基于PLC的运输破碎运行方式改造
2019-04-09郑惠龙
郑惠龙
(霍州煤电集团汾河焦煤股份有限公司亿隆煤业 ,山西 洪洞 031600)
1 工作面概况
亿隆煤矿工作面有一部重型皮带输送机和配套破碎机,输送机和破碎机属于独立的启停关系,在正常生产时配套良好,但由于没有相关的闭锁设计,若破碎机突发故障停机而皮带司机不知情的情况下,皮带机依然正常运行,此时就会出现堆煤,煤流外溢和拉回煤的现象,最终造成了溜煤嘴的堵塞,该故障清理难度高,工作量大,导致皮带和破碎机长时间无法启动,在增加职工劳动强度的同时,直接影响了矿井的原煤生产,因此,需要对皮带机和破碎机进行连锁运行,杜绝单一设备停机造成的严重后果[1]。
2 皮带与破碎机监测保护方案设计
2.1 连接结构
工作面上,采到的大块原煤经过运输机运输到破碎机,由破碎机进行破碎以后输送出工作面,如图1所示,由于运输机和破碎机分别由两个不同的电动机提供动力,因此,若不进行连锁运行的设计,则就会出现单一设备停机后出现的严重后果。
图1 皮带运输机与破碎机工作方式
2.2 运行时的故障分析
带式输送机运行过程中会发生的故障主要有以下几种[2]:①皮带断带;②驱动电机故障;③皮带打滑;④纵向撕裂,等等。输送机的故障信息以及安全隐患进行了分析之后发现,当工作过程中发生了不正常现象,如果任由这种不正常现象持续可能会造成机器故障的产生。
破碎机在运行中可能会因为驱动电机的故障等发生停机,破碎机的停机和输送机的停机造成的后果是完全不一样的,由于没有连锁设置,破碎机停止运行,皮带司机如果没有及时发现后关闭皮带,那么皮带就会源源不断的将原煤块运输到破碎机处,此时破碎机处就会发生堆煤、煤流外溢等,而且这种故障的清理难度大,时间长,在没有清理结束的时候,采煤是不能进行的,这会极大地降低原煤的开采效率。
2.3 改造方法
为了能及时的检测到皮带机和破碎机的运行情况,采用一些特定的传感器,它们能够监测电动机的温度、皮带的运行速度、破碎机的运行状态等,当一台设备发生故障的时候,及时停机,保护另外的一些配套设备,防止故障的扩大化,对PLC的程序进行改造,使输送机和破碎机能够连锁运行,通过特定的程序进行启动和停止,确保发生故障时能把影响减到最小。
3 监测控制微系统搭建
3.1 PLC的选型
本系统中是以PLC为控制中枢,通过传感器进行数据的采集,并利用一定的通讯协议进行数据的传输[3]。通过PLC对所采集回来的数据进行分析判断并作出下一步指令,指令到达执行机构进行工作。整个工作过程可以通过服务器端进行查看和监测。核心控制器PLC根据具体情况选择AB公司的Micro850系列的型号为2080-LC50-48QWB,其支持24v直流电供电,并且有28路24v直流电压输入以及20路继电器输出。本身还包含五个拓展口,这些接口可以外接I/O模块或者通讯模块等等,完全可以保证整个系统的信息处理。
3.2 传感器的选型
根据输送机的工作环境进行相应的传感器进行选型。①温度传感器选择型号为GWD100这个可以满足井下特殊的工作环境;②堆煤传感器选择型号为GUJ30,安装在特定位置可以检测堆煤事件的发生;③烟雾传感器选择型号为KGQ-1,可以检测工作环境的烟雾浓度;④速度传感器选择型号为KG5007A,可以作为皮带的打滑以及超速的监测装置;跑偏传感器选择型号为GEJ30,可以检测皮带工作过程中的运行情况;⑤撕裂传感器选择型号为GVD1200,为本质防爆安全型,可以满足煤矿对设备的安全要求;⑥瓦斯传感器选择型号为GJC4/100,精确地浓度测试完全满足当前的需要;⑦关于电流电压的数据监测,采用模拟量就可以进行数据的采集监测[4]。
4 软件设计
将变频器运行返回点与破碎机开关的运行返回点连接,通过程序控制皮带操作台里的延时继电器,使破碎机、变频器、风机实现一键启动,破碎机先运行3s后,风机启动,风机全部启动后变频器启动,停机时,正好相反,皮带停止后破碎机3秒后才会停转,如果中间破碎机突然停止运行,皮带也第一时间停止,从技术上杜绝了煤流外溢现象的发生,既方便了职工操作,同时创造了设备安全运行的环境,编程软件使用与Micro850系列PLC配套的Connected Components Workbench,这个软件内置了PLC的编程环境以及在线调试的功能,配置了多种通讯方式和PLC进行连接[5]。Connected Components Workbench在与PLC通讯时需要配合RsLINX进行数据连接。程序流程图如图2所示。
图2 主程序和保护子程序流程图
5 结 语
本次改造中,通过传感器对皮带和破碎机进行监测,得到其运行状态的实时数据,通过处理器PLC的处理,当单一设备出现故障时,及时切断,减小了故障引起的后果,有效解决了配套设备连锁统一运行的问题,减少了事故的发生,增加了工作面的原煤开采量,并且方便了人员操作。