转炉汽化冷却烟道泄漏故障分析及解决方案
2019-04-07赵敬博
赵敬博
摘 要:本文主要分析了转炉汽化烟道泄漏原因,并逐条给出了几点解决的方案,经多次试验表明,效果良好,能在一定程度上减少转炉汽化烟道泄漏的情况,提高汽化烟道使用寿命。
关键词:转炉汽化烟道 裂纹 汽包 除氧器 结垢 软水
中图分类号:TF713.2 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2019)11(a)-0065-02
转炉汽化冷却烟道是转炉炼钢的主要配套设备之一,该设备在工作时要最大限度地收集高温烟气,承受最高的炉气温度和剧烈频繁的温度变化。同时它与转炉的生产过程直接相连。作为转炉炼钢工艺的一部分直接参与炼钢生产,转炉汽化冷却烟道由活动烟罩,炉口固定段,移动段,中一段,中二段,中三段,末段组成。在转炉汽化烟道中,活动烟罩采用的循环方式为低压强制循环方式,炉口段以及移动段等采用的循环方式为高压强制循环方式,汽包补水使用水泵设备进行补水,其他段为自循环。
唐银钢铁炼钢厂的烟道系统使用周期非常短,固定段和移动段使用半年就会出现漏点,绝大多数漏点为横向裂纹,而且分布不均匀。存在的故障不仅直接影响了炼钢的生产,而且造成浪费,使用成本提高,同时给生产带来了安全隐患。有效解决汽化烟道泄漏问题,为转炉安全持续稳定生产有很重要的意义。
1 故障分析及解决办法
从故障现象看,横向裂纹主要是由于汽化冷却效果不好造成的。汽化冷却效果不好使烟道长期处于冷热交替的变化环境中,从而使烟道产生过度疲劳的现象,最终出现横向裂纹。造成烟道汽化冷却效果不好具体有以下几条原因。
1.1 汽包水位控制过高
当转炉下枪吹炼时热负荷增大,烟道水冷壁温度快速上升,产生大量蒸汽,原来的水空间被蒸汽占有,而这部分水进入汽包,造成汽包水位快速上升。在吹炼过程中汽化冷却系统快速升温、升压导致循环水容积增大,汽包水位上升。所以在转炉吹炼过程中,是汽包水位上升的过程,如果汽包水位控制过高,那么汽包水位快速上升就会淹没上升管口,加大汽包上升阻力,同时形成汽包水倒灌入烟道,使烟道冷却水循环不畅。
1.2 烟道管壁内结垢造成隔热,影响冷却效果
要求软水水质严格要按 GB1576工业锅炉水质标准来要求水的指标。
烟道管壁内附着Fe2O3会影响热传递,长时间会造成烟道管出现横裂的现象。除氧器除氧效果不好,不能把水中含有的氧离子全部除掉,那么水中的氧會与管道壁的Fe元素发生反应生成Fe2O3。为避免生成Fe2O3,要严格按照除氧器的使用说明去操作,将除氧器内的水加热到104°以上后再加到汽包内。唐银钢铁炼钢厂除氧器加热热源为外网蒸汽,由于炼钢有周期性,造成外网蒸汽压力不稳定,给调节带来很大困难。再加上现场仪表与实际有一定误差,实际温度与显示温度不符,需多次测量找实际温度所对应的显示温度。原仅有1个调节阀控制除氧头加热和本体加热,现增加调节阀,分别控制除氧头加热和本特加热,以除氧头加热为主,本体加热保温为辅。从而实现除氧器温度的有效控制。
软水在软化过程中会消耗NaCl,所以软水中不可避免会存在大量的cl离子和Na离子,会生成大量的氯化物和碱性物质。当碱度长期超过22~26mmol/L时极易引起锅炉设备的碱性腐蚀和苛性脆化,造成烟道管出现横裂的现象。定期对汽包底部和烟道进行排污,将氯化物和碱性化合物及时排除烟道。每天至少对汽包和烟道排污6次。另外增加汽包液位表面连续排污,可以将漂浮在水表面的盐分、泡沫及泥垢及时排出,可防止受热面结垢和腐蚀。
转炉吹炼周期是一个冷热交替的周期,如果不能保证汽包的温度,烟道就会产生较大的温差,增加烟道周期性的热交变应力的频率。所以要保证汽包温度在200℃左右。将蓄热器蒸汽引入汽包,并安装电动阀门,当汽包温度低于180℃时,汽包自动加热电动阀打开进行加热。这样就使烟道的温差保持在一个相对平衡的温度,减少了周期性的热交变应力的频率,保证了烟道的使用寿命。
固定段和移动段共用一台高压循环泵,两段烟道之间存在供水分配扰动,影响固定段供水。固定段和可移动段管道用蝶阀分别控制其供水流量,由于固定段相对可移动段受热温度高,考虑在供水时,把可移动段蝶阀适当关小些,保证固定段冷却流量。固定段和移动段进水管道上分别安装流量计,密切关注其流量大小,保证固定段和移动段进水流量正常。
2 结语
社会在发展,时代在进步,随着国家经济实力的提高、科学技术的进步、安全理念的不断提升,只有有效解决转炉汽化冷却烟道泄漏的问题,才能适应社会发展的要求。转炉汽化烟道泄漏是复杂的综合的原因造成的,只有靠全行业相关人员深入研究,才能从根本上解决此问题,从而助力我们国家钢铁行业的稳定发展和进步。
参考文献
[1] 关晓光,刘冰然.转炉汽化烟道裂纹成因分析及对策研究[J].甘肃冶金,2018,40(1):15-17.
[2] 柴君,梁修福.炼钢转炉汽化冷却烟道使用寿命的研究[J].工业加热,2018,47(1):34-36.
[3] 甲呈哲.转炉汽化系统末段烟道的漏水原因分析及解决方案探讨[J].科技信息,2010(9):102.