埕岛油田注水井测调影响因素及对策
2019-04-18杨渝贾志庆郑志刚
杨渝 贾志庆 郑志刚
【摘 要】海一采油管理区管理的馆陶主体油藏非均质性严重,而注水层段合格率低,导致层间吸水差异大,在注水井测调中,存在着诸多问题,本文总结了在注水井测调中进行的一些措施和改进,为下一步海上水井管理提供了经验,促进了海上原油采收率的提高。
【关键词】埕岛油田;注水井;测调;影响因素;对策
埕岛油田位于渤海南部的极浅海海域,区域构造位置位于渤中坳陷与济阳坳陷交汇处埕北低凸起的东南端,西南以埕北大断层与埕北凹陷相邻,向北倾伏于渤中凹陷和桩东凹陷。其主力含油层系为馆上段油藏,是在前第三系潜山背景上发育起来的大型批覆背斜构造。海一采油管理区管理的馆陶主体油藏非均质性严重,而注水层段合格率低,导致层间吸水差异大,注水波及系数低,油藏层间矛盾突出,注采调整手段难以实施,油井含水上升速度快,稳产难度较大。
本文旨在对目前海上水井测调情况分析总结,针对海上测调过程中遇到的问题,通过管理运行的优化和方法的改进来提高测调成功率,从而提高注水开发的效果。
一、埕岛油田水井测试的特点及存在问题
注水井测调是指通过测试仪器定期测量并且调节注水井各注水层段在不同压力下的吸水量。它同时可以了解油层或注水层段的吸水能力,鉴定分层配水方案的准确性,检查封隔器是否密封、配水器工作是否正常、井下作业施工质量等。海一采油管理区管理着54口水井,分注井49口;其中测调一体化水井28口,占分注井的57.1%,液控单管水井5口,占分注井的10.2%,同心双管水井13口,占分注井的26.5%。其中主要以2层、3层为主,约占分注井数的98%(图1)。
图1 水井分类使用情况
(一)水井测试常见方法
1.1.1同心双管注水管柱工艺
这种管柱采用了井口采用双悬挂器,由4in油管通过分流器配注上层,由23/8in油管配注下层;配注量由井口采油树闸门控制。同心双管水井可以容易的实现井口调节水井配注,不需要专门仪器进行测调。
1.1.2测调一体化管柱水井测试工艺
该测调系统采用边测边调的方式进行流量测试与调配。通过地面仪器监视流量压力曲线,根据实时监测到的流量曲线调整注水阀水嘴大小直到达到预设流量
1.1.3电磁流量计测试工艺的特点
测试时不改变注水状态,一次下井可测多层,根据测试水量与地面水表计量水量对比,判断注水井是否正常注水。并可通过拉点测试,能够查找井下工具的具体漏失位置。
(二)水井测试常见故障
(1)测调过程中遇阻、遇卡。CB11H-6井:该井6月24日测调发现仪器下放到P3上方时仪器遇阻无法下放,反复多次无法通过。上提仪器到P2和P1位置时反复调节无流量,水嘴不吸水。CB11H-6井2014年6月24日测调,P2上方遇阻,反洗井不通;8月份对该井作业后,起原井管柱,发现P2配水器以下油管内堵满了砂垢混合物。
(2)由于封隔器失效,无法测调。CB11D-2井:该井2014年共测调2次,3月25日测调成功,可以达到配注。6月26日酸化后,6月22日因封隔器无法打压,无法分层测调;
(3)由于井内含油较多导致流量计无法稳定,数据波动。CB11NC-6井:4月22日该井测调因井内含油较多导致流量计无法稳定,无法测调,反洗井后再次测调,流量曲线波动,分析认为管壁死油较多,导致仪器下井过程中粘油;
(4)注水管柱结垢产生的硬阻和管柱上的死油软阻,导致测调过程中遇阻。CB11H-6井2014年6月24日测调,P2上方遇阻,反洗井不通;8月份对该井作业后,起原井管柱,发现P2配水器以下油管内堵满了砂垢混合物。
二、提高水井测调成功率的一些做法
(一)深化水驅动态研究,合理安排水井测调顺序。
在深化水驱动态研究与分析的基础上,根据油藏开发动态需要,对水井注水情况进行详细摸排,根据注采矛盾突出、注水影响面大、注水条件相对较好等进行分类,制定了详细的水井测调计划。根据计划逐步实施水井测调,优先保证了主力区块注水合格,达到了精细注水需求,减缓了自然递减。
(二)完善测调运行机制,保证测调工作顺利进行。
建立了地质、工程和监测队水井测调一体化运作模式,促进各组室的有机融合,各专业协调作战。如CB12A-5井测调过程中发现,该井第二小层由于物性较差,最大吸水量仅10m3/d,无法进行调大。现场管理区人员和监测队人员进行讨论分析后,决定对该井进行分层酸化,施工人员立即按要求进行测调,实施分层酸化准备工作,极大地缩短了施工时间。
(三)优化施工工序,实施洗井-测调-分层酸化一体化运行模式。
改变只在测调前进行一次洗井的模式,采取洗井-通井-酸洗除垢-测调一体化的施工模式,根据通井、测调需要随时进行洗井,针对CB11D-1、12A-5井测调时部分层位物性较差,吸水能力差,测调时水嘴开至最大仍无法达到配注的情况,管理区对物性较差的小层实施分层酸化,关闭超注层水嘴,关小次吸水层水嘴,分层酸化欠注小层,提高欠注小层的吸水能力。管理区对CB11D-1、12A-5井进行酸化后,成功的对该井进行了测调提高了测调成功率。
三、结语
海一采油管理区注水井状况较差,注水井的层段合格率低,层间矛盾得不到改善,只有采取注水井测调等手段提高注入水的波及系数,挖掘层间、井间剩余油。我们通过管理运行的优化和测调方法的改进来不断提高测调成功率,提升了水井的管理水平,促进了原油采收率的提高。
【参考文献】
[1] 万仁溥。石油勘探开发技术【M】。北京:石油工业出版社,2001.