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焚烧炉系统节能优化设计及应用

2019-02-20高聪敏张乾兵王西成刘忠宝张康武孙亚波

重型机械 2019年1期
关键词:焚烧炉冷风新风

高聪敏,张乾兵,王西成,刘忠宝,张康武,孙亚波,杨 博

(1.中国重型机械研究院股份公司, 陕西 西安 710032; 2.西南铝业(集团)有限责任公司,重庆 西彭 401326)

0 前言

随着我国工业的发展和国内外市场需求的扩大,大批涂层生产线建成并投产,在市场畅销的情况下,人们往往忽视了节能问题。目前,在能源日趋紧张,产能严重过剩的情况下,大力开展节能改造不但能提高企业的竞争力,还有着十分重要的社会效益。现代化涂层生产线节约能源可以降低企业的生产成本,开展节能改造可以提高企业的竞争力,创造经济效益[1-9]。西南铝冷轧厂某涂层机组从国外引进,目前存在的主要问题是燃气消耗量大,消耗量远高于同行业水平,燃气消耗量最高时达465 m3/h,运行成本高,能源浪费严重。为降低天然气消耗,提高市场竞争力,涂层机组节能改造势在必行。中国重型机械研究院股份公司对焚烧炉系统节能技术进行系统分析,利用自身技术优势并对该系统进行优化设计。

1 存在问题

西南铝冷轧厂某涂层机组存在的主要问题是燃气消耗量大,能源浪费严重。生产线主要工艺:开卷、缝合、预脱脂、清洗、化学处理、初涂、固化、精涂、固化、冷却、检查、卷取。根据生产现场观察,结合对供热系统原理分析,能源消耗大主要表现在供热方式、烟气排放、冷风系统及换热等方面。

(1)固化炉供热系统采用间接式与直燃式混合供热方式,即固化炉各温区采用独立烧嘴直燃与新风换热后的热空气混合加热,新风换热效率不高,用于固化炉加热的热量得不到保证,必须通过独立烧嘴燃烧天然气补充热量。

(2)固化炉抽废气管路与排烟管路采用1台风机通过烟囱向外排放,系统在保证固化炉负压状态下,势必会造成焚烧炉膛负压增大,使得废气焚烧后高温烟气外排热量增加。

(3)1#固化炉、2#固化炉加热1区设有兑冷风系统,由兑冷风阀控制兑冷风量,兑冷风阀在关闭状态下仍然会有泄漏,就会造成冷风不断地进入固化炉,增加了新风进风量,进而使排废气量增加,焚烧炉负荷加重,能源消耗提高。

(4)一级新风换热器与二级废气换热器设计及布局不合理,换热后的热风分为两路,一路去往固化炉,另一路去往抽废气烟囱排空,当固化炉炉压正常时,为保证固化炉炉压稳定性多余的热风会顺着烟囱排空;二级废气换热器换热温度低,增加焚烧炉燃气消耗。

2 改进措施

通过对涂层机组高能耗原因分析,提出改进措施。

(1)优化供热方案。将固化炉各区加热烧嘴系统去掉,采用废气焚烧后的高温烟气直接送入固化炉各区混风箱,优化焚烧结构提高换热效率。

(2)优化排气管路送风系统设计,实现固化炉及焚烧炉炉压单独稳定控制。将原来1台抽废气风机更换为2台抽废气风机,1台抽废气风机安装在固化炉与焚烧炉中间管路上,控制固化炉的炉压;另1台抽废气风机安装在焚烧炉与废气烟囱管路上,控制焚烧炉炉压。

(3)优化焚烧炉负荷,拆除兑冷风系统。原兑冷风口堵焊并保温,减少总废气量,降低焚烧炉负荷。

(4)优化余热利用系统。一级换热器改为废气换热器,提高废气换热后的温度,二级换热器改为新风换热器,换热后的新风供给前处理干燥炉和化涂干燥炉使用,余热得到充分利用,降低能耗。

图1为优化设计的焚烧炉系统及其流程,固化炉炉内产生含有有机溶剂的废气,废气经排废风机送至废气焚烧炉系统的废气换热器,通过换热将废气加热,再送至焚烧炉炉膛内进行高温焚烧转变为高温烟气,高温烟气热量利用分为三部分:利用送热风风机提供给固化炉;通过新风换热器将换热后新风供给化涂炉使用;通过换热器给助燃风预热后排入烟囱。

图1 焚烧炉系统原理

3 改进效果

该涂层机组的焚烧炉供热系统优化改进后,对某规格产品进行涂镀,铝带厚度:0.2~1.6 mm,宽度:800~1600 mm,工艺速度最大60 m/min。制定了合理的供热工艺,参数见表1。表1中废气量数值为20 000 Nm3/h时,废气预热到温度390 ℃,燃气的平均消耗量约为每小时110方。根据涂层机组工艺参数和典型代表规格产品计算,优化设计后的焚烧炉供热系统,燃气的消耗量约为85~120 m3/h。

表1 供热工艺参数

图2、图3分别为改造前、后天然气流量曲线图。改造前生产某典型产品时,天然气耗量最高达465 m3/h,平均消耗为390 m3/h,优化后天燃气平均耗量为110 m3/h。优化后天然气节约达到70%,每年大约可节省成本230万元。

图2 优化前流量曲线

图3 优化后流量曲线

4 结束语

本文对西南铝冷轧厂某涂层机组的焚烧炉系统优化改进后,制定了合理供热工艺方案,优化后热效率高,天然气量由平均390 m3/h降至平均110 m3/h,节约大于70%,降低了产品成本,满足生产工艺要求。说明该涂层机组供热系统的优化设计是成功的,为同类型产品生产线的研制积累了丰富的经验。

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