综采工作面煤层注水软化试验研究
2019-07-30王英杰
王英杰
(潞安集团古城煤矿,山西 长治 046000)
日常监测工作面平均煤尘浓度为6.49mg/m3,生产线煤尘浓度最大可以到190mg/m3。据实验室提供的煤质资料计算得出平均煤尘爆炸指数为42.5%,为解决粉尘危害,降低煤尘的产生量,必须对煤层进行注水软化。
1 工作面概况
N1303工作面胶带顺槽长2405m,回风顺槽长2305m。采用走向长壁布置工作面,综采放顶煤开采。3号煤位于山西组下部,下距9号煤层55.72~79.70m,平均58.04m。煤层厚3.35~10.25m,平均厚6.32m,含泥岩、炭质泥岩夹矸0~2层,一般1层,距底板约0.80m左右的一层较为稳定(平均厚度0.30m)。3号煤层纯煤厚度3.35~9.65m,平均6.05m。
煤层顶板为泥岩、砂质泥岩、粉砂岩,局部为砂岩。底板为黑色泥岩、砂质泥岩,深灰色粉砂岩。围岩及其特征见表1所示。
表1 围岩及其特征表
2 煤层注水软化方案
2.1 注水软化机理
煤层注水是采煤工作面以预防为主的极有效的防尘措施,是在工作面回采前(超前工作面),在煤层中打若干钻孔,将压力水由孔注入煤体之中。
煤层注水进行防尘,使水均匀地分布在煤层空隙中,增加煤的水分,使煤体得到湿润,降低采煤时产生浮游煤尘的能力。
2.2 注水平台工程施工
N1303工作面每隔240m施工一个注水平台,根据工作面实际情况,先施工两个注水平台,分别在距石门580m和340m处。注水平台布置在27m阶段高度中间,略偏下(因注水孔略带一定角度),比工作面顺槽巷道底板高13m。注水平台施工:先在皮带巷施工40°的天槽,断面2.25m2(宽1.5m,长1.5m),斜长15.6m,锚网支护,然后向天槽两侧施工注水平台,平台断面为4.84m2(宽2.2m,高2.2m),长11m,锚网支护。为解决注水平台上面通风问题,在轨道巷向平台施工Φ300mm孔。煤层注水钻孔设计图如图1所示。
图1 煤层注水钻孔设计图
2.3 钻孔设计
由注水平台依次设计施工钻孔,每层注水平台设计3个钻孔,其中1个注水试验钻孔,2个钻孔考察。1#、4#钻孔用于注水试验,2#、3#、5#、6#钻孔进行湿润考察,注水孔的间距为5m。注水钻孔参数见表2。
2.4 主要设备选型
注水钻机:根据煤层的硬度、施工钻孔长度、钻孔角度和试验场地空间的大小等因素,现有ZY-650型全液压钻机基本满足要求。主要技术参数见表3。
表2 注水钻孔设计参数表
表3 注水钻机技术参数
注水泵:由于静压注水方式无法对硬煤层进行破坏,为破坏煤层机理必须采用高压注水方式进行,因此选取BZW50/40型高压低流量注水泵。主要技术参数见表4。
表4 注水泵技术参数
封孔器:煤层注水效果的好坏,封孔是关键。考虑到封孔器与钻孔相匹配,同时能够承受一定的压力。因此选取ZF-A38型封孔器。主要技术参数见表5。
表5 封孔器技术参数
2.5 钻孔湿润半径
通过在N1303综采工作面的煤层注水试验发现,注水湿润半径平均约为20m。
3 效果分析
3.1 降尘效果
对N1303综采面注水前后的煤样水分含量进行了测定,测量结果如表4所示。可以看出,通过注水,煤层的水份增加了20.1%~52.7%。注水后,距离孔最近的3、4、7号煤样水份分别平均增加了36.2%、42.9%、35.4%,而距离孔最远的1、6、9号煤样水份分别平均增加了25.8%、31.4%、22.9%,由此可见距离孔越近,注水效果越好。
表6 煤样水分含量
增加封孔深度后的注水取得了预期的效果,煤样水份平均增加了28.5%,呼吸性粉尘平均降低了46.7%,总粉尘浓度平均降低了47.4%,试验取得了圆满成功。
3.2 经济效益
煤层钻孔深度22m,按每孔装100kg炸药,每天打孔数按10个计算,可节省炸药用量10×100=1000kg/d,折合人民币5200元/d;煤层注水软化后,大块炭减少,架后煤炭易放出,工作面回采率可提高10%,此次注水区域预计增加4万t左右的原煤,增收约400万元。
4 结 语
通过对古城煤矿N1303综采工作面煤层静压注水试验发现:静压注水湿润半径平均约为20m,煤样水份平均增加了28.5%,距离注水钻孔越近,注水效果越好;煤层注水后,通过对粉尘浓度的测定得出,呼吸性粉尘平均降低了46.7%,总粉尘浓度平均降低了47.4%,基本达到了预期的目标,静压注水是最理想的选择。