矿山主通风机静压异常变化干扰源的分析
2019-02-21屈海峰
屈海峰
(铁法煤业集团有限责任公司,辽宁 调兵山 112700)
0 引言
大隆煤矿中央风井主通风设备采用上海鼓风机厂生产的GAF21.1-12.6-1型轴流式通风机,转速为1 000 r/min,功率为1 000 kW。正常生产情况下,根据矿井井下风量需求量,静压值调整为-2 400 Pa,风量为6 900 m3/min,主电动机运行电流为42 A,电动机运行功率410 kW,平时工作状态稳定。2017年7月10日,中央风井主扇1#主通风机出现了静压异常波动现象,仅半天时间,主要通风机静压值由-2 400 Pa逐渐减少至-2 350 Pa,数天过后减少至-1 980 Pa,风量逐步略有下降,如图1所示。为此,分析了矿井风阻、静压变化的影响因素[1]。
1 矿井通风管网特性分析
图1 矿井静压异常变化曲线图
由图1可知,矿井主通风机静压值由-2 400 Pa减少至-1 980 Pa才稳定,这说明矿井阻力系数即矿井风阻在逐步增加,矿井通风管网特性曲线由曲线L1变化至曲线L3,各曲线斜率逐渐增大,通风越来越困难,如图2所示。图2中L1的运行工况点A对应-2 400 Pa静压状态,L2的运行工况点B对应-2 200 Pa静压状态,L3的运行工况点C对应-1 980 Pa静压状态。A点、B点、C点通风阻力越来越大,即pA 1) 改变主要通风机转速; 2) 轴流式通风机改变动叶安装角; 3) 轴流式通风机改变动叶数目; 4) 轴流式通风机改变静叶角度; 5) 闸门调节效果; 6) 改变前导器叶片角度; 7) 静压检测环节出现问题,如检测管路不通畅,检测数字环节出现了偏差[2]。 图2 矿井通风管网特性曲线图 当轴流主通风机叶片角度为+10°,在叶片角度不变的情况下,风量略有减小,负压减少明显。可以认为,井下调整综合机械化采煤采区、掘进工作面采区通风系统影响矿井总通风阻力,矿井总通风阻力增加,矿井通风管网特性曲线由L1变为L3,主通风机工况运行性能由正常工作状态QA偏移至QB,再偏移至QC,矿井风阻即矿井阻力系数增加了,影响造成主要通风机负压减少,影响风量减少,相当于闸门效应。若只是正常的小范围调风,不会有大的影响。可见通过调整矿井通风网络很难解决问题。 1) 主通风机动叶角度分析[3]。通过检查,1#主通风机的叶片角度没有偏离+10°,2#主通风机参数正常,静压为2 400 Pa,两台主通风机工作在同样的工况点,排除了叶片角度变化对通风性能的影响。 2) 动叶、静叶、前导器叶片等因素分析:轴流式通风机动叶数目成对设计,固定不变,静叶角度出厂固定不变,通风系统无调节闸门,风门处于常开常闭状态,没有异常。前导器叶片角度固定,轴流式通风机为转速r=1 000 r/min的同步电动机,速度没有变化。这都说明动叶、静叶、前导器叶片不是影响静压变化的因素,均可排除此种情况。 3) 调整动叶角度分析[4]。当风叶角度由+10°调整至+13°,其主通风机工况运行性能由+10°曲线移至+13°曲线,如图3所示。从静压-电流曲线分析,正常主扇运行状态为曲线III,主电动机电流为42 A,曲线III上的F点对应主电动机功率410 kW,PF静压值-2 400 Pa,满足矿井正常通风需要。静压值减少至曲线II上E点对应PE值为-2 000 Pa,功率基本不变,稳定在410 kW左右。连续间断移至曲线I的D点,由PF移至PE移至PD,并稳定在PD。增加叶片角度后,主扇静压-2 400 Pa,主通风机工况运行性能移至G点,主电动机电流53 A,功率530 kW,风量恢复正常,详见表1。 图3 静压电流曲线图 状态电流/A功率/kW风量/(m3·min-1)静压/Pa正常424106 900-2 400异常424106 600-1 980恢复正常535306 900-2 400 运转后,风量为6 900 m3/min,QF=QG,静压值为-2 400 Pa,风量、静压恢复正常值,但风叶角度增加了3°对主通风机静压减少量进行了角度增大补偿,同时主电动机电流由42 A增大至53 A,功率由PD410 kW增加至PG530 kW,即有120 kW能量无形中损失。可见,矿井通风阻力增加造成了机电设备功率损耗,叶片角度增大,功率损耗加大了120 kW,满足矿井通风系统要求,但能量消耗显著增加,增加了经济支出,通过增加动叶角度,问题仍然没有解决。 4) 主通风机出口矿井阻力系统、风阻分析。检查发现扩散塔消音器因年久失修,外壳铁皮腐蚀开裂,铁皮张裂靠在一起,增大了主要通风机出口风阻,阻碍了风流的流通,消音器故障影响了通风系统性能。消音器堵塞扩散塔风道相当于主通风机性能调节的闸门调节效能[5]。通风阻力系统增加了,造成风流慢,静压值变低,通风量变小。通过对消音器进行处理后,1#主要通风机动叶角度调回至+10°运行,即恢复了主通风机的正常参数状态。满足了矿井通风系统的需要。 通过对主要通风机静压变化、通风量变化进行矿井通风阻力分析,从主要通风机转速、动叶安装角、动叶数目、静叶角度、矿井风阻调节、前导器叶片角度、扩散塔等影响干扰源进行辨识,通过逐步试验,分析查找问题的根源,消除了矿井通风阻力中干扰源阻力,使主通风机在最低功率下运行,具有节能效应,增加了主通风系统的稳定性。2 矿井通风网络阻力分析
3 结论