改进胺法溶液体系,提高脱硫装置操作效率
2019-02-16龙晓达
石油与天然气化工 2019年2期
印度石油与天然气公司位于西海岸的气体处理厂建有3套脱硫装置,其天然气净化处理能力达1150×104m3/d。其中,GSU-12、GSU-13两套装置于1990年投产,第3套装置GSU-14于2014年1月建成投产。前两套装置脱硫采用Sulfinol-D工艺,自投产以来运行平稳,净化气中H2S和CO2体积分数分别达到4×10-6和50×10-6,满足下游深冷加工装置的指标要求。
2005年4月,装置出现严重发泡问题,造成脱硫装置处理能力暂时下降、产品气产量降低、溶液夹带进入下游装置和溶剂损失等问题,导致处理成本增加。因此,决定逐步替换为采用高性能活化MDEA溶剂的Sulfion-X工艺。2006年~2011年,脱硫装置采用了Sulfinol-D工艺和Sulfion-X工艺两种溶剂混合进行处理。2011年,又出现溶剂发泡问题,且降解产物噁唑烷酮含量超过规定上限。因此,提出两种处理方案:①提高混合溶剂中活化MDEA比例;②全部更换为Sulfion-X工艺。GSU-12装置于2012年5月更换为全新Sulfion-X工艺,并取得了良好效果;GSU-13装置提高了活化MDEA溶剂含量,继续采用混合溶剂处理,并于2014年6月更换为全新Sulfion-X工艺;新建GSU-14装置则直接采用全新Sulfion-X工艺。采用新的处理工艺后,不但解决了进口DIPA所产生的高昂费用和溶剂不易获得的问题,还避免了副产物的产生、聚集和溶剂的复活操作。