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石膏脱水系统优化改造

2019-08-13张体可

科学导报·科学工程与电力 2019年25期
关键词:真空泵

张体可

【摘 要】本文主要针对江苏华美热电有限公司石膏脱水系统设计的不足,从运行方式进行分析,并提出改造措施。主要论述了真空泵密封水、滤布冲洗水的优化改造情况。改造结果表明:石膏脱水系统运行的稳定性、安全性及经济性均得到提高,改造效果良好。

【关键词】真空皮带机;真空泵;冲洗水

江苏华美热电有限公司#1、#2机组装机容量为2×350MW,两台机组分别于2016年1月24日及2月19日投产,脱硫系统有同方环境股份有限公司EPC总承包,与机组同步建设、同步投运,采用石灰石—石膏湿法脱硫技术。机组商运后,随着机组长期运行,石膏脱水系统问题日趋突显,多次发生真空泵卡死、无法启动现象,严重影响机组安全稳定运行。

1系统布置

石膏脱水系统为2台吸收塔公用,共设2套真空皮带脱水机,1用1备。每台真空皮带脱水机配置1台水环式真空泵,2台滤布冲洗水泵,1用1备。

水环式真空泵的工作原理:利用偏心叶轮的设置,叶轮转动带动泵内预注入的水在泵体内部形成密闭的运动的水环,因为叶轮与壳体是偏心的,所以水环内表面也与叶轮偏心。水环内表面、叶片表面、轮毂表面和壳体的两个侧盖表面围成许多互不相通的小空间。在吸入口位置时,小室体积由小变大,形成真空吸力,从吸入口吸入空气,随着叶轮的旋转及辅用吸排气盘的作用,当该空间的容积由大变小时,使之封闭,这样已经吸入的气体就会随着空间的缩小而被压缩。气体被压缩到一定程度后,使该空间与排气口相通,即可排出已经被压缩的气体。真空泵的吸入口与真空皮带机真空箱连接,实现真空皮帶机真空箱真空吸力。

2发现问题及原因分析

2.1真空泵卡涩

石膏脱水系统运行过程中发现真空泵卡死,并多次无法启动真空泵,经现场检查发现真空泵叶轮及泵体结垢,导致叶轮、泵体之间没有间隙,真空泵卡涩。

真空泵为水环式,启动时需向泵注入水。水既是传递能量的媒介,也起到泵体冷却作用。冷却后的水进入滤布冲洗水箱,和真空泵出口凝结水用作滤布冲洗水。但是检查发现真空泵冷却水在滤布冲洗水箱入口位置较高,且水箱液位较高,真空泵冷却水回流不畅,随着真空泵运行时间延长,泵体温度升高,造成泵体内部结垢,故障频发。

2.2滤布冲洗喷嘴频繁堵塞

真空皮带机运行时需对滤布冲洗,以保持滤布清洁。每次运行结束或过程中均有不同程度的喷嘴堵塞,缺陷频繁且检修工作量大。滤布冲洗采用滤布冲洗水泵,水源取自真空泵出口凝结水和冷却水,同时有工艺水补水。由于真空泵抽皮带脱水机时会有少量石膏进入,且石膏含水程酸性,对管道腐蚀较重,导致杂质进入喷嘴造成堵塞。

3优化改造措施

3.1原真空泵油两路冷却水,其中一路搭接在流量计前,进入泵体前有堵板,实际冷却水不通。将此路冷却水改至流量计后,并取消堵板。原单侧冷却水回水至滤布冲洗水箱,改为两侧回水至滤液水箱,并在母管接入酸洗管道。这样可以降低真空泵腔室液位,回水顺畅,真空泵泵体温度整体降低,避免叶轮及泵体结垢。

3.2引一路工艺水接至滤布冲洗水泵出口管道,取消滤布冲洗水泵运行,原滤布冲洗水泵扬程为50米,工艺水压力为0.6MPa,工艺水压力、流量完全满足运行要求,且杂质少,不腐蚀管道。改造前后系统图如下:

4改造效果

4.1真空泵冷却水回水顺畅后,彻底避免真空泵叶轮结垢,消除重大设备故障。有效减少检修工作量,同时节省大量购买工业清洗剂费用。

4.2滤布冲洗水改造后,清理喷嘴频率由原来的每天一次,降低到每月一次,有效减少检修工作量,同时滤布冲洗水泵停止运行,节省电费和设备维护费用。

5结语

经过技术人员对石膏脱水系统的优化改造,提高系统设备的连续运行能力,有效保障安全稳定运行。不仅降低设备的故障率,减少检修工作量,同时在系统设备优化改造实施过程中,充分利用现有资源,节约改造及维护材料成本。

参考文献:

[1]张磊,王德坚,刘红蕾等,电厂锅炉湿法脱硫设备检修技术[M],中国电力出版社,2015:179-191

[2]薛建明,王小明,刘建民,许月阳.湿法烟气脱硫设计及设备选型手册[M],中国电力出版社,2011:232-233

(作者单位:江苏华美热电有限公司)

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