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综采工作面过断层回采方案选择应用

2019-05-07赵潇越

山东煤炭科技 2019年4期
关键词:下山采煤机断层

赵潇越

(山西宁武榆树坡煤业有限公司,山西 宁武 036700)

1 概 述

山西宁武榆树坡煤业有限公司1201工作面设计走向长度1100m,倾向长度为220m,回采2#石炭系煤层,平均厚度4.0m。2#煤层局部存在伪顶,厚度在0.1~0.6m,岩性为灰色粉砂岩及炭质页岩;直接顶主要以泥岩为主,平均厚度3.8m。1201工作面采用综合机械化走向长壁后退式回采工艺,全部垮落法处理采空区,截至目前工作面已回采670m。

地测科提供资料显示,1201工作面在回采至810m处揭露一条正断层F7,断层平均落差为1.8m,倾角为55°;F7断层贯穿整个工作面,。由于F7断层落差大,对工作面回采产生很大影响。

2 过F7断层回采方案选择

提出了三种过F7断层回采方案:

方案一:首先在F7断层前30m新开一条切巷,当工作面回采至810m揭露断层停止继续回采,对工作面进行搬家回撤,在过断层30m处新开切巷并安装设备进行回采。此方案需重新施工一条长度为220m切巷,施工周期长,预计过F7断层需70d,而且跳采时煤柱回收率大大降低,采空区遗煤量大,容易造成采空区瓦斯超限、采空区自然发火等。

方案二:1201工作面回采至798m处时留顶煤开始以10°俯角下山回采,当工作面下山回采11m后揭露F7断层上盘煤层顶底板时,及时调整回采角度,沿2#煤层顶底板近水平回采。此方法过F7断层时需预留大量的三角顶煤,而2#煤层属石炭二叠纪煤层,煤层稳定性差,易破碎,在留顶煤时需进行顶板维护,煤炭损失量大,且顶板维护成本费用高。

方案三:1201工作面头尾完全揭露F7断层后,适当降低采高以7°俯角下山回采,当工作面下山回采15m后揭露F7断层上盘煤层顶底板时,及时调整回采角度,沿2#煤层顶底板近水平回采。该方法在回采时对采煤机切割部损坏严重,但是对工作面煤柱回收率高,过断层速度快。

通过对以上三种回采方案对比分析,决定选择方案三过F7断层。

3 爆破法过F7断层

由于F7断层与工作面存在2°夹角,工作面回采至810m处时机尾处先揭露F7断层,而机头处与断层间距为7m,若此时采用下山回采机头段需留顶煤,所以为了避免因工作面伪斜回采,需旋转调面,降低工作面回采效率,1201工作面过F7断层时采用如下回采方法:

(1)回采至810m处时,机尾段92#~117#支架之间揭露断层,断层落差为1.8m,此时机尾段92#~117#支架之间采用直孔迈步式松动爆破法进行回采,117#~3#继续采用采煤机回采。

(2)机尾段爆破时共布置两排松动爆破孔,炮孔垂直工作面布置,第一排炮孔布置在距顶板0.8m处,第二排炮孔布置在距顶板2.0m处,炮孔间距为2.0m,深度为1.0m,两排炮孔成迈步式布置,如图1所示。

图1 1201工作面过断层期间松动爆破孔布置示意图

(3)工作面爆破孔施工完后,在每个孔内依次填装炸药、雷管、水炮泥等,每孔装药量不得超过600g,采用正向装药,水炮泥封孔长度不得低于0.5m。炮孔间采用串联迈步连接方式,工作面每次爆破炮眼数量不得超过6个。

(4)随着工作面不断推进,从92#支架至3#支架之间逐渐揭露F7断层,工作面每揭露断层长度达到2.0m时及时补一排爆破孔,并进行爆破破岩。

(5)当1201工作面机头处完全揭露F7断层时,机尾处已过断层7m,此时整个工作面以7°俯角下山爆破法回采,当工作面下山回采15m揭露F7断层上盘煤层顶底板时及时调整工作面回采方向,沿山4#煤层顶底板继续采煤机割煤回采。

(6)在下山回采前8m,工作面共布置两排迈步式斜角爆破孔,炮孔角度与工作面下山角度一致,其他爆破参数不变。随着工作面不断推进,F7断层下盘顶岩石层厚度逐渐变小,当岩石层厚度低于1.0m时工作面布置一排爆破孔。

(7)由于F7断层落差较大,受构造应力影响工作面回采至800m处时顶板出现破碎现象,此时应适当减小采煤机切割深度,控制在0.5m左右,同时割煤后及时带压擦顶移架。

(8)当工作面揭露断层时,断层处煤壁片帮严重,为了避免大面积片帮造成顶板空顶面积加大,可在片帮煤壁施工一排加长树脂锚杆,锚杆长度为3.0m,锚杆施工在片帮煤壁处,锚杆间距为1.5m。

(9)1201工作面在下山回采时由于爆破后顶板岩石层不平整,为防止不平整岩层损坏支架顶梁,以及提高支架初撑力、工作阻力,在移架前支架顶梁上方铺设两根半圆木,半圆木平行工作面布置,支架顶梁紧贴半圆木带压移架。

4 应用效果

(1)1201工作面采用爆破法过F7断层,共计用时5d,过断层期间平均回采进度为4m/d,与留顶煤俯斜法回采相比缩短了回采周期,可多回采煤炭3万t,减少了顶板三角煤柱维护费用21万元。

(2)与新开切巷相比多回采煤炭资源达28万t,降低了巷道开挖量,减少了巷道掘进、支护费用达47万元。同时采用爆破法过断层期间对煤壁片帮、顶板不平整采取了有效的应对措施,在过断层期间未发生一起设备损坏、人员伤亡等事故,有效保证了过断层回采期间施工安全。

(3)采用爆破法过F7断层时,共计破岩量达3100m3,避免采煤机破岩过程中导致采煤机截齿损坏现象,降低了采煤机维修及配件成本费用。

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