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掘进巷道地质探放水施工设计与安全措施

2019-03-11王海龙

山东煤炭科技 2019年2期
关键词:封孔孔口采空区

王海龙

(潞安集团司马煤业公司,山西 长治 047105)

煤矿地质探放水是保证采掘工作面安全掘进、避免矿井水害事故发生的有效途径,但是实际矿井探放水施工时存在很多问题:(1)探水施工设计不合理。探水施工盲目性大,钻孔布置不合理,造成探水施工后未能完全消除水害隐患;(2)钻孔封孔质量差。探水钻孔施工后未能采取有效措施进行封孔,造成放水时喷孔事故发生;(3)安全措施不到位。在探水施工期间未采取有效的安全施工措施,导致人员伤亡、机电设备损坏等事故发生。对此,司马煤业公司地测科在1211运巷掘进期间采取了合理有效的探放水施工设计及安全措施。

1 工作面概述

潞安集团司马煤业公司1202运巷位于井田二采区北翼,巷道东部为1201工作面采空区,南部为采区大巷,西部、北部为实煤区。1202运巷设计长度为1153m,巷道断面规格为宽×高=5.2×3.6m,巷道沿石炭系3#煤层底板平行掘进,煤层平均厚度为6.9m。巷道直接顶以泥岩与粗粒砂岩混合岩层为主,平均厚度为4.2m,岩石裂隙发育;基本顶主要以细砂岩为主,平均厚度为11.2m,巷道已掘进375m。

电法勘探成果显示,在1202运巷掘进范围内顶板往上6.0~7.5m处共有4处富水区域,主要为顶板砂岩裂隙含水层水,分别位于巷道477m、676m、792m以及960m处,预计总积水量达2787m3,对巷道掘进影响很大;同时受向斜构造影响,1202运巷及1201工作面采空区在854~991m处存在低洼处,预计1201采空区低洼处积水量达560m3,而1202运巷与采空区预留保安煤柱厚度为20m,该采空区积水对巷帮维护及巷道掘进产生一定影响。为了保证1202运巷安全高效掘进,避免透水事故发生,司马煤业公司决定采取探放水措施。

2 1202运巷探放水设计

2.1 钻机及放水设备选取

1202运巷采用一台型号为ZDY4000S,功率为55kW的钻机进行探水钻孔施工,钻杆长度为1.5m,直径为62mm,并配套直径为75mm的三翼钻头,扩孔钻头直径为150mm。长度为6.0m,直径为127mm无缝孔口管、法兰盘以及注浆泵等。

2.2 探水钻孔布置参数

(1)1202运巷探水钻孔设计长度为90m,钻孔呈扇形布置,工作面迎头共布置两排探水钻孔,每排五个探水孔,1#~5#钻孔为顶孔,6#~10#钻孔为周边孔,顶孔主要探放顶板裂隙含水层水,周边孔主要探放巷道周边积水,巷道允许掘进为70m,超前距为20m,巷道巷帮安全距为25m,如图1所示。

图1 司马矿1202运巷探水钻孔布置示意图

(2)工作面迎头顶孔布置在距巷道顶板1.5m处,钻孔与工作面呈6°仰角布置,钻孔间距为1.0m;周边孔与顶孔间距为1.0m,钻孔垂直工作面布置,钻孔间距为1.0m。各钻孔参数如表1所示。

2.3 封孔长度确定

由于受巷道开挖应力以及探水钻孔施工扰动影响,钻孔开口往里一定范围内孔壁岩体出现破碎现象,从孔口往里依次形成应力破坏区、应力破坏减弱区以及应力平衡区,所以钻孔封孔终孔位置必须位于应力平衡区内,司马矿通过“煤屑量”法确定钻孔封孔长度。

(1)探水钻孔施工前,在工作面距顶板2.0m处施工三个试验钻孔,钻孔深度为15m,钻孔直径为75mm,每个钻孔施工期间必须对钻孔每米产生煤屑量进行记录。

(2)通过现场实际观察记录发现,试验钻孔在0~3m范围内,每米钻孔产生的煤屑量基本稳定,平均为2.1kg/m;3~6m范围内平均产生的煤屑量逐渐降低,平均为1.6kg/m;在6~15m范围内每米钻孔产生的煤屑量再次趋于稳定,平均为1.2kg/m。

表1 1202运巷探水钻孔参数表

由此可以判定,1202运巷钻孔施工时,在0~3m范围内为应力破坏区,3~6m范围内为应力破坏减弱区,在6.0m以外为原岩应力平衡区,所以为了减少封孔长度,保证封孔效果,决定将1202 运巷探水钻孔封孔长度确定为8.0m。

2.4 封孔工艺

(1)当钻孔钻进8m时停止钻进,采用直径为150mm钻头扩孔,扩孔深度为6.0m,扩孔后及时清理孔内浮煤,并安装孔口管。

(2)在探水钻孔上下各施工一个注浆孔,开口位置与探水钻孔间距为0.5m,注浆孔直径为30mm,注浆孔孔深为6.5m,注浆孔施工完后采用高压注浆泵向孔内注射聚氨酯粘剂,待煤壁出现浆液渗透时立即停止注浆并对钻孔进行封堵。

(3)在孔口管与孔壁之间间隙内埋入注浆小管,并由里向外填充膨胀水泥,当膨胀水泥填充至距探水钻孔孔口0.5m处及时采用速干剂水泥进行孔口封堵处理,如图2所示。

(4)探水钻孔孔口管固定2h后,对钻孔内注射高压水进行孔口耐压试验,注水压力不得低于2MPa,耐压试验期间应观察孔口管稳固情况以及渗水情况,耐压试验持续1h,孔口管未出现松动且无渗水现象时视为封孔合格。

图2 1202运巷探放钻孔封孔工艺施工平面示意图

3 探放水安全施工措施

(1)掘进工作面在进行钻孔施工前应对钻场附近支护补打到位,对破碎顶板及巷帮应采取支设木柱、架棚等方法进行加固,并在钻场附近安装CH4、CO等有害气体传感器以及专用电话机。

(2)在施工巷道挖掘排水沟,排水沟规格为宽×深=0.3×0.3m,在巷道附近施工一个临时水仓并安装完善的排水设施,水仓容积及排水设施应满足巷道放水需求。

(3)探放水钻孔施工时钻孔深度、角度、间距、数量、位置等参数必须符合设计要求,钻进期间必须记录岩、煤层厚度,每钻进10m及时丈量钻孔深度,终孔前必须再次确认钻孔深度。

(4)钻孔施工期间发现煤体松软、顶钻、水压加大、渗水等现象时必须立即停止钻进,测量钻孔深度,严禁拔出钻杆,并立即汇报矿调度室采取有效措施。

(5)钻孔过程中应配备专职的瓦斯检测供随时对钻场有害气体检测,发现钻孔内有害气体喷出时必须立即停止钻进,立即撤出钻场及其附近所有人员,并加强钻场通风。

(6)放水期间应详细记录钻孔终孔位置、放水量、水压、放水时间等,发现钻孔内喷高压水或者水压过大时应在孔口位置安装防喷装置。

(7)钻孔放水完成后及时采用注水泥砂浆的方法对全孔进行封堵,并做好封孔记录,为了保证完全消除积水隐患,在积水区域附近施工三个放水验证孔,验证孔无流水时说明放水完全。

4 探放水效果分析

(1)1202运巷掘进期间对工作面布置扇形探水钻孔进行探放水后,工作面顶板共计放水量为2751m3,确定主要为顶板砂岩裂隙水,比预计放水量少36m3。主要是因为司马矿回采煤层为石炭系3#煤层,煤层厚度为6.9m,煤层松散,煤层内钻孔长度为40m(不包括封孔段),在放水过程中积水在煤层内钻孔段渗透现象严重,导致顶板实际放水量比预计放水量少。

(2)1201采空区侧共计放水量为549m3,主要为1201采空区低洼处积水,比预计放水量少11m3。主要因为在1201工作面回采时,在890m处布置一个临时水仓,水仓深度为1.5m,水仓有效容积为15m3,在实际放水时废弃水仓积水无法完全排放,导致1201采空区实际放水量比预计放水量少。

(3)1202运巷探放水施工后,在掘进过程中未出现大的涌水现象,仅在巷道790m处顶板出现局部淋水,但最大涌水量仅为1.7m3/min,对巷道掘进未构成威胁,保证了巷道安全掘进。

5 结束语

潞安集团司马煤业公司地测科通过技术研究,对1202运巷掘进期间采取了合理有效的探放水设计及安全施工措施,基本消除巷道周边积水隐患,提高了巷道掘进效率,保证了巷道掘进安全,为其他煤矿巷道掘进探水施工提供了借鉴。

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