转炉半钢炼钢提高废钢比的工艺研究与应用
2019-04-26李彦军王瑞军张兴隆
张 东, 黄 山, 李彦军, 何 晴, 王瑞军, 张兴隆
(河钢集团承钢公司, 河北 承德 067001)
随着钢材市场的日益严峻,市场供求矛盾依旧存在,供大于求的现状迫使钢企降本增效,努力打造低成本炼钢模式。为此,积极推进半钢炼钢工艺下大废钢比(质量分数)生产工艺研究,在力求保证吹炼终点技术指标的同时,大幅降低铁水消耗,实现降低钢铁料成本的目的。
1 铁水消耗现状
河钢集团承钢公司(全文简称承钢)采用双联工艺炼钢模式,铁水经提钒处理,半钢碳较铁水降低10%~15%,硅、锰、钛等发热元素不同程度被氧化,半钢因热量不足而导致废钢加入量低,转炉外进废钢占钢铁料比约7%,铁水消耗长期维持在1020kg/t左右[1]。
2 理论基础
假设冶炼1 t钢所需入炉钢铁料的Fe元素和热量为定值,那么从物料平衡角度讲,降低铁水用量的同时必须增加废钢用量,以保证钢产;因铁水的化学热远高于废钢,从热平衡角度讲,提高废钢用量的同时,则必须使用辅助热源补偿热损失,以保证吹炼终点的技术指标。
3 试验过程
根据理论计算,每增加1 t焦丁消耗,可代替废钢消耗5.14 t,为验证焦丁在冶炼过程中的实际补热效果,在同座转炉进行补热试验,每炉加入焦丁1.5t,共试验30炉,取具有代表性炉次10炉,具体情况如表1,表2所示。
表1 半钢条件
表2 终点技术指标
4 试验结果
4.1 半钢条件对比
所选试验炉次与目前半钢条件基本相同,具体情况如表3所示。
表3 半钢条件对比
4.2 终点技术指标对比(见表4)
表4 终点技术指标对比
由表4可以看出,使用焦丁补热后,终点温度及终点碳可以得到有效保证,1 t焦丁可代替废钢4.93 t,并可降低石灰消耗0.21 t,吨钢降低石灰消耗2.06 kg。
4.3 钢铁料配比对比(见表5)
使用焦丁补热后,在保证终点技术指标得同时,得以实现钢铁料配比调整,由表5可以看出,调整后废钢比提高至13.54%,铁水消耗降低40 kg/t[2]。
表5 钢铁料配比对比
5 结语
通过对半钢炼钢工艺下提高废钢比的工艺研究,成功实现了提高废钢比的的目的,在半钢条件及终点条件基本相同的前提下,使用焦丁作为补热剂,废钢比由7.05%提高至13.54%,降低铁水消耗40 kg/t,并降低石灰消耗2.06l g/t,实现了降低钢铁料成本的目的[3]。