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大倾角开切眼一次成巷施工技术实践与应用

2019-07-30朱金平

山东煤炭科技 2019年7期
关键词:托板人工费采区

朱金平

(华亭煤业集团有限责任公司陈家沟煤矿,甘肃 平凉 744100)

1 概况

陈家沟煤矿3204工作面位于+1050m水平以下的三采区西翼第二区段,东端与三采区三条下山保护煤柱相邻,西端与采区边界保护煤柱相邻,回风顺槽和三采区一车场轨道巷相接,运输顺槽与三采区二区段运煤斜巷及材料运行下山相接,斜上方为3203工作面采空区。工作面切眼采用内错布置,掘进长度64.6m,坡度为19°。切眼断面形状为矩形,宽度6.7m,高度2.6m,采用锚网索+抬棚+木垛联合支护。开切眼上口与3203工作面开切眼间距为6.3m,下方为3201工作面运输顺槽,并与3204回风顺槽下平巷相接。

2 改进施工工艺

以往工作面开切眼施工均采用钻爆法分断面一次导洞、二次扩掘成巷的施工方法掘进,施工工序复杂,安全风险大,施工工期长,需要的劳动力多,现场组织困难,投入成本高,造成二次扰动破坏大,支护困难,不利于安全管理。

改进后的工艺为钻爆法掘进大断面开切眼一次成巷。在倾斜大断面利用交错迈步式一次成巷技术,即采用钻爆法首先在工作面开切眼一侧半断面掘进2.1m支护到位,再开始另一侧半断面掘进,依次往复施工,始终保证一侧超前3个循环(2.1m)。通过该技术降低了安全风险,提高了掘进速度,保障作业人员人身安全,见图1。

3 开切眼及附属硐室巷道断面优化

为保证工作面综采设备顺利安装,安装期间不再扩刷、整修巷道,3204工作面开切眼断面尺寸一次设计到位,具备精准安装的条件。对工作面开切眼下口10m范围内增大了设计断面,由原来的掘进宽度6.7m,增加到8.2m,上口5m范围内由原来的掘进高度2.6m,调整为3.1m。并缩短了上口绞车硐室的长度,由原来的18m调整为9m,开口段5m范围内由原来的梯形断面变为直墙半圆拱形断面,掘进宽度3.4m调整为4.8m,绞车硐室断面面积由原来的10.2m2增大到了15.76m2,以里4m和原有设计一致,减少了工程量。

图1 开切眼顶部展开图

4 优化支护方式和参数

以往施工的开切眼均采用规格为M22-Ф20-2400mm的螺纹钢锚杆, 100×100mm蝶形托板,布置方式均为矩形,间排距800×800mm,并采用规格为Ф15.24-7300mm的预应力锚索,10mm钢板托板,规格为300×300mm,后巷打设2列倾向抬棚,配合4孔和7孔钢筋托梁及金属网片进行护帮护顶。采用该支护锚杆锚索的支护强度低、支护密度小且受力不均,支护参数匹配不合理,导致巷道成形差,巷道变形严重,金属网撕裂,钢筋托梁发生弯曲变形,顶板下沉量达到400mm,两帮移近量500mm。采用原有的支护方式无法保证施工安全及后续工作面设备安装。

优化3204工作面开切眼的支护参数如下:

顶板支护:采用M24-Ф22-2800mm的无纵肋高强Q500螺纹钢让均压锚杆,150×150mm蝶形托板,矩形布置,间排距750×700mm,配合5孔钢筋托梁及金属网片进行护表;采用规格为Ф22-4300mm的强力锚索,300×300mm的高强蝶形托板,矩形布置,间排距为750×700mm;掘进2~4.2m无法打设永久支护抬棚时,采用“一梁两柱”,打设临时抬棚支护,到达4.2m的距离后拆除临时抬棚,按照“一梁四柱”打设永久抬棚4列。

巷帮支护:老塘侧采用M24-Φ22-2800mm型让压锚杆支护,每排4根锚杆,锚杆排距700mm,间距750mm。煤壁侧采用Ф18-2000mm的玻璃钢锚杆支护,间距750mm,排距700mm,每排打设4根锚杆,为防止超前迈步侧帮部煤体垮落,提前打注不同数量的Ф15.24-3300mm预应力锚索作为超前支护,详见图2。

图2 开切眼支护断面图

5 矿压监测

掘进时共布置矿压观测站2组,1号测站距运输巷口20m,2号测站距回风巷口20m。每组包括YHW300型顶板离层仪1台,锚杆测力计3台,表面位移观测站1组。

矿压监测结果显示,巷道底鼓量150mm,两帮移近量40mm,顶板下沉量70mm,锚杆受力在150~200kN。通过日常观测看,巷道整体变形量小,支护结构稳定。

6 效益分析

6.1 安全效益

采用了大断面一次成巷技术,施工速度快,工效高,易管理,保证了矿井安全生产。

6.2 经济效益

(1)投入材料费用情况。原施工方法延米巷道投入材料费用6500元,累计投入60.78万元;采用一次成巷技术延米巷道投入4100元,累计38.34万元。通过比较最少节约22.44万元。

(2)巷道变化后产生的费用。原施工方法巷道变形严重,底鼓明显,按照失修率7%算,巷道失修量为93.5×0.07=7m,延米失修费用6500元,人工费、材料费共投入14.7万元;巷道底鼓量平均按照400mm计算,工程量为251m³,每立方按照80元,需人工费2万元;完成以上两项工程需工期6d,投入费用16.7万元。

(3)提高了掘进工效。采用以往的施工方法,每个小班需20人,日进尺为2m,日掘进工效为0.04,而采用一次大断面成巷技术,日进尺为3.2m,日掘进工效为0.09。采用以往的掘进方法完成该项工程最少需60d,需人工费168.3万元;而采用一次大断面成巷掘进技术完成该项工程最少需29d,每个小班需12人,需人工费52.2万元,节约人工费116.1万元。

7 结论

(1)优化了施工方法,采用大断面交错迈步式一次成巷技术,节约劳动力投入,现场空间畅通便于组织,提高了掘进效率。

(2)优化了支护参数,增大了支护密度,提高了支护强度,对巷道围岩控制效果好,降低了安全风险。

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