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朔黄铁路万吨列车上坡道起车研究

2019-07-13王志毅王靖华

科技创新导报 2019年9期
关键词:注意事项

王志毅 王靖华

摘 要:国家能源集团朔黄铁路公司开行万吨重载列车以来,上坡道起车失败,被迫救援,时有发生,甚至因起车操纵不当,发生列车溜逸、打伤钢轨的行车事故,给行车安全带来隐患。通过分析线路条件、列车起动能力、实际案例等措施,深入的研究和探讨合理有效的坡道起车办法,同时给乘务员提供明确操纵依据,进而保证列车运行安全,提高运行能力显得尤为重要。

关键词:长大上坡道 列车起动能力 坡道起车 注意事项

中图分类号:TP311 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2019)03(c)-0066-03

朔黄铁路西高东低,线路落差大,最大坡道12‰,桥隧相连,最小曲线半径400m,同时线路运行密度大,最高日开行120多对列车,在此背景下,万吨列车一旦因前方接车不畅等原因区间停车,就需要面临上坡道起车的问题,如何科学、快速起动列车,杜绝列车溜逸、打伤钢轨事件发生,减少区间救援,提高线路运行能力,是当前迫切需要解决的问题。

1 朔黄铁路线路条件和坡道起车困难区段

1.1 朔黄铁路线路条件

朔黄铁路西起山西神池县,东至河北黄骅港,运营里程近600km,其中神池南至肃宁北400km范围内,線路落差达1500多m,肃宁北至黄骅港间最大为4‰的起伏坡道。

1.2 朔黄铁路机车起动牵引力

朔黄铁路使用的机车为SS4B电力机车(起动牵引力628kN),HXD1型神华八轴电力机车(起动牵引力760kN),HXD1型神华十二轴电力机车(起动牵引力1140kN,因牵引力足够,本机车不存在起动困难的情况,文中不在赘述)。

1.3 朔黄铁路起动困难列车类型及区段

朔黄铁路列车在实际开行过程中,由于上坡道起车不成功,导致救援事件时有发生,具体起动编组困难情况如表1所示。

2 上坡道起车列车受力分析

列车阻力是与列车运行方向相反、阻碍列车运行的、司机不可控制的外力。长大上坡道起动列车受到的阻力包括基本阻力和附加阻力。

基本阻力是指列车运行中永远存在的阻力。列车起动基本阻力产生的原因和影响因素主要有以下几个方面。

(1)机车、车辆长时间停留后,滑动轴承与轴颈间的润滑油被压出,流入轴箱下部,在正常运转情况下所形成的润滑油膜被破坏。因此,机车、车辆在起动的瞬间,滑动轴承与轴颈间的滑动摩擦近乎于干摩擦,使摩擦系数急剧增大,导致摩擦阻力增大;

(2)列车长时间停留,轮轨接触处在轴载荷重力的作用下,弹性变形增加,列车起动时滚动阻力较列车运行时更大;

(3)车辆长时间停留后,轴箱温度降低,润滑油黏度增大,摩擦阻力增加。这些因素均使机车、车辆起动时的基本阻力比正常运行时大得多。

附加阻力是指列车在特殊情况下所产生的阻力,分别为:坡道阻力、曲线阻力、隧道阻力等。

列车在长大上坡道运行时,不但存在基本阻力,而且存在附加阻力。在长大上坡道起动时,这些阻力成倍增加,这就造成了列车起动困难甚至无法启动。

3 HXD1型神华八轴电力机车及SS4B型电力机车起动能力分析

3.1 起动重量计算

HXD1型神华八轴电力机车及SS4B型电力机车不同坡道起动重量计算结果如表2、表3所示。

3.2 上行起动能力计算

上行HXD1型神华八轴电力机车牵引108辆C70重车、108辆C80重车在4%的上坡道停车后,其起动阻力分别为811KN与813KN。

HXD1型神华八轴电力机车起动牵引力为760kN(机车牵引力使用系数按0.9计算,最大仅为684kN),小于116辆C70货车重车的起动列车所需的起动牵引力811kN及108辆C80货车重车的起动列车所需的起动牵引力813kN,因此起动困难。

通过表1可以得出,HXD1型神华八轴电力机车4‰上坡道仅能起动9300t的列车,小于116辆C70货车重车总重10788t及108辆C80货车重车总重10800t,因此起动困难。

3.3 下行起动能力计算

下行HXD1型神华八轴电力机车牵引132辆C64空车在12%的长大上坡道停车后,其起动阻力为495kN;下行SS4B型电力机车牵引132辆C64空车在12%的长大上坡道停车后,其起动阻力为492kN。

HXD1型神华八轴电力机车及SS4B型电力机车牵引132辆C64空车(116辆C70空车及108辆C80空车总重,小于132辆C64空车总重,此处不再赘述),所需起动阻力均为490kN左右,小于HXD1型神华八轴电力机车起动牵引力760kN(机车牵引力使用系数按0.9计算,最大为684kN),也小于SS4B型电力机车起动牵引力628kN(机车牵引力使用系数按0.9计算,最大为565kN),因此理论上满足起动需求。

通过表1可以得出,HXD1型神华八轴电力机车在12‰上坡道能起动4266t的列车重量,通过表3可以得出,SS4B型电力机车在12‰上坡道能起动3513t的列车重量,均大于132辆C64空车的总重3036t,因此理论上也满足起动需求。

通过理论计算,下行空车均满足坡道起车需求,但在实际运行中,受到机车、天气、线路曲线、隧道、桥梁、粉尘等因素的影响,导致附加阻力增大,致使部分列车未能正常起动,最终请求救援,严重干扰了运输秩序,因此仍需对坡道起车的问题进行重点研究。

4 案例分析

案例一:2013年7月21日,7075号机车担当肃宁北至神池南间16973次牵引任务,总重3036t,辆数132,计长158.4。

肃宁北站7时17分26秒发车,13时06分50秒运行至龙宫至宁武西间接收239#信号红灯,列车速度42km/h,常用制动减压50kPa,停于24km+131m处(整列10‰上坡道),停车后追加至490kPa,13时08分12秒机车信号接收绿灯,13时12分48秒缓解列车,准备开车,13时20分16秒起车失败,大闸减压110kPa,13时23分47秒再次缓解列车,二次起车失败,于13时30分13秒请求救援。

案例二:2014年8月3日,7082号机车,担神池南至肃宁北间17018次牵引任务,牵引116辆,总重10788t,换长139.2。

神池南站16时19分开车,20时38分27秒运行至三汲站过完分相后,“CCU通信中断”,速度72km/h跳主断,自动降弓并自动减压70kPa,列车停于三汲至灵寿间259km+421m处(整列4‰上坡道),恢复正常后,20时59分25秒发车,区间停车19min19s。

分析:案例一中整列车停于长梁山隧道内24km+131m处,整列处于10‰长大上坡道,通过HXD1型神华八轴电力机车起动重量计算表中可以得出该机车在10‰长大上坡道能起动4928t的重量,该次列车牵引重量仅为3036t,却未能正常起动列车,导致了一次被迫救援事件的发生。

案例二中整列车多数停于4‰上坡道,仅尾部少数车辆停于3.5‰上坡道,通过HXD1型神华八轴电力机车起动重量计算表可以得出该机车在4‰上坡道能起动重量为9300t的重量,而该次列车牵引重量为10788t,司机却能正常起动列车。

案例一与案例二中两位司机停车前采取的停车措施有很大区别车前,案列一中列车速度42km/h,司机直接减压50kPa,未采取任何其它措施;案例二中CCU通信中断,列车速度72km/h跳主斷,自动降弓并自动减压70kPa,由于自动降弓,列车牵引力切除,司机在列车速度降至40km/h时将小闸至制动位,充分压缩了车钩,为起车做好准备,这是两案列中最大的区别。

案例一中地面信号仅在停车后1分多钟就开放好了,司机对列车在限制坡道上的操纵的预想不到位,停车前未能考虑列车所停线路条件。由于隧道内煤灰粉尘较多,机车轮周上的切线力大于轮轨间的粘着力,机车动轮与钢轨间的粘着被破坏,牵引力使用系数远远小于理论计算值0.9,机车牵引力不能正常发挥;且停车前未能采取有效的压缩车钩措施,使整列车车钩成伸展状态,起动时无法达到逐辆启动目的,造成起车失败。

5 列车上坡道起车办法

通过分析以上案例,同时结合朔黄铁路具体情况,制定上坡道起车办法。

5.1 停车

列车停车过程中速度30km/h以上,人为控制机车闸缸压力不低于300kPa或再生力不低于400kN或制动电流600A,再大闸减压,使车钩处于压缩状态;如遇速度低于30km/h需要停车时,人为控制机车闸缸压力不低于300kPa或再生不低于400kN或电制电流600A,一次减压80kPa,车未停稳之前适当撒砂,为起车提供良好的粘着条件;接收黄灯,如大闸减压后,及时利用再生制动或电制电流,使车钩处于压缩状态。停车后追加减压至100kPa,提高尾部开缓时间,便于列车起动。如减压达到170kPa或非常停车,由于尾部开缓时间增长,应持续牵引保持9min以上,并随时监听走行部状态。

5.2 起车

起车前将总风打满,缓解机车制动,牵引力给至400kN或牵引电流给至600A,再缓解大闸,在保证不发生空转的前提下逐步提牵引手柄。缓解大闸之后10s内逐步增加牵引力600kN~650kN或牵引电流750A,如果不发生空转,可继续增大牵引力,使车辆逐辆启动,当机车向前移动时,适当进行点式撒砂,防止空转。

起车前天气良好时关闭撒砂阀,列车起动后及时打开砂阀。天气不良时,人为清理轨面并进行人工铺砂。缓解过程中压缩机置强泵打风位置,并打开两侧窗户,副司机监听观察有无空转或其他异状。

5.3 二次起车

当第一次起动失败时,只要列车不向后溜,保持机车牵引力,列车充满风,先大闸减压50kPa保压,然后牵引手柄退回零位,进行压缩车钩后立即追加减压至100kPa,准备二次强迫起动。若列车向后溜,则直接减压100kPa停车后再起。当二次起动不成功时,直接减压100kPa后,手柄回零并立即请求救援。起车过程中严禁手柄先回零后减压,造成列车溜逸;禁止直接大减压,造成不能压缩车钩。

5.4 朔黄线关键地段操纵注意事项

(1)上行东冶站内靠标停车,尽量停于距出站信号机较远的范围内,列车尾部过标即可,为起车留有一定的加速距离。

(2)上行东冶站-南湾站134km~137km+800m为连续3~4‰上坡道,列车运行至该地段时,乘务员须提前预想、联控,避免将列车停于坡道上。

(3)上行西柏坡~三汲~灵寿站252km+800m~256km+200m、258km~260km+400m为连续3~4‰上坡道,三汲站提前联控控制好速度,在确知前方闭塞分区占用,可将列车停于252km处,避免三汲站内停车,防止将列车停于困难区段。西柏坡至三汲间,为避免将列车停于坡道上,应加强联控,掌握前行闭塞分区占用情况,遇黄灯时,应立即降速,延长区段运行时分,避免将列车停于起动困难的坡道上。

(4)朔黄线管内下行线32km+500m、48km+500m、50km+200m、52km+500m、54km、59km、157km、159km、169km列车停车后起动较困难,停车时提前预想,尽量避开此地点。

5.5 坡道起车办法使用效果

通过2017年、2018年数据分析,上坡道区段停车后,认真执行上述坡道起车办法,均未发生救援、打伤钢轨及列车溜逸事件的发生,取得了良好的效果,同时降低乘务员的操纵难度,受到了乘务员的普遍欢迎。

6 结语

上坡道起车要保证起车成功,需要关口前移,停车前做好预想,尽量避免停止停车后起动困难的区段,不得已停车时,也需要尽可能压缩车钩,起车时保持车辆逐辆启动,提高起车成功率。上坡道起车时,尤其要注意,宁可起车不成功,造成救援,也要避免因安全措施不到位,盲目起车,造成打伤钢轨或列车溜逸,造成事故扩大化。

参考文献

[1] 刘友梅.韶山4B型电力机车[M].北京:中国铁道出版社,1999.

[2] 南车株洲电力机车有限公司,朔黄铁路发展有限责任公司,中国神华能源股份有限公司神朔铁路分公司编.神华重载运输大功率交流传动电力机车[M].北京:中国铁道出版社,2015.

[3] 中国铁路总公司.铁路机车操作规则[S].北京:中国铁道出版社,TG/JW104-2012.

[4] 朔黄铁路2018列车运行图资料[Z].

[5] 电力运管中心制度汇编[Z].2018.01.01.

[6] 孙中央.列车牵引计算实用教程[M].2版.北京:中国铁道出版社,2005.

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