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主变黄铜抱箍断裂失效分析

2019-04-01方振邦王若民陈国宏

关键词:黄铜单相当量

方振邦, 王若民, 陈国宏, 张 健, 张 洁

(国网安徽省电力有限公司电力科学研究院, 安徽 合肥 230601)

0 引言

断裂是材料或构件力学性能的基本表征。断裂力学是固体力学的一个新的分支。借助于理论实验和数值分析相结合[1- 4]的研究方法,断裂力学已在航空航天、 机械、 材料、电力能源等工程领域得到广泛应用。

抱箍是用一种材料抱住或箍住另外一种材料的构件。作为电力金具紧固件之一,抱箍被广泛应用于各个领域,种类较多[5,6]。因此,作为主变压器裸露在外金属附件,如果抱箍发生断裂,会严重影响设备的安全稳定运行。

本文以某主变有载调压开关连杆上发生断裂的抱箍为例,对抱箍采取宏观检查、化学成分、金相分析,分析抱箍发生断裂的原因并提出改进措施。

1 检测试验

1.1 宏观断口检查

对抱箍进行宏观观察,从图1、图2可以看出,失效位置的开裂部位位于抱箍圆周,裂纹沿轴向,贯穿内外表面,开裂方向与螺栓紧固受力一致。图3为抱箍断口形貌图,宏观上看,断口附近形变极少,没有明显塑性变形,呈脆性断裂特征。

图1 抱箍开裂现场

1.2 化学成分分析

在SPECTRO TEST全定量光谱仪上对开裂抱箍进行光谱分析,结果见表1,抱箍为复杂黄铜材质。其中Al和Mn等Zn当量元素含量均超过1%,Cu含量仅为56%左右,低于GB/T 1176中黄铜的含Cu量[7],相应含Zn量偏高,为非标黄铜。

表1 光谱分析结果

1.3 金相组织分析

对该抱箍进行显微组织分析,腐蚀剂采用氯化高铁盐酸水溶液。抱箍断口金相照片见图4,试样为典型的铸造组织,为单相组织,未出现常见的α+β两相组织,晶粒度为3~5级别。

黄铜为铜锌二元合金,加入少量Pb形成铅黄铜,但Pb几乎不固溶于铜锌二元合金,以游离状态孤立地分布固溶体中,以改善切屑性能为目的。铜中加入不同含量Zn后显微组织会发生改变,从而获得不同性能的合金。黄铜的室温组织有三种:Zn含量(Zn%)<35%时,为单相α组织,随着Zn增加,强度和塑性同时得到改善。Zn含量(Zn%)在36~45%时,为α+β两相组织,随着Zn%的增加,β相随之出现并增多,塑性会急剧下降,强度则一直增加,并当Zn含量(Zn%)≈45%时,强度达到顶峰。Zn含量(Zn%)>45%,α相全部消失,组织为单相β组织,强度、塑性都会急剧下降,甚至可能会出现γ相,一种硬而脆的复杂立方晶格固溶体,性能极差,基本无法塑性变形[8]。

本例中抱箍的Zn含量分别为40.01%,金相组织为单相组织,从铜锌合金二元相图分析,在该Zn含量附近的单相组织为β相。前文指出Zn含量(Zn%)>45%,组织为单相β组织,正是由于该合金组织含有Al、Sn、Pb和Fe等Zn当量元素,使得该抱箍的Zn当量系数超过了45%,因此组织呈单相β组织。开裂的抱箍的显微组织为单相β相+灰色游离的铁和铅,强度、塑性较差,工业上应该避免出现类似组织。

图4 抱箍显微组织

2 原因分析

抱箍是用一种材料抱住另一种材料的构件,属于紧固件的一种。目前有载调压开关连杆上抱箍多用黄铜铸造,造价便宜,但容易存在以下问题:一是Zn当量系数超标,材料含有大量Zn当量元素,导致出现有害显微组织,本例的情况即是如此,单相β组织导致材料强度、塑性均下降,在紧固螺栓的作用下发生开裂;二是Pb元素超标,多余Pb在晶界呈网状分布,致使合金力学性能下降;三是铸造工艺容易产生气孔、疏松等缺陷。

目前已经有部分厂家开始采用紫铜板冲压成型的工艺,可以避免上述铅黄铜不规范生产引入的各种缺陷,但对冲压质量要求较高,特别是在截面突变区域要注意圆滑过渡,避免留下冲压台阶,加剧应力集中,省内也曾发生过紫铜抱箍线夹因成型质量差发生开裂的事件。

另外,抱箍一般用紧固螺栓紧固,安装时要按照抱箍的螺栓规格和预紧力要求使用力矩扳手进行紧固,避免不规范施工引起变形开裂。

3 结论与建议

(1)该对抱箍开裂的主要原因是材质不合格,黄铜内含有大量Zn当量元素,导致Zn含量过高,出现单相β组织,使得强度和塑性较差,在紧固螺栓的作用下出现开裂。

(2)对入网的抱箍开展质量检测,黄铜为重点检测材质,紫铜抱箍重点检测其成型质量。

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