再生骨料掺量对混凝土性能的影响*
2019-04-25杨利民闫美珠卢亚荣斯方海
杨利民,闫美珠,卢亚荣,斯方海
(陕西省建筑科学研究院有限公司,陕西 西安 710082)
0 前言
将废弃混凝土破碎、分级并按一定比例相互配合后可得到“再生骨料”(Recycled Aggregate),将其部分或全部骨料替代天然骨料配制的混凝土即“再生混凝土”(Recycled Aggregate Concrete)。再生骨料混凝土的应用减小了对天然砂石骨料的开采,不仅节约自然资源,而且保护生态环境[1-3]。
虽然目前针对再生混凝土的性能研究比较多,但是研究的结果通常各不相同,有些结果甚至截然相反。同时,目前国内外研究大多数集中在再生骨料混凝土的基本性能,而对再生骨料混凝土耐久性方面的研究相对比较少。针对上述问题,本文采用不同掺量的饱和面干再生骨料配制混凝土,系统研究再生骨料掺量对混凝土工作性和力学性能、抗水渗透性能、抗碳化性能、抗氯离子渗透性能,收缩性能的影响。
1 试验设计
1.1 原材料
(1)胶凝材料
采用盾石牌 P·O42.5 普通硅酸盐水泥,其物理性能见表1。
采用Ⅱ级粉煤灰和 S95 级磨细矿渣,其物理性能指标见表2。
表1 水泥的性能指标
表2 掺合料性能指标
(2)骨料细骨料为泾河中砂,细度模数 2.6,含泥量 1.1%。天然粗骨料为泾河碎石,粒径 5~20 mm 连续级配,含泥量0.8%。
再生骨料主要来源为废弃混凝土,由陕西龙凤石业有限责任公司加工提供,粒径 5~20mm,连续级配,含泥量 3.08%,压碎指标 13.2%。
(3)外加剂
采用液体聚羧酸系高效减水剂,固含量 11.5%,掺量为胶凝材料用量的 1.7%。
1.2.40 混凝土配合比设计
在前期试验基础上,选择合适的配合比设计,采用0、15%、30%、45% 四种掺量的骨料配制混凝土,分别标记为 C1、C2、C3 和 C4 组,如表3 所示。
表3 混凝土配合比.g/m3
1.3 测试方法
(1)采用饱和面干法对再生骨料进行表面改性。改性方法如下操作:采用普通清水对骨料进行浸泡,先将再生骨料装入容器中浸泡 1h 左右,再将浸泡的骨料放入带有微小孔(孔径小于 5mm)的容器中用流水冲刷直到容器底部流出的水较为清澈为止。在 23℃、湿度 56% 的环境中,将清洗干净的再生骨料在带孔容器中晾干 2h 左右即为饱和面干再生骨料。要注意在饱和面干处理过程中,需把握好骨料的饱和面干状态,若表面未晾干,多余水分会使混凝土实际水灰比增大,进而影响新拌混凝土和易性及硬化混凝土强度和耐久性
(2)采用改性后的骨料,选用四种掺量(0、15%、30%、45%)设计 C40 泵送混凝土。分别测试混凝土工作性、强度和耐久性。
按照国家标准 GB/T 50080—2016《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》的试验方法测试混凝土的出机坍落度、倒提时间、1 小时坍落度损失。
按照国家标准 GB/T 50081—2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》的试验方法测试硬化混凝土3d、7d、28d、60d 强度。混凝土抗压强度测试试验样块采用 100mm×100mm×100mm 模具成型并通过机械振捣 10s,标养至规定龄期进行抗压强度测试;
按照国家标准 GB/T 50082—2002《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》的试验方法测试混凝土耐久性:成型 185mm×175mm×150mm 试块6 块养护至规定龄期后进行抗渗试验(抗水渗透);成型 Φ100mm×50mm 试块 6 块养护至规定龄期后进行抗氯离子渗透试验(电通量法);成型 100mm×100mm×300mm 试块 3 块养护至规定龄期后进行碳化深度试验;成型100mm×100mm×400mm 试块 3 块养护至规定龄期后进行抗冻试验(快冻法);成型100mm×100mm×515mm 试块 3 块养护至规定龄期后进行收缩试验(接触法)。
2 试验结果分析
2.1 工作性
测量出机坍落度、坍落度筒倒提时间和 1h 坍落度、1h 坍落度筒倒提时间,得出试验结果如表4 和图1所示。
表4 混凝土工作性能结果
图1 工作性
从图1 可以看出,混凝土出机坍落度在 235~240mm 之间波动;1h 坍落度在 205~225mm 范围内波动,1h 坍落度经时损失均小于 20mm;出机倒提时间在 9.6~20.3s 内波动,1h 倒提时间在 11.5~28.6s 内波动。
从结果可以看出,当饱和面干再生骨料掺量小于45% 时,再生骨料对混凝土工作性的影响非常小,拌合物满足混凝土工作性要求。
众所周知,再生粗骨料表面附着大量泥和石粉,泥和石粉主要是水泥石在碾磨过程中相互摩擦产生,它的活性很小,而且泥和石粉会吸收外加剂和大量的水分,因此骨料改性的首要问题是解决再生骨料高吸水率的问题。本文采用饱和面干法改性骨料,大大降低骨料含泥量和石粉含量,也就是降低了骨料在拌合过程的需水量,因此,拌合物表现出较好的流动性。
2.2 抗压强度
混凝土 3d、7d、28d 和 60d 抗压强度结果如表5 和图2 所示。
表5 混凝土抗压强度结果 MP a
图2 混凝土抗压强度
从图2 可以看出,混凝土 28d 抗压强度均达到 C40设计要求,再生骨料掺量为 15% 时混凝土 60d 抗压强度最大,可见当饱和面干再生骨料掺量在 45% 以下时,再生骨料掺量对混凝土强度的影响不大。
众所周知,天然骨料混凝土强度高于再生骨料混凝土的原因主要是:首先相比于再生骨料,天然骨料本身的强度高;其次,天然骨料含泥量低,骨料和水泥石的界面过渡区强度高。再生骨料的界面分为:骨料和新水泥石之间的界面;以及骨料表面旧砂浆和新水泥石之间的界面[4-5]。而张利娟[6]认为再生骨料对混凝土具有正负两方面的效应,再生骨料存在一个最佳替代率。石宵爽等[7]通过研究发现,再生骨料吸收的水分会随水泥水化作用缓慢地释放出来,促进了再生混凝土强度的发展,即有一个自养护过程。且再生骨料表面状态的改善、矿物外加剂的掺入及搅拌方式的改进有助于界面过渡区结构均匀性、密实性及强度的提高,最终增强再生混凝土物理力学性能[8]。本文选择饱和面干法对骨料表面改性,再生骨料含泥量很低,可以很大程度降低骨料对拌合用水和外加剂的吸收,可有效强化再生骨料混凝土内部界面强度,有益于混凝土强度的增长。这就是 C2 组60d 强度高于 C1 组的原因。
但饱和面干骨料掺量不宜过大,若掺量过大,则在混凝土成型之后,饱和面干骨料内部的水分处于不停地蒸发状态,直到和外界湿度形成平衡状态,在此过程中会造成界面过渡区局部水灰比较高,进而造成界面过渡区水泥石强度较低,对混凝土抗压强度有降低的不良影响。
2.3 抗水渗透
采用逐级加压法进行抗水渗透试验,并按照渗水高度试验方法测量每组混凝土的渗水高度。根据试验结果做出柱状图,如表6 和图3 所示。
表6 混凝土抗水渗透结果
图3 抗水渗透等级和渗透高度
从结果来看,C1 和 C2 组最大水压力为 1.0MPa,C3 和 C4 组最大水压力为0.9MPa。4 组混凝土均达到P8 抗渗等级。其中 C1 组的渗水高度大于 C2 组的渗水高度;C3 组的渗水高度大于 C4 组的渗水高度。
影响混凝土抗渗性能的因素有水泥用量和品种、水灰比、骨料粒径、外加剂、养护条件等。其中水灰比是影响混凝土抗水渗透性能的最重要的因素。水灰比越大,则混凝土内部孔隙率越大,有害孔和多害孔越多,表现为混凝土抗水渗透性能越差。即混凝土的抗渗性能会随着混凝土水胶比的增加而降低[9-11]。而一般情况下,再生骨料和天然骨料的抗渗性均比较高,水泥砂浆的抗渗性是影响混凝土抗渗性能的主要因素。
该试验 C1~C4 组混凝土水灰比相同,均为0.37,砂率相同,唯一不同的是骨料,不同的骨料会有不同的界面,界面区的水泥砂浆的抗渗同样非常重要。当饱和面干再生骨料掺量为 45% 以下时,四组配合比的抗渗性均可以达到 P8 要求,说明骨料的加入对混凝土抗渗影响较小,即再生骨料界面区水泥砂浆的抗渗与天然骨料的界面区差别不大。也即是说当饱和面干再生骨料掺量不大于 45% 时,再生骨料掺量对混凝土抗渗性影响较小。
2.4 碳化深度
将试块养护至 7d 开始测量碳化深度,分别测量7d、14d、28d 和 56d 碳化深度。根据试验结果做出曲线图,如表7 和图4 所示。
表7 混凝土碳化深度 mm
图4 碳化深度
从图4 可以看出:四组混凝土碳化深度变化规律相似,均从 28d 起开始出现明显的碳化。56d 龄期下,C4 组的碳化深度最高,为0.7mm,C1 和 C3 组碳化程度相同,均为0.3mm。四组碳化程度均属于 T-IV 级。
混凝土碳化速度取决于混凝土的密实度及其Ca(OH)2含量,混凝土的密实度越大,碱储备量越多,其抗碳化能力越强。水泥用量越大,水灰比越小,颗粒级配良好,则混凝土抗碳化能力越强[12-13]。而对于再生骨料混凝土来说,由于再生骨料孔隙率大于天然骨料,再生混凝土骨料界面区相对薄弱,这样 CO2在再生骨料混凝土内部的扩散通道多于普通混凝土,CO2能快速进入混凝土内部,不利于混凝土的抗碳化性能;同时再生骨料表面含有旧水泥浆体,浆体中包含了较多的水化产物 Ca(OH)2,CO2在进入混凝土内部的过程中会与再生骨料浆体中的 Ca(OH)2发生反应,降低其传输速率,提高其抗碳化能力,有利于混凝土的抗碳化性能。再生混凝土的抗碳化能力是以上二者综合效应得到的[14]。
该试验 C1~C4 组配合比 56d 碳化深度不相同,但均属于 T-IV 级。说明当再生骨料掺量小于 45% 时,再生骨料的负效应与正效应相当,表现出碳化深度较小。也即是说当饱和面干再生骨料掺量不大于 45% 时,再生骨料掺量对混凝土抗碳化性能并未产生严重的影响。
2.5 抗氯离子渗透性能
将试块养护至 28d 后,测量每组试块的电通量。根据试验结果做出柱状图,如表8 和图5 所示。
由图5 可以看出:四组混凝土 28d 电通量C4>C1>C2>C3,四组电通量均小于 1000C,均可以达到 Q-IV 级。可以看出电通量与再生骨料掺量没有明显的线性关系,这说明当掺量小于 45% 时,再生骨料的掺入对混凝土电通量的影响不大。
表8 抗氯离子渗透试验结果
图5 电通量
众所周知,混凝土电通量法的实质是测试混凝土的电阻(电导)。影响混凝土电导率的因素较多,主要是混凝土中的孔结构和孔隙率,其具体表现为水灰比与矿物掺合料。水灰比的影响最为直接,当水灰比降低时,混凝土的电阻率提高。然而,当水灰比下降到一定程度时,矿物掺合料会对电阻率产生显著的影响,其主要原因是粉煤灰、矿渣等掺合料会在水化过程中发生二次水化反应,并填充在水泥水化产物之间,起到了“颗粒细化”和“孔径细化”的作用,并可以有效改善再生骨料混凝土界面过渡区的性能,提高再生骨料混凝士的密实性[15-16]。
在再生骨料混凝土中,水泥石的孔结构、孔隙率以及内部的微裂纹,骨料与水泥石界面的微裂纹,再生骨料的微裂纹,均是影响再生骨料混凝土渗透性的主要因素[17]。而当再生骨料掺量小于 45% 时,再生骨料的缺陷对混凝土整体的孔结构的影响较小,因此表现出再生骨料掺量对混凝土电通量无明显影响。
2.6 收缩变形
从试块拆模开始测量混凝土收缩变形,根据试验数据做出曲线图,如表9 和图6 所示。
从图表可以看出:28d 龄期之前,四组混凝土收缩基本相同,均为 230μm 左右,收缩变形在 28d 内发展较快;28d 到 90d 龄期时,四组混凝土的收缩相互之间有了区别;当 90d 龄期时,C1 组混凝土收缩率为350μm 左右,C2 组混凝土收缩率为 370μm 左右,C3组 430μm 左右,C4 组混凝土收缩率为 400μm 左右,此后收缩随混凝土与外界湿度逐渐平衡而趋于平缓。各组混凝土收缩率均在 300~400μm 之间,可以看出当再生骨料掺量小于 45% 时,再生骨料掺量与混凝土收缩无明显线性关系,并且再生混凝土干燥收缩和普通混凝土发展规律相似,这与其他学者研究结果相似[18-20]。
表9 混凝土收缩率(×10-6mm)
图6 干燥收缩率与龄期的关系
混凝土的干缩主要由水泥砂浆失水后产生毛细管张力的变化所引起,骨料在混凝土中形成骨架,对收缩有一定的抑制作用。影响混凝土干缩的主要有水泥品种、水泥用量、骨料性能(骨料弹性模量高,级配好,收缩就小)、养护条件等。本文采用饱和面干骨料,骨料含泥量较低,在掺量小于 45% 时,虽然界面区相对天然骨料较弱,并未直接影响水泥砂浆的孔隙结构,因此收缩变形与普通混凝土相差不大。
3 结论
(1)当饱和面干再生骨料掺量在 45% 以下时,再生骨料的掺入对混凝土工作性和强度的影响不大。
(2)当饱和面干再生骨料掺量在 45% 以下时,再生骨料对混凝土抗水渗透、碳化深度、抗氯离子渗透性能、收缩变形均未产生明显的不良影响。
(3)采用合适的拌合工艺,当取代率小于 45%时,可以配制出满足工作性、力学性能和耐久性良好的C40 混凝土。