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20号钢钢管焊接产生气孔原因分析

2019-04-18曹志峰

商品与质量 2019年38期
关键词:金相谱分析扫描电镜

曹志峰

东营市特种设备检验所 山东东营 2 5 7 0 9 1

无缝钢管是依据GB9948-2013标准生产的,牌号为20,其以热处理状态交货:正火,正火温度880度(热轧(挤压、扩)钢管终轧温度在相变临界温度Ar3至880度,且应认为钢管是经过正火的)。试验旨在通过化学成分分析、金相分析、现场施焊、扫描电镜及能谱分析等来确定20号无缝钢管施焊过程中产生气孔的原因。

1 理化试验

1.1 主要仪器

(1)Q4TASMAN 直读光谱仪(德国布鲁克)

(2)Axio Vert A1倒置式金相显微镜(德国蔡司)

(3)JSM-IT200扫描电子显微镜(日本电子)

(4)X-MaxN20能谱(英国牛津)

1.2 化学成分

采用直读光谱仪对样品材质进行化学成分分析,如表1所示。

表1 20号钢化学成分(质量分数%)

1.3 夹杂物评级

根据GB/T10561-2005《钢中非金属夹杂物含量的测定标准评级图显微检验法》,参照附录232(规范性附录)A、B、C、D和DS夹杂物的ISO评级图,进行夹杂物评定,结果见表2。

表2 夹杂物评定结果(级)

1.4 金相分析

对样品试样的截面取样,经过3%硝酸酒精腐蚀后,进行金相组织观察观察,低倍检验发现腐蚀后样品表面可见明显偏析缺陷。放大相貌见图1(100X)、图2(200X)、图3(500X)、图4(1000X)。由图可以看出金相组织为铁素体+珠光体带状组织,组织不均匀,有的位置有带状组织偏析现象,带状组织达三级。

图1 金相组织(100X)

图2金相组织(200X)

图3 金相组织(500X)

图4金相组织(1000X)

1.5 现场施焊

现场使用氩弧焊进行施焊,施焊过程中能听见明显的“气体爆炸”声,施焊完成后表面有气孔[1]。为证明不是焊丝不合格造成的影响,直接对母材使用焊弧进行灼烧,也产生了上述现象,由此证实了是硫化物夹杂聚集,在焊接的过程中硫化物分解,产生的气体从焊接表面溢出造成了气孔。

图5 管管对接现场施焊图

图6 未用焊接现场施焊图

2 扫描电镜分析

对施工过程产生气孔的部位进行了能谱分析,结果见图7,确认了该硫化物夹杂为MnS。

3 分析与讨论

材料的金相组织为铁素体+珠光体带状组织,带状组织达到3级,化学成分含量符合GB9948-2013《石油裂化用无缝钢管》标准。材料中存在非金属夹杂物,对焊接产生气孔影响较大[2]。从侵蚀态形貌可以发现:整个面没有裂纹、分层、晶间腐蚀的现象。气孔处能谱分析发现了Mn、S,说明材料存在MnS非金属夹杂物。

图7 气孔产生处能谱分析

4 结语

20号钢焊接产生气孔的原因在于硫化物夹杂聚集,在施焊过程中产生气体析出,造成了气孔的产生,建议对这批钢管进行正火热处理,减少夹杂物的聚集[3]。

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