给水泵汽轮机油泵连锁故障的探究
2019-04-04陈广飞
陈广飞
摘 要:给水泵汽轮机的机组容量比较大,制造厂家在制造的过程中会不断进行创新,各项参数都有所提高,单位为了节省投资成本,整体的配置水平还比较低,有些新的给水泵汽轮机在应用过程中的安全性和稳定性得不到保障。本文主要对600MW 超临界机组给水泵汽轮机的连锁故障进行了分析,通过对系统进行完善,让机组在应用过程中油泵可以正常连锁,并设计了科学的方案对系统和设备进行改进,实验结果满足给水泵汽轮机的应用要求。
关键词:给水泵汽轮机;油泵;连锁故障
给水泵汽轮机在电厂的运营中有着非常重要的作用,其关系到整个系统运营的安全性和稳定性。如果给水泵汽轮机在应用时出现连锁故障,就会出现跳机的情况,很容易引发安全事故。给水泵汽轮机中比较常见的油泵连锁问题有两种,一种是机组设备配置比较低,不满足给水泵汽轮机的应用需求,另一种是设备没有进行详细校验,通过采取有效的方法对以上问题进行改进,有效避免了油泵连锁故障现象,可以促进给水泵汽轮机的稳定运行。
一、故障现象及可能原因
某电厂应用了A和B两台水泵汽轮机,两台设备都分别应用了1、2号交流主油泵和一个直流泵。给水泵汽轮机在应用的过程中有两种作用,一种是起到润滑作用,一种是对整个系统进行调节。如果使用期间其中一台油泵出现跳闸的情况,另一台油泵就会进行调节,但是整体的油压会出现大幅度下降的情况,这就容易出现给水泵汽轮机跳机的情况,从而引发安全事故。
分析认为可能有以下原因引起小机跳机:第一,2台泵的停—启间隔时间过长,造成油泵连锁动作响应迟缓,引起了透平保安油压下降超限,使机组跳机;第二,在一台交流泵停止的瞬间,造成透平保安油压的瞬间降低,而恰好此时危急遮断器滑阀的活塞在弹簧力的作用下被提前开启(危急遮断器滑阀未按规定压力———定值为0.088MPa动作),使透平油失压薄膜阀动作;第三,油泵质量不好,在实际应用的过程中油压无法快速达到使用范围,导致油压下降的幅度超过限定范围,这就容易导致机组跳机的情况。第四,仪控元件的灵敏度比较差,动作缓慢很容易受到外界因素的干扰而出现异常情况,从而导致跳机的现象发生。第五,薄膜阀发生异常的情况,导致油压的变化幅度比较大,这就会引起机组跳机的现象。第六,给水泵汽轮机整个系统存在不稳定的情况,在两台油泵切换过程中,出现不能维持机组正常运行的情况,在油压冲击下就容易发生跳机。
二、现场实验及原因分析
1、现场实验
鉴于此种严峻情况,我们怀疑汽轮机厂的小机油系统可能存在以下问题,为此与汽轮机厂的专家在现场进行了如下实验。
(1)不做油泵切换
单独启动1号交流泵,机组可实现正常挂闸;单独启动2号交流泵,机组同样可以实现正常挂闸。
(2)小机主油泵联锁切换实验。
①开启电泵运行,将小机负荷切换至电泵。
②进行小机主油泵联锁切换:检查、记录低油压停机是否发出信号。确认发出信号;检查、记录小机主油泵联锁启动时间。实际观察两泵连锁间隔时间约0.8秒,保证在1秒钟以下。排除第一种“停—启间隔时间过长”可能跳机的情况;检查、记录薄膜阀上腔油压变化数值。现用滑阀0.3~0.4MPa就已动作,而规定到定值为0.088MPa才能动作。第二种“危急遮断器滑阀提前开启泄压”引起跳机情况存在;另一台备用油泵自启动时,就地观察油泵出口母管压力情况,压力建立较为正常。排除第三种“油泵质量不好”可能跳机的情况;确认压力开关63/TVO数值,确认电磁阀20/RS、20/TT动作正常。排除第四种“仪控元件动作迟缓或异常动作”可能跳机情况;检查、记录直流油泵是否启动。直流油泵能启动。
③将润滑油泵通向危急遮断器滑阀管路上节流孔板取出,用普通钢板替换试验,并关闭喷油实验隔离阀,屏蔽低油压停机实验装置,切断直流事故油泵,小机跳机依然发生。存在第六种可能跳机情况。
④再次进行主油泵联锁切换。检查、记录薄膜阀上腔油压变化数值。
⑤恢复系统。
2、原因分析
根据实验现象分析,基本可以排除以下4种可能跳机的原因:①2台泵的停—启间隔时间过长;②油泵质量不好,在油泵启动时压力建立太慢,引起油壓下降超限,使机组跳机;③仪控元件动作迟缓或异常动作引起机组跳机;④薄膜阀异常动作使油压波动引进小机跳机。
三、解决方案
第一,要求生产厂家对给水泵汽轮机油泵进行重新加工,保证机组在应用过程中出现问题,可以自动切断,避免造成较大的安全事故,应用的设备元件都要进行全面的校验,合格后才能将其应用到给水泵水轮机中,确保在有需要时可以及时更换;第二,生产厂家需要增加蓄能器,让油泵在切换的过程中保持油压不变, 这样可以避免油压变化幅度较大而出现的跳闸现象;第三,增加止回阀,使其可对油泵出润滑油的量进行合理调节,让油压保持在正常的范围内,使其可以缓慢下降,避免出现超限现象。
1、改造方案一
拟采用每组一只40L蓄能器及组件,安装在交流油泵出口至调速系统油管上,以缓解油泵联锁时带来的安全油压力波动。采用立式地面安装,管路部件采用不锈钢管件。位置在6.9米层。另在调节系统上增设止回阀。
2、改造方案二
拟采用每组4只40L蓄能器及组件,安装在一台给水泵汽轮机交流油泵出口的润滑油母管上,以缓解油泵联锁时带来的压力波动。采用立式地面安装,管路部件采用不锈钢管件。位置在0米层。
3、方案选定
方案二为调研同类型电厂改造成功方案,无风险,但现场布置困难,占用空间大,且费用昂贵。方案一原理可行,但未经检验。综合研究后,按方案一执行。这样,系统改动较少,又节约改造成本。
4、实际效果
执行方案一。同时,更换了新滑阀组件。试验表明,设计改进是成功的,这个方案的实际效果完全满足油泵正常连锁要求。运行近一年来,现场未发生因小机油泵连锁故障而引起跳机事故,小机运行十分平稳。
结语
小机油泵连锁中出现的两大问题———系统配置不成熟及小机危急遮断滑阀不合格(未按要求校验),通过采用系统增设蓄能器、止回阀及更换新小机危急遮断滑阀组件306.378Z-2两种措施,弥补了系统本身存在设计及设备缺陷,维持了瞬间油压不变。实践证明,解决了因小机油泵联锁故障而引起跳闸的重大设备隐患,能保证小机乃至发电厂主机的安全稳定运行。
参考文献
[1]安欣,骆贵兵,刘国弼,等.超临界机组给水泵汽轮机异常跳闸的分析及处理[J].热力发电,2012,41(7):82-124.
[2]何兆波.给水泵小汽轮机油泵联锁跳小机故障分析与改进[J].电源技术应用,2013.