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上海石化蓝天保卫战成绩斐然

2019-03-29代睿淑

上海化工 2019年3期
关键词:含油源头烯烃

2018年,上海石油化工股份有限公司投资7亿多元,立项66项,全力打响“蓝天保卫战”。经过一年的努力,主要污染物化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物及挥发性有机物排放总量大幅下降,空气中异味明显减少,区域环境质量持续提升。

严控大气排放

遏制VOCs(挥发性有机物)排放,除优化工艺从源头减排外,还采取密闭采样、密闭除焦、借助锅炉焚烧等措施,对装置、罐区和污水池等重点部位进行整治。

储罐增设密闭采样器,避免了采样时油气挥发逃逸,实现了采样作业安全环保;用密闭除焦系统替代敞开式焦池,用焚烧炉燃烧去除废气中的污染物,不仅有效抑制了焦粉飞扬还根治了异味;作为烟气排放大户,热电部对锅炉实施脱硫脱硝除尘、“一炉一塔”等超低排放改造。改造后的锅炉排放的烟尘、二氧化硫等均达到《上海市燃煤电厂大气污染物排放标准》。

烯烃部原料罐区新建采用“吸收+脱硫+变压吸附”工艺的废气处理装置,尾气全部达标排放;环保水务部湿式氧化车间新增废气焚烧炉,弥补了废气处理装置滞后于最新环保标准的缺憾;2号烯烃装置含油污水池、检查井废气排放管道和分液罐改装成不锈钢材质,消除了原来玻璃钢材料经不住日晒雨淋易发生气体泄漏的隐患。

遏制水体污染

推进清污分流、污污分治、风险防控,强化源头削减,扼制水体污染。

含油污水系统密闭循环。烯烃部采取“打回流”举措,把排出的污油重回装置回炼,从源头缩减含油污水的油含量、主要污染物量和排放量,做到节能减排,一举两得。

上海石化环保治理装置

对因年久失修、遭碾压而破裂的物料管线、污水管线,以及雨水管线与污水管线串接导致泄漏污染的管线全面排查整改,新敷设管线尽可能安装明管,方便溯源监管。同时,在总排放口增加雨水监控池和污水回流设施,防止不合格雨水直接排到河道和市政雨水管道,确保清污分流效果,降低环保风险。采用远程开关,将信号接入控制室DCS系统;罐区内的雨水、污水切换阀由手动改为电动,实现控制室远程操作。

管控危废减量

固体废弃物实施“资源化、减量化”管控,新建乙类危废临时贮存仓库,配套建设仓库渗漏液收集系统、废气收集处理设施。投用后,将实现危险废物收集、暂存全过程实时监控。对所接收的危险废物实施密闭包装,并根据其来源、性质及污染成分不同,实施分类贮存、避免混堆混包。

炼油部重油催化裂化装置新建一套平衡剂回收装置,运用磁分离技术,将生产过程中产生的废催化剂再生30%~40%,回用于催化裂化装置,提高了催化剂整体活性和选择性,这一工艺预计每年可节约费用592万元。

管理全面覆盖

生产区域设置VOCs排放在线检测系统,排查排放源头,有效控制无序排放,加强网格化溯源管理。

加大环境风险管控力度,加强与金山区和平湖市等区域联动合作,构建并完善环境应急联防体系,通过设立在上海石化区域内的5所大气自动监测站的26个在线监测点的相关报警参数,在重点区域开展环境大气恶臭、非甲烷总烃和VOCs等在线检测,为大气监测提供数据依据,为实施大气污染治理提供了坚实的支撑。

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