TFT-LCD横纹不良研究与改善
2019-06-11姚之晓
王 超,姚之晓
(北京京东方显示技术有限公司,北京 100176)
1 引 言
随着科技的发展,液晶显示面板由于具有低耗能、低辐射等优点,广泛应用于目前的显示设备,已经成为主流平板显示器。作为信息交互的重要组成,液晶显示面板前景十分广阔。随着人们对液晶显示技术的了解和对显示品质要求的不断提高,对液晶显示屏画质的要求也逐渐提高。在液晶面板生产过程中,经常会出现一些不可预知的画质不良,其原因多种多样,需要具体情况具体分析[1-3]。
近期在生产一款HADS(High-Advanced Dimension Switch)无边框液晶显示器产品时,横纹不良曾高达21.4%,导致该产品在生产过程中出现大量降级产品不能正常出货,造成严重的经济损失。为了改善该产品横纹不良,本文通过不良液晶显示器进行测试和分析,讨论了其产生的原因,同时通过对不良发生机理的深入分析,制定了改善方案并通过实验验证了方案的可行性。
2 实 验
2.1 现象描述
在灰阶画面,面板 PCB侧朝上,左上角或者右上角出现三行暗三行亮水平横纹,该不良影响灰阶画面显示均一度,不良如图1所示。
图1 横纹不良Fig.1 Horizontal stripes defect
2.2 原因分析
从不良现象上看,横纹呈水平三行暗三行亮条纹,且条纹与横向栅极线方向一致,怀疑与栅极线信号有关,使用示波器对不良现象严重的屏测量栅极信号发现,Vcom及反馈信号均存在周期性三上三下的波动,且Vcom及反馈信号波动对应栅压下降沿窗口;如图2所示。
图2 Vcom及反馈信号波形Fig.2 Waveform of Vcom and feedback
测量时钟信号时发现,Vcom反馈信号可见电压波动,幅度400 mV左右,三上三下成为一个周期;波动同CLK1、CLK2、CLK3信号起始位置相吻合,CLK和反馈信号之间距离由近到远排列: CLK1、CLK2、CLK3、CLK4、CLK5、CLK6,因此CLK1造成反馈电压波动的幅度最大;分析为CLK1、CLK2、CLK3耦合了反馈信号,从而产生三上三下波动,如图3所示;反馈信号作用机制为采集Panel内Vcom波动,输入反向电压保证Vcom稳定[4],所以反馈信号波动会造成Vcom规律性波动,造成了三行暗三行亮条纹; 导致上述现象出现的影响因素较多,下面将对几个相关项目进行详细分析,以确定横纹产生的主要原因。
图3 Clock和反馈信号波形Fig.3 Waveform of Clock and feedback
2.2.1 电路参数
通过调整帧频来测试帧频与横纹的关系。将帧频从40 Hz调整至80 Hz,横纹现象的程度没有变化,因此横纹不良与帧频无关。
调整像素TFT三极管的开启电压(Vgh)和关断电压(Vgl)来验证横纹与Vgh和Vgl之间的关系如表1所示,从试验结果来看,Vgh变化对横纹不良程度影响较小,横纹不良程度随Vgl变化明显。
表1 Vgh/Vgl参数调整试验结果Tab.1 Adjustment test result of Vgh/Vgl parameters
调整公共电极电压(Vcom)来验证横纹和Vcom的关系(表2)。从实验结果来看,Vcom存在中心值,横纹不可见,增大或减小都会加重横纹,并造成黑白翻转。
表2 Vcom参数调整试验结果Tab.2 Adjustment test result of Vcom parameters
影响Vcom波动的还有Vcom补偿电路,其作用为通过固定反馈倍数的Vcom补偿电路对Vcom进行补偿,以消除Vcom的波动[5]。去掉面板近端(PCB侧)Vcom补偿电阻发现PCB侧横纹消失,由此可判断Vcom补偿对横纹也有影响。选取面板进行调整Vcom补偿倍率的验证如表3所示,初始Vcom补偿倍率为6,Vcom补偿倍率降低横纹减轻。
表3Vcom补偿倍率调整试验结果
Tab.3 Adjustment test result ofVcomcompensation
factor
SplitVcom补偿倍率横纹不良程度14减轻26重38加重
2.2.2 彩膜的影响分析
去除反馈信号和CLK上方覆盖的彩膜基板,确认彩膜黑矩阵影响,实验方法如图4所示。实验结果: 明暗横纹减轻甚至消失,因此彩膜黑矩阵在CLK和反馈信号之间耦合起到了媒介作用。
图4 彩膜影响测试示意图Fig.4 Diagram of CF affects test
为验证彩膜黑矩阵材料影响,选取其他2种黑矩阵材料制备同种HADS产品后确认不良现象如表4所示。其中黑矩阵BM A(正常量产使用)制备产品现象重于BM B及BM C制备产品。
表4 黑矩阵材料变更测试结果
进行黑矩阵信号测试,通过切割面板 PCB 远端边角,在保证显示正常的情况下使黑矩阵裸露,便于灰阶画面抓取黑矩阵信号。3种黑矩阵材料波形如图5所示。黑矩阵测试波形结果表明,BM A材料在CLK耦合下始终处于连续上升或者下降趋势,BM B 在CLK耦合下处于台阶状上升或者下降趋势,波形相对稳定,BM C在CLK耦合下台阶状波动后均会出现回落趋势,波形相对稳定。我们邀请黑矩阵厂商进行3种材料分析反馈信号直流残留 (Rdc)数值。BM A材料为506 mV,BM B为 278 mV,BM C为 242 mV。确认横纹不良横纹与黑矩阵的直流残留(Rdc)特性相关。
图5 BM测试波形Fig.5 Waveform of BM test
2.2.3 发生机理
通过前面各种因素的分析可知,产生横纹的直接原因为Vcom反馈信号与CLK1、CLK2、CLK3信号产生耦合效应及Vcom补偿电路共同作用下,导致Vcom在栅压关闭前存在三上三下的周期性波动,从而出现了规律性横纹;
其中彩膜基板黑矩阵在耦合过程中起到了媒介作用,如图6所示,CLK信号经过CLK和彩膜黑矩阵之间电容C2,使BM产生随CLK波动;黑矩阵上产生电压波动,经过黑矩阵和反馈信号之间的电容C1传递给了反馈信号,从而造成反馈信号波动导致了Vcom波动。
图6 信号传递模型Fig.6 Signal transmission model
3 改善措施
针对于上述分析确认产生横纹影响因素为彩膜黑矩阵材料、电容耦合、Vcom补偿;所以要从上述3方面检讨改善实验,从而找到适合量产的改善条件,设计实验均为单一变量;
3.1 CF BM材料变更实验
从原因分析实验可以得知,BM B、BM C程度轻于量产BM A材料,增加生产量进行验证,确认两种BM材料的改善效果,实验方案及结果如表5。
表5 BM材料变更不良率结果Tab.5 Defect rate of BM material change
实验结果表明,BM B、BM C材料的制备的产品横纹不良率低于BM A材料产品,但不良仍有发生,需要继续检讨改善;
3.2 电容耦合改善实验
减小反馈信号和 CLK 之间耦合波动,可以通过减小如图6所示的C1电容和C2电容,根据电容公式C=εS/d(ε为极板间介质的介电常数,S为极板面积,d为极板间的距离),通过降低Gate FICD实现S的减小,通过增加PVX厚度实现d增加,从而达到电容减小的目的。在设计Margin允许范围内设计实验方案及结果如表6所示。
表6 电容耦合改善不良结果Tab.6 Defect rate of Capacitance coupling improvement
实验结果表明,通过降低Gate FICD和增加PVX厚度对不良有一定降低,但不良率仍然很高。
3.3 Vcom补偿变更实验
分析实验时,Vcom补偿倍率降低横纹减轻,验证补偿倍率降低后改善实验方案及结果如表7。
表7 Vcom补偿变更不良结果Tab.7 Defect rate of Vcom compensation change
实验结果表明补偿倍率调整为1倍时不良0发生,可以根本改善该不良。通过重新改变PCBA上Vcom补偿电路可以实现量产并进行改善。
3.3 结果与讨论
实验设计及结果表明,变更直流残留 (Rdc)数值低的黑矩阵材料、降低Gate FICD,增加PVX厚度及降低Vcom补偿电路倍数,可以有效改善横纹不良,其中Vcom补偿电路倍数对不良改善效果最为明显;最终通过将Vcom补偿电路倍数降低至1倍,不良由21.4%降低至0,同时为了降低风险导入了BM B材料应对生产,从而从根本上改善了此款HADS产品横纹不良。
4 结 论
本文介绍了一种HADS横纹不良的改善方法,从横纹不良的分析可以知道产生横纹的根本原因是Vcom反馈信号与CLK1、CLK2、 CLK3信号产生耦合效应及Vcom补偿电路共同作用下,导致Vcom在栅压关闭前存在三上三下的周期性波动,形成三行亮三行暗水平粗纹;通过实验设计,变更直流残留低的黑矩阵材料可以降低耦合媒介作用,不良明显降低;降低Gate FICD,增加PVX厚度可以减少反馈信号和CLK与BM的电容值,以减小反馈和 CLK 之间耦合波动从而降低不良;通过调整Vcom补偿电路倍数,不良降低为0;综上,通过变更直流残留低的黑矩阵材料、降低Gate FICD,增加PVX厚度及调整Vcom补偿电路倍数,可以有效改善横纹不良;随着TFT LCD技术不断升级,为避免生产过程中未知原因不良,在新产品开发过程中需要更加充分评估可能出现的风险点,以降低不良出现,实现客户满意,出货达成的目标。