尖子生尖北新区
2019-05-15吉海坚
○ 文/吉海坚
青海油田锁定尖北新区勘探开发,全力推进尖北新区产建提质、技术提速。
10 万立方米、30 万立方米……从2018 年年初到年末,天然气产量犹如一只潜力股,在期盼中稳健上涨;100 米、500 米……2018 年下半年钻井提速节节攀升,同比上半年提高37%。
这里是尖北新区。2018 年,青海油田锁定尖北新区,实现新建天然气产能2.27 亿立方米,产能到位率122.5%,为天然气保供注入了汩汩暖流。
●产建提质,技术提速,造就青海油田“尖子生”。 摄影/阳松宇
锁定尖北
2011 年,柴达木盆地东坪1 井获高产天然气,打破了青海油田天然气勘探30 年的沉寂,同时宣告了国内陆上最大典型基岩气藏的发现。我国目前最大基岩气田东坪气田的建成,振奋了青海油田人,也坚定了青海油田推进天然气勘探的步伐。
近年来,青海油田将谋求天然气勘探大发现目标锁定在阿尔金山前的新区、新领域,勘探由浅层向深层推进,由横向向纵深扩展。尖北新区成为青海油田着力勘探的目标。
尖北地质构造属于侏罗纪地层,平均井深4000 米以上。青海油田优选尖北构造部署风险探井尖探1 井。2016 年11月对该井4637-4647 米基岩采取段压裂试气,指数式无阻流量日产天然气28.94万立方米。至此,尖探1 井勘探获得重大突破,正式揭开了尖北新区基岩气藏勘探开发的序幕。
2017 年,青海油田对尖北新区3 口探井进行试采评价,均获工业气流。尤其是尖探1 井,在深层基岩获高产,日产气2 万立方米,为青海油田天然气勘探在新区、新领域开辟了新战场,落实了可接替的优质天然气资源。
“尖北勘探的成功,将阿尔金山前东段与西段连接成片,有效勘探面积增加2.7 平方公里,新增控制天然气地质储量467亿立方米,一举成为青海油田天然气勘探新的资源接替区。”青海油田勘探开发研究院副院长陈琰说。
尖北新区作为青海油田天然气评价上产的主战场,肩负着“快速评价、增储上产”的艰巨任务。但该区基岩气藏埋藏深、断层落实程度低、裂缝与溶蚀孔发育、储层非均质性强、气水关系复杂。
科研人员迎难而上。通过开展精细构造解释、裂缝发育表征、有利储层分布预测等相关研究,充分借鉴东坪气田开发经验,确定基岩底水气藏的开发模式,形成了以“直井+水平井”的立体开发井网,实现了厚层块状基岩气藏快速评价和有效动用,落实勘探面积18.87 平方公里,实现了增储上产的目标。至2019 年2 月20 日尖北新区已累计生产天然气1.1 亿立方米,成为甘青藏地区天然气保供的“接力棒”,标志着柴达木盆地第四大气区已经探实。
产建提质
为加快尖北天然气滚动勘探开发、试采评价、建产一体化步伐,2018 年青海油田在尖北部署1.85 亿立方米天然气产能建设工作量,计划钻井11 口、进尺5.8万米。但要实现这一目标,并非易事。
尖北地区地质情况复杂。特别是钻井深度进入E1+2 层系后,地层出现胶结致密砾岩和基岩储层,造成钻井可钻性差、周期长,产能建设钻井工程遇阻。
针对尖北产能建设机械钻速低、钻井进度慢的问题,青海油田采气三厂借鉴东坪气田基岩气藏钻井经验,结合尖北区块特征,靶向对症分析原因。以单井为基础,从地质条件、钻头选型、钻井液密度、人员结构、现场管理等方面逐一进行剖析,找准制约钻井速度因素,对症下药,“一井一策”制定提速提效实施方案,平均生产时效由89%提升至98%。
尖北新区还在管理上下功夫。强化过程监管,细化考核指标。建立尖北钻井考核指标旬报制度。分解钻井指标,在产建井队之间形成竞争机制,增强钻井队提速提效意识。强化执行力,要求各钻井队月初制定《月度钻井行动计划》,具体工作细化到天,项目部按计划进行考核比对。编制《尖北地区提速方案》,确保提速提效措施落到实处。
据采气三厂总工程师蓝春连介绍,尖北在产能建设提速提效上还采取了多家作业队伍竞争机制,对部分水平井钻井首次采用ZJ50 钻机+ZJ70 钻机“套打”钻井模式。这样,既节约钻机又降低了钻井成本。
2018 年二季度开始,尖北新区产能建设钻井工程提速提效渐入佳境。2018 年上半年,单井钻进时间比设计缩短10 天。
在产建效益效果上,尖北新区明确“产量优先、进站优先、压裂优先”,强化“超前部署、提早谋划”,强调地面与地下同步规划、同步实施,做到新投一口、进站一口。通过统筹安排、明确分工,有效衔接钻井作业、新投施工、地面配套等环节,有效保障了当年的新井产量贡献率。
技术提速
2018 年下半年,为了追赶落下的进尺,青海油田精细部署了尖北新区钻井提速提效路线图,多项举措并施。
开展Power-V 垂直钻井系统防斜打快试验。针对二开地层倾角大、防斜打快矛盾突出的问题,在二开井段采用Power-V 垂直钻井系统,在保障井身质量的前提下,实现钻井提速的目标。西部钻探分别在尖北1-2 井、尖北H1-2 井试验Power-V 垂直钻井系统。尖北1-2 井二开在1000-3206 米试用Power-V 垂直钻井系统,机械钻速每小时达到11.16 米,比尖北1-1 井二开提高187%。
开展提速工具现场试验,提高机械钻速。针对基岩上部、基岩段地层可钻性差,机械钻速低,在三开使用扭力冲击器,四开使用多维冲击器,实现基岩钻井提速的目标。尖北1-4 井四开使用扭力冲击器,机速钻速每小时为3.37 米,比尖北1-1 井提速125%;尖北1-1 井使用多维冲击器,每小时机速为1.89 米,比上一趟钻提速107.69%。
优选钻头型号,井身结构优化。新钻井均使用四开井身结构。依据实际钻井情况,三开套管下至基岩顶部,有效封隔已知复杂层段,减少复杂事故发生,四开基岩储层专打,实现低密度钻井,有利于提高生产时率和油气发现。
西部钻探应用自主研发的扭冲工具+PDC 钻头在尖北1-4 井基岩应用井段机械钻,钻速比设计提高2.85 倍,在基岩段减少起下钻5 趟,为尖北区块钻井提速注入了“兴奋剂”。
渤海钻探二公司承钻的尖北1-3 井完井周期仅用了95 天,比设计减少33 天,创造了尖北地区同深度钻井时效最快的新纪录。
2018 年,尖北产能建设已经完成钻井进尺41560 米,新井产能贡献率达到40 万立方米,日产量已经攀升至60 万立方米。
“2019 年,尖北新区将继续加强试采评价,在取全取准动态监测资料的同时深化地质认识,优化部署,及时调整,确保1 亿立方米产能建设顺利实施,助力尖北新区的上产稳产,并摸索形成基岩气藏特色开发技术。”陈琰说。