调剖体系相比,低初黏调堵体系由于初始黏度低和成胶时间的延缓,可以进入油层深部,实现有效封堵,同时避免了调堵体系对低渗透率油层的伤害,见图1。

图1 低初黏调堵剂室内成胶情况

1.2 室内分流实验评价

室内分流实验采用三层并联人造岩心模型,人造岩心空气渗透率分别为低渗透率岩心0.5 μ m2、中渗透率岩心2.0 μ m2、高渗透率岩心4.0 μ m2,对比水驱驱替条件下及低初黏调堵驱替条件下,不同渗透率油层的分流状况。实验结果表明:低初黏调堵剂驱替后,高渗透率岩心相对吸入量只有0.7%,下降了72.0个百分点,而中渗率岩心相对吸入量达到85.0%,提高了61.8 个百分点,低渗透率岩心相对吸入量14.3%,提高了10.2 个百分点。低初黏调堵剂对高渗透率油层起到了较好的封堵作用,扩大了波及体积,为探索后续水驱进一步提高采收率的途径提供了借鉴[4-5],见图2。

图2 低初黏调堵剂驱替前后不同渗透率岩心吸入状况统计

2 低初黏调堵选井及低效无效循环条带识别

2.1 选井情况

结合油层连通、动用及水淹状况,在某后续水驱开发区块优选连通性好,选择河道砂一类连通率大于65%;油层非均质性严重,正韵律油层发育,油层底部高水淹,高水淹厚度比例60%以上;注入压力低、吸入能力强,视吸入指数在6.0 m3/(d·MPa)以上;周围采油井整体或部分方向含水高的井组,开展低初黏调堵试验。根据以上原则,共选择以注入井为中心的26个井组,井组一类连通率70.6%,比全区高17.4 个百分点;高水淹比例67.2%,比全区高7.6个百分点;视吸入指数6.7 m3/(d·MPa),比全区高1.9 m3/(d·MPa);井组综合含水97.2%,比全区高0.7 个百分点。总体上,井组吸入能力强,综合含水高,见表1。

表1 低初黏调堵井组注采状况与全区对比统计

2.2 低效无效循环条带识别

26个注入井组开采6个沉积单元,根据注采井水淹层解释资料及注采连通状况、吸水剖面、采油井含水及采聚浓度等参数识别判断低效无效循环条带[6-8]。具体判断标准:选择渗透率高且水淹级别为高水淹的层段;单层相对吸入量大于30%的层段;采聚浓度高于全区水平、连通油井综合含水大于96.5%的即为低效无效循环条带。根据以上原则,识别26 个井组共有77 个低效无效循环条带,主要分布在2#层、3#层,低效无效循环条带平均有效厚度3.7 m,平均有效渗透率0.787 μ m2,连通采油井综合含水均高于96.5%。由于低效无效循环条带的存在,使注入井具有强吸水层段,导致采油井综合含水高,无效注采严重,见表2。

3 现场实施效果

3.1 方案实施情况

对26 口注入井开展低初黏调堵现场试验,方案设计如下:聚合物采用炼化2 500 万分子量聚合物,聚合物浓度500~15 00 mg/L,稀释水为某油田普通污水稀释,交联剂浓度2 500~3 000 mg/L,功能性化学注剂浓度为100~500 mg/L,注入速度0.18 PV/a,调堵周期6个月。目前调堵方案已实施2 个月,试吸入指数由6.7 m3/(d·MPa)下降到5.5 m3/(d·MPa),下降幅度17.9%;日注水由1 705 m3下 降 到1 358 m3, 累 计 节 约 注 水2.082×104m3;周围26口采油井综合含水得到有效控制,综合含水由调堵前的97.2%下降到调堵后的96.0%,累计少产液1.356×104t,累计增油0.066×104t(表3)。试吸入指数大幅度下降,高渗透率油层的吸入能力得到有效抑制,低效无效循环的状况得到改善;采油井综合含水下降,产油量上升,进一步发挥了中低渗透率油层作用,改善了开发效果。

表2 低初黏调堵井组低效无效循环条带统计

表3 低初黏调堵前后井组生产状况统计表

3.2 经济效益评价

目前低初黏调堵方案已实施2个月,累计节约注水2.082×104m3,累计控制无效产液1.356×104t,累计增油0.066×104t,控制了高渗透率油层的低效无效循环,初步见到了调堵效果。预计调堵结束后可累计节约注水6.281×104m3,累计控制无效产液7.131×104t,可实现增油0.56×104t,扣除药剂费用,可创经济效益291.20 万元[9],投入产出比1 ∶1.243。

4 结论

1)污水配方低初黏调堵体系初始黏度低于常规凝胶体系,成胶时间有效延长至40 天内可控,与常规凝胶调剖体系相比,该调堵体系更容易进入油层深部,实现有效封堵。室内分流实验表明,低初黏调堵体系对高渗透率油层具有较强的封堵能力,低初黏调堵体系驱替后,中、低渗透率岩心得到了有效动用。

2)在后续水驱开发区块,根据注采井连通状况、水淹状况、动用状况及注采状况,可以综合识别低效无效循环条带,主要集中厚度大、渗透率高,具有较强吸入能力的油层。

3)对存在低效无效循环条带的井组应用低初黏调堵技术后,注入井吸入能力大幅度降低,抑制了注入水沿高渗透率油层的低效无效注入,采油井综合含水下降。该项技术为后续水驱进一步挖潜提供了有利借鉴。

西南油气分公司元坝气田净化厂

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