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预焙阳极铁含量高的原因及对策

2019-04-17李磊

科学与财富 2019年22期
关键词:电解铝

李磊

摘 要:预焙阳极中的铁直接影响电解铝铝产品的质量,同时对二氧化碳反应性和空气反应性起着催化作用,本文通过对兰州铝业有限公司阳极中铁含量的来源进行分析,并介绍了炭素行业常用的几种除铁器,从除铁器的选择和工艺过程控制方面入手,解决阳极铁含量高的问题。

关键词:电解铝;预焙阳极、铁含量;除铁器

引言:

预焙阳极在电解铝中起着导电和参于化学反应的双重作用,其质量的好坏直接关系着铝电解生产的电流效率、炭耗和产品质量。铝液铁含量的高低是铝产品判定品级的重要指标,而预焙阳极是铝液中铁的主要来源之一。经研究铁元素对阳极二氧化碳反应性和空气反应性起着催化作用,预焙阳极铁含量的增加会导致阳极氧化加快,产生掉渣等问题,影响了电解槽的稳定和炭耗,所以对预焙阳极铁含量的来源进行分析,找出降低铁含量的对策至关重要。

1、预焙阳极铁含量的来源

兰州铝业有限公司阳极铁含量常年居高不下,一直是影响阳极质量的主要因素之一,经统计2018年第一季度400KA阳极铁含量均值为1012ppm,200KA阳极铁含量均值为946ppm。以下表格对两个系列阳极配方中物料铁含量进行了统计和分析:

从图表可以看出,残极和粉料中铁含量最高,是影响阳极铁含量的最主要因素,因此降低残极和粉料中的铁含量是制定措施的主要方向。

1.1、原料煅烧工序

经过煅烧后的石油焦和煤沥青是生产预焙阳极的主要原料,目前我国石油焦来自不同的国家和地区,石油焦中硫、钒、铁等微量元素含量差异较大, 炭素厂为了降低原料成本,会采购一部分低价高铁石油焦与铁含量较低石油焦进行掺配使用。原料煅烧工序主要造成铁含量高的因素为:(1)、铁含量较高石油焦没有与低铁含量的石油焦掺配使用,或掺配不均匀,导致部分阳极铁含量超标;(2)、石油焦在转运过程中外界含铁物质混入;(3)、回转窑烧嘴和风嘴烧损,部分铁屑未能及时清理流入煅后焦中。

1.2、生阳极生产工序

生阳极生产工序主要包括原料的破碎、磨粉、配料、制糊、成型等,在此生产工序中引入铁杂质的主要环节为:(1)、球磨机在将煅后焦磨成粉料过程中,因钢球的磨损导致粉料中铁含量增加约700ppm,此过程是铁含量增加的重要环节;(2)、残极破碎时,可将磷铁渣跟残极分离,但未能及時将磷铁渣清理出来;(3)、斗式提升机、带料螺旋等机械设备磨损,导致部分铁屑进入原料中。

1.3、组装工序

组装工序主要是将合格的阳极导杆组装件与阳极炭块组装为一体,供电解槽使用,同时将电解返回的残极经过残极压脱机和钢爪压脱机处理,回收磷铁环和生阳极所用残极。在组装工序是产生铁最多的环节:(1)、在浇铸磷铁水时,因铁水飞溅导致阳极表面附着铁渣,阳极进入电解槽后,随着阳极的消耗进入铝液中;(2)、因钢爪变形、导杆歪曲、磷生铁成分不达标,导致不合格阳极进入电解槽后产生脱极或化爪,大量铁进入铝液;(3)、钢爪氧化皮未清理干净,阳极进入电解槽后,随着温度的升高,氧化皮脱落进入电解槽中;(4)在残极压脱时部分磷铁环掺杂在残极中,进入生阳极生产环节。

2、炭素行业常用的除铁器

2.1皮带式除铁器

皮带式除铁器又叫自卸式除铁器,它是由磁系本体,机架,电机减速机,主、从动滚筒,卸铁皮带及刮板组成。铁磁性物质被吸附到磁系底部,驱动电机带动卸铁皮带靠刮板把铁磁性物质抛到输送皮带外面,完成除铁作业。皮带式除铁器能实现连续卸铁,可提高生产效率,节省劳动力,物料中含铁磁性物质较多时皮带式除铁器是首选的除铁设备。

2.2盘式除铁器

盘式除铁器是一种能产生强大磁场吸引力的设备,除铁器按照操作程序启动投入运行时,物料中的铁磁性物质在强大的磁场作用下,被迅速吸出附着在除铁器上。当不带料时,通过悬吊装置的电动小车移出至卸铁位置,切断励磁电源,除铁器的励磁线圈上产生的电磁吸引力也随之消失,因而除去除铁器所吸附的铁磁性物质。盘式除铁器具有透磁深度大、吸力强、防尘、防雨等特点,但铁件吸附到除铁器上时,必须由人工断电进行清理,对工人依赖比较大,不适合安装在铁量过大的生产环境。

2.3管道除铁器

管道除铁器串接于倾角为55°~75°的物料输送管道中,当物料流经该除铁器时,其中的铁磁性物质被吸附到管道除铁器的不锈钢管壁上,随永磁体的移动逐渐向出铁口方向滑动,在出铁口处,因永磁体沿循环运动方向移开,铁磁性物质失去磁力吸引,在重力的作用下从出铁口排出,实现物料的自动除铁。管道除铁器适合在密闭的物料输送管道使用,可除去粒状铁渣,对粉末状物料除铁效果不好。

3、降低预焙阳极铁含量的措施

3.1、原料煅烧工序

石油焦按照不同厂家和微量元素的化验结果分库堆放,使用时对石油焦进行混配,可保证石油焦中微量元素的均衡,减小阳极质量波动;回转窑煅前皮带输送机上增加1台皮带式除铁器,保证煅前、煅后除铁器的正常运行,及时将铁屑清理干净。

3.2生阳极制造工序

(1)、保证原有煅后焦破碎线、残极破碎线上的皮带式除铁器和盘式除铁器的正常运行,及时将铁屑进行清理。(2)、粗残、细残、残极返回料管及煅后焦返回料管上增加管道式除铁器;(3)球磨粉下料管上增加一台抽屉式除铁器,每次启动球磨机前清理一次铁屑;(4)球磨机钢球改用耐磨钢球,并定期筛分一次钢球,把磨损比较严重的钢球进行清理。

3.3组装工序

(1)、恢复钢爪抛丸机,将上线钢爪上的氧化皮清理干净;(2)、放慢浇铸速度,减少磷铁渣的飞溅,安排专人对炭块表面的铁渣进行清理;(3)、对变形钢爪和导杆及时校正,将磷生铁成分调整到规定范围内,保证组装浇铸质量,防止在电解槽内脱极或化爪;(4)、加强残极清理工作,保证残极表面附着的电解质和铁渣全部清理干净;(5)、保证残极压脱机后皮带输送机上的1台皮带式除铁器、颚式破碎机后1台盘式除铁器、皮带输送机上1台滚筒式除铁器的正常运行。

4、除铁效果

兰州铝业有限公司按照措施要求在两个生产系列的输料管、皮带式输送机上新增17台除铁器,并保证所有除铁器正常运行,所除铁屑能够及时清理;同时加强了相关工艺控制,2018年7、8、9月份铁含量在逐步较低,9月份200KA铁含量下降至726ppm, 400KA阳极铁含量下降至764ppm,除铁效果显著,达到了预期的目的,同时二氧化碳反应性和空气反应性也有所改善。

结语

降低阳极铁含量可以提高铝液质量,改善二氧化碳反应性和空气反应性,节约预焙阳极的生产成本。降低阳极铁含量的关键是根据生产的不同环节选择合适的除铁器;对影响阳极铁含量的关键工艺过程进行有效控制。

参考文献:

[1]肖利峰.控制预焙阳极微量元素的生产实践[J].炭素技术,2010(3).

[2]杜桂玲,于易如,贾鲁宁等.提高阳极CO2反应性和空气反应性实验研究[J].炭素工艺与设备,2017(12).

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