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330MW汽轮机高压缸异音分析及处理

2019-02-22薛绍建

中国设备工程 2019年3期
关键词:高调汽轮机插管

薛绍建

(华能淮阴电厂,江苏 淮安 223001)

某电厂5号机组采用国产引进型单轴、三缸双排汽、亚临界、一次中间再热、凝汽式汽轮发电机组。汽轮机型号N330-17.75/540/540,设有6个径向支持轴承,分别座落在5 个落地式轴承座内。主油泵及盘车装置位于汽轮机前端,与#1轴承放置于前轴承箱内。高压缸为双层缸结构,四组喷嘴进汽。主蒸汽通过球型三通分两路进入汽机两侧对称布置的蒸汽室,每个蒸汽室配有一个主汽阀和两个调速汽阀。四只调节汽阀(以下简称高调门)分别通过1#-4#导汽管将蒸汽引入高压缸,进汽示意图见图1。

导汽管通过进汽插管进入高压内缸进汽室。插管与内缸壁之间采用三道密封胀圈密封,避免高压蒸汽从进汽插管与内缸之间缝隙向内外缸夹层漏汽,示意图见图2。

某次机组启动升负荷过程中,汽轮机高压缸附近突然开始发出异音(高频尖锐啸叫声)。现场监测前轴承箱(下简称前箱)、高压缸、四只高压调节汽阀等处均不同程度的出现高频振动。升降负荷过程中,前箱上盖局部振动最高达79.3mm/s,1#、2#高调门阀体振动 13mm/s,高压缸四只猫爪处振动约 0.3mm/s。

1 故障特征分析

1.1 故障特征

(1)振动频谱:前箱、高压缸、高调门及进汽管道处振动频率相同、变化同步,不同阶段可测得342Hz、420Hz、700Hz或1000Hz以上高频振动,振动频谱图如图3所示(取前箱上盖为例)。

图1 高压缸进汽示意图

(2)汽轮机转子轴振平稳,频谱中未发现高次谐波。

(3)机组升降负荷过程中,异音和振动频率发生变化,机组负荷降至100MW以下异音逐步消失。

(4)前箱上盖局部振动在342Hz、420Hz烈度最大,伴随较大噪音;1#、3#高调门侧振动显著高于2#、4#高调侧;高压缸本体振动烈度较小。

图2 高压缸进汽插管密封示意图

图3 前轴承箱342HZ振动频谱图

1.2 故障分析

各部位振动频率相同且同步变化,判断故障是由同一原因引起的。引起汽轮机高频振动的原因,分析有三种:①轴瓦等支承部件松动引起高次谐波共振;②与汽轮机转子、与转子连接的转动设备机械故障引起的高频振动;③汽流紊流产生激振力引发的高频振动。

①②类故障引起的振动,都会对转子轴振产生影响,频率与工频有关,且不会自行消失,与现场特征不符合,予以排除。前箱上盖局部振动烈度大,分析是由于前箱上盖支撑薄弱,外在激振力频率与前箱局部结构固有频率重合,产生共振所致。停机后对前箱上盖进行敲击测试,发现在343Hz、420Hz有明显峰值,验证了分析判断的准确性。

因此,初步判断振动是由汽流紊流引起的。气流紊流所产生的激振力频率会随气流紊流状态的改变而改变,比如管道中局部节流、乱流等,节流口径大小变化。结合设备结构,造成汽流紊流有两种可能原因。

一是主汽门、调节汽门等部件产生缺陷,如阀芯、阀座等部件松动等造成汽流扰动。可通过运行中开关调门试验进行排查。机组运行中分别单独关闭1#、2#、3#、4#高调门,振动未消失。但在开关1#高调门时,振动频率变化频繁。

二是汽缸内存在不正常漏汽。缸内漏汽对缸温有明显影响。查阅机组运行参数,高压外下缸中部壁温达420℃,比正常壁温高50℃以上。综上,判断高压缸夹层存在异常漏汽是造成高压缸异音的直接原因。

1.3 漏汽点判断

对照高压缸结构,造成外下缸中部壁温异常升高,有以下三种漏汽可能:①调节级疏水管在夹层内泄漏。不受1#高调门影响,可以排除;②高压内缸中分面或内轴封漏汽。③高压导汽插管密封漏汽;只有1#导汽插管漏汽同时满足影响高压外下缸壁温,并与1#高调门的开关有直接影响。高压外缸上下缸温差最高达80℃,仍低于厂家最高允许值90℃,同时汽轮机轴振等参数平稳,决定观察运行,择机对1#进汽插管密封部位进行检修。

2 检查处理及效果验证

利用机组调停,从焊缝处割开1#进汽导管,抽出1#进汽插管,解体情况见图4。经检查:1#进汽插管三只密封胀圈被槽道内积聚的高温氧化皮卡死,收缩在槽道中无法胀开。

图4 高压缸1#进汽插管

现场测汇确认,胀圈对应的内缸插口内径尺寸为230+0.05mm。保持解体状态测量三只胀圈外径(取0°、90°两个方向),计算得出1#进汽插管三道胀圈与高压内缸插口间隙见表1。

表1 1#导汽插管密封环尺寸及间隙 mm

如表1,1#进汽插管密封胀圈卡涩,与内缸壁存在0.08~0.5mm不等的间隙,高压蒸汽从进汽室由此间隙高速进入夹层内,激发高频振动产生异音。随着机组负荷下降,进汽室与夹层蒸汽压差逐步降低,气流紊流产生的激振力减弱,直至对前箱、调门等部位不再产生影响,异音消失。

进汽插管与高压外缸通过螺栓固定,胀圈与内缸密封。在机组启停过程中,高压内、外缸存在差别膨胀,胀圈受缸膨胀力挤压时收缩,因卡涩自身弹性不足以胀开,逐步造成三道胀圈全部失效。

经清理高温氧化皮并更换新胀圈,机组启动后运行正常。在不同负荷及调门开度下,前箱、高调门、高压缸等各部位高频振动和异音消失,高压外下缸温度一直保持在370℃以下。

3 结语

汽轮机作为主设备,异音的出现给安全生产带来很大困扰。该故障发生后,通过跟踪监测,对振动特征进行逐步分析,查找相关参数来佐证分析结果,结合相关试验进行验证,最终得出正确判断。故障得到精准处理,避免了盲目检修以及可能存在的安全风险。

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