APP下载

排障器吸能装置零部件国产化浅研

2019-03-05王保瑞刘俐男刘烨

科学与技术 2019年3期
关键词:国产化

王保瑞 刘俐男 刘烨

摘要:本文从吸能装置各零件材质、机械性能及制造工艺过程分析着手,对吸能原理进行理论分析,结合低温冲击试验、落锤试验、腐蚀试验等验证,探究排障器吸能装置的国产化过程。

关键词:排障器;吸能装置;国产化

1  前言

吸能装置应用于CRH380系列动车组EC车前端底架排障器上,每辆EC车配备安装4个吸能装置组成,与横梁装配、防护板有装配关系。当车辆撞击到排障物产生较大的冲击能量时,吸能装置通过压溃变形及变径的方式来吸收大部分冲击能量,减少对车辆所受到的冲击,进而保证车辆的平稳性及安全性。自技术引进起,吸能装置一直依赖于进口,本文从吸能装置各零件材质、机械性能及制造工艺过程分析着手,通过低温冲击试验、落锤试验、腐蚀试验验证吸能装置性能参数,探究排障器吸能装置的国产化。

2  吸能装置构成及装配关系

吸能装置由法兰、吸能管及防护板组成,见表2.1所示。4个吸能装置共同安装于排障器上,与横梁装配有安装接口关系。法兰提供4个安装孔,用于固定在缓冲横梁上,保护板提供1个安装螺纹,用于固定在排障梁上。

3  吸能装置相关性能指标

3.1 化学成分

吸能管材质牌号E235,材质标准BS EN 10305-1-2002 中8.2条规定。法兰及防护板牌号S355J2G3,材质标准按照BS EN 10025-1-2004执行。

3.2 机械性能

吸能管的机械性能执行BS EN 10305-1-2002,见表3.2.1所示。法兰及防护板机械性能执行BS EN 10025-2-2004。

3.3 低温冲击

在吸能管上切取试样,按照GB/T229金属材料 夏比摆锤冲击试验方案进行实验。对零部件做零下40℃低温冲击试验,冲击吸收能标准为27KV2/J 。

3.4 145KN压溃

将产品放置于试验设备上进行压溃试验。对吸能全过程记录分析,吸能过程中应力-应变分析图,全过程的压溃载荷。

3.5 落锤指标

将产品放置于试验设备上,用3吨的重锤从1.2米的高空落下(重锤的下面距离吸能管的上面1.2米),吸能管的变形量:306±12mm。

4  国内选用排障器吸能装置相关性能介绍

4.1 化学成分

吸能管材质采用20号钢,材质标准执行GB/T 699-1999中相关要求。法兰及防护板牌号Q345D,材质标准执行GB/T 1591-2008中相关要求。

4.2 机械性能

吸能管的机械性能执行GB/T 8163-2008中相關要求。法兰及防护板的机械性能执行GB/T 1591-2008中相关要求。

5  国产排障器吸能装置相关性能验证

5.1 压溃阻力验证

将国产化吸能装置产品垂直放置在试验台上,法兰向下放置在试验设备上,设备以20N/s速度进行挤压,测量稳定状态时的平均压溃阻力。测试曲线在3至45mm范围内趋于稳定,平均压溃阻力为145KN,与理论计算值相符。

5.2 落锤验证

将国产化吸能装置产品垂直放置在试验台上,法兰向下放置在试验设备上,以3吨重重锤在1.2米高度自由下落进行冲击试验,测量落锤试验后吸能管变形量。

试验前尺寸简图:

试验后尺寸简图

试验产品X1=467.7mm

试验产品X2=159.4mm

试验结果△L=X1-X2=467.7-159.4=308.3mm,满足落锤要求变形量306±12mm。

5.3 变径量验证

压溃试验后测得实测高度h=495mm

由R1=42.5 mm  R2=38.5 mm  R3=37 mm  H=477 mm

根据体积不变得出:

V=△S .H=π(R12 -R22)H

V=△S .h=π(R32 -R42)h

则R4=32.5 mm

试验前吸能管壁厚计算△R=R1-R2=42.5-38.5=4 mm

实际测量试验后吸能管壁厚△R实测=4.2 mm

可计算出试验后R4实际=R3-△R实测=37-4.2=32.8 mm

与理论计算结果相符。

5.4 低温冲击试验

对吸能管材质牌号20号钢进行低温冲击试验,测试依据GB/T 229-2007,采用10(mm)x5(mm)x55(mm)试验样件,在-40℃冲击吸收能量不小于27 KV2/J。

5.5 盐雾试验

试验依据GB/T 10125-1997使用中性盐溶液,浓度为(5±0.1)%,PH值为6.5-7.2,温度控制在(35±2)℃,湿度大于95%连续喷雾400h。

经连续400h盐雾试验后,管壁无腐蚀现象,依据GB 12335-90评价等级为B级。

6  结论与建议

(1)国内牌号20号钢低温冲击试验满足冲击吸收能标准27 KV2/J要求 。

(2)国产吸能装置经试验证明满足145KN压溃性能要求。

(3)国产吸能装置经试验证明满足3吨重锤从1.2米的高空落下,吸能管的变形量:306±12mm的性能要求,并经计算落锤后的内径与实测内径相符。

(4)根据国内零部件材质及机械性能的特点,在现有数据的基础上,可结合不同空间及更高吸能指标要求,对吸能装置进行优化设计。

参考文献

[1]可靠性工程技术 .北京:机电部机械科学研究院,1992

[2]内燃机车可靠性设计.北京:北京理工大学出版社,1988

[3]材料力学. 湖南:湖南大学出版社,2014

(作者单位:中车长春轨道客车股份有限公司)

猜你喜欢

国产化
国产聚乙烯装置排放气压缩机工业化应用
基于国产软硬件的行业大数据体系架构研究
试论中外合资企业管理的国产化问题
国产化实物保护集成平台研究
非能动实体防火保护结构的国产化研制
采用国产化一二系簧城轨车辆柔度系数特性分析
新型过滤器箱体的国产化研发
浅谈出坯辊道减速机国产化技术改造中的设计和制造技术