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600 MW机组锅炉低氮燃烧器研究与应用

2019-07-24杨小林任蓓蓓

山西电力 2019年3期
关键词:水冷壁旋流氧量

杨小林,郭 庆,任蓓蓓

(1.晋城电力集团热电有限公司,山西 晋城 048000;

2.国网山西省电力公司电力调度控制中心,山西 太原 030013)

0 引言

山西某电厂锅炉型号为B&WB-2090/25.4-M,超临界参数变压直流炉、一次再热、平衡通风、紧身封闭布置、固态排渣、全钢构架、前后墙对冲燃烧方式、全悬吊结构Π型锅炉。锅炉采用中速磨直吹式制粉系统,前后墙对冲燃烧方式,配置B&W公司双调风旋流燃烧器及NOx喷口。锅炉尾部设置分烟道,采用烟气调温挡板调节再热器出口汽温。电厂燃煤含硫质量比约2.4%,属高硫煤,根据近年来同类型低氮燃烧器运行情况看,容易在燃烧器上方水冷壁区域出现高温腐蚀。因此,锅炉燃烧调整试验重点解决3个问题,即控制NOx排放量,同时保证锅炉水冷壁不发生高温腐蚀[1],保证锅炉运行的经济性不降低。

1 同层燃烧器均等配风

对于前后墙对冲旋流燃烧系统,前后墙分别布置大风箱,二次风由两侧风道进入风箱,在风箱两端存在流速,风箱和炉膛差压必然是中间大两端小,即中间燃烧器二次风流速高,两端燃烧器流速低[2-3]。冷态测试各燃烧器喷口内、外二次风流速,如图1所示。

图1 同层6只燃烧器内外二次风速分布

为实现同层燃烧器均等配风,将同层6只燃烧器二次风挡板预置开度分别为6%、4%、0%、0%、4%、6%。同样工况下,测试同层6只燃烧器喷口内、外二次风流速,结果如图2所示。达到了各燃烧器均等配风目的。

图2 调整后同层6只燃烧器内外二次风速

2 合理配置喷燃器二次风旋流叶片

燃烧器分内层和外层调风器,少量的内层二次风引燃煤粉,大量的外层二次风补充已燃烧煤粉后续燃烬所需的空气。内、外层二次风旋转方向相同,改变旋流角度可使煤粉着火点提前或推迟,进而影响燃烧器喷口能否安全运行、锅炉燃烧稳定效果、飞灰含碳量及NOx的生成量。内二次风旋流叶片调节范围20~60 mm,外二次风旋流叶片调节范围40~80 mm。

经过旋流叶片试验确定,当燃烧器内、外二次风旋流叶片开度分别为35 mm、45 mm,炉膛出口氧量为3%时,燃烧器区域水冷壁附近氧量为1.5%左右,水冷壁不会出现高温腐蚀。

表1 试验后各层燃烧器内外二次风门开度mm

3 燃烬风量对NOx排放量及锅炉效率影响

低氮燃烧器进行深度空气分级燃烧,增大高位燃烬风份额,主燃烧区配风份额相应减少,能大幅降低NOx排放量。燃尽风量对NOx排放量及锅炉效率的影响程度如图3、图4所示。

试验条件:机组负荷600 MW、ABCDEF磨煤机运行,6台磨煤机均等出力、炉膛出口氧量3.5%、燃烬风门开度分别为30%、40%、50%、60%、70%。试验结果可见,随燃烬风量增加,锅炉效率降低,NOx排放量减少。结合风门特性,燃烬风门开度一般在65%左右。

3.1 选择合理的炉膛出口氧量

低氮燃烧器的基本机理就是低氧燃烧,降低过量空气系数和氧浓度,使煤粉在缺氧条件下燃烧;但是氧量过低,加之燃用高硫煤,锅炉主燃烧区域处于强还原性气氛,容易造成水冷壁高温腐蚀;低氧燃烧会造成飞灰含碳量升高,导致锅炉效率下降。因此,通过优化试验选择一个最佳运行氧量,使三方面都能达到最佳效果。

图4 锅炉效率随燃烬风门开度变化趋势

试验条件:机组负荷600 MW、ABCDEF磨煤机运行,6台磨煤机均等出力、燃烬风门开度60%,风量380 t/h,约占总风量20%。

图5 锅炉氧量与锅炉效率的关系曲线

图6 锅炉氧量与氮氧化物排放量关系曲线

试验结论表明,锅炉效率随炉膛出口氧量增加而增加,当氧量达3.5%时,锅炉效率最高,随后锅炉效率随氧量增加而下降。NOx排放量与氧量成正比关系,氧量3.5%时,NOx排放量为470 mg/m3;炉膛出口氧量为2%时,燃烧器区域水冷壁附近氧量小于1%;炉膛出口氧量为3%时,这一区域氧量约1.5%。因此,600 MW负荷时,建议炉膛氧量维持在3%~3.5%之间。

4 磨煤机组合对NOx排放量及锅炉效率的影响

磨煤机组合方式对NOx排放有很大影响,下5台磨煤机运行比6台磨煤机运行的NOx排放低,主要原因是火焰中心下移、NOx还原区加长,NOx排放明显降低。试验数据如表2所示。试验条件:机组负荷600 MW、炉膛出口氧量为3.5%、燃烬风门开度60%。

表2 磨煤机组合方式下NOx排放量及锅炉效率情况

5 结论

a)经过预置二次风门开度,抵消了风箱沿宽度方向上的静压差,使同层6只喷燃器内、外二次风速基本一致。

b)选择合理的炉膛出口氧量、燃烬风量及合理配置喷燃器二次风旋流叶片,在炉膛燃烧区域形成“风包粉”。水冷壁附近区域为氧化性气氛,避免高温烟气冲刷水冷壁,防止水冷壁高温腐蚀。炉膛中部为还原性气氛,减少NOx的生成量。

c)相同负荷下,减少磨煤机运行台数,增大下层磨煤机出力,可有效降低炉膛NOx生成量。

d)通过燃烧优化,最终将NOx排放量降到319 mg/m3,低于350 mg/m3保证值;同时锅炉效率达到了93.92%,高于锅炉效率保证值93.43%。

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