隧道变截面衬砌台车优化设计方案研究
2019-02-16赵宇
赵 宇
(中铁十九局集团第六工程有限公司,江苏无锡 214028)
0 引言
在确定特长铁路隧道方案时,客货混运线路较多的采用双线分修型单线铁路隧道方案,但是在过渡到合修的标准双线断面时,就会出现必然的合分修大跨段,且均表现为高度大、跨度大的扁平断面形式。合分修大跨段的衬砌结构突出表现为界面变化频繁、浇筑砼体积极大、施工作业台架频烦加改,施工难度增大。如何能利用原正常双线段衬砌台车进行改造,将成为隧道工程技术人员面临的问题。
1 工程背景
由中铁十九局集团负责承建的柿子园隧道位于安县~高川区间,高川车站伸入隧道出口端;进口D2K76 km+696 m~D3K87 km+350 m段10654 m为单洞合修隧道,其余段为双洞分修隧道,隧道D3K87 km+(140~350)m为合分修过渡CD段,合修过渡到分修由4个依次扩大的断面构成,均为超大断面;D3K87 km+350 m为合分修节点,隧道洞身开挖面积344.9㎡、跨度达23 m。
2 隧道CD段衬砌台车变截面优化设计方案
2.1 衬砌台车变截面改装总体设计方案优化
(1)利用原有标准双线段二衬台车门架,将门架两侧增加副梁门架及行走系统,主横梁采取加高增设二横梁的方式,将门架整体加高、加宽;同时利用原有台车边墙模板,将拱部面板采取增加楔块实现面板弧度和长度的调整,使其达到断面尺寸符合设计要求[1]。
(2)通过利用原门架结构加宽门架、增加副梁门架设置方案。(此处仅对C段进行说明):C段(b2=710 cm)托架立柱加高新制共45件、加强横梁(二横梁)新制共18件、托架横梁接长段新制共18件、平移连接梁接长段共4件、门架横梁增加限位挡板共4件,合计4650 kg。
(3)利用原模板增加楔块实现断面弧长尺寸调整设置方案:(此处仅对C段进行说明):C段(b2=710 cm)拱部模板左右两侧加宽块新制共16件,双线段衬砌台车改制,顶模左右各增加228 mm加宽楔块,利用D段(b2=810 cm)的边摸取掉垫板;面板拱部改制后与设计图纸最大误差27 mm、边摸最大误差30 mm,满足施工要求。
2.2 衬砌台车变截面改装方案力学模型计算分析
2.2.1 设计计算指标采用值
(1)钢材物理性能指标。弹性模量E=2.06×105 N/mm2;质量密度 ρ=7850 kg/m3;
(2)钢材强度设计值。抗拉、抗压、抗弯f=215 N/mm2;抗剪fv=125 N/mm2;
(3)容许挠度。钢模板板面〔δ〕≤1 mm,L1/400;模板主肋〔δ〕≤1.5 mm,L2/500;背楞〔δ〕≤1.5 mm,L3/1000。
2.2.2 荷载计算
(1)水平荷载统计。新浇混凝土对模板的水平侧压力标准值[2]。按照模板荷载及荷载效应组合 B.0.2规定,F=Min(F1,F2),F1=0.22rct0β1β2V1/2,F2=rcH。
工艺参数计算:取25 kN/m3;初凝时间为6 h;V浇筑速度为 2 m/h;H混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面的总高度,取 10 m;β1取 1.2;β2取 1.15。F1=65 kN/m2,F2=25×10=250 kN/m2,则砼侧压力标准值 F=Min(F1,F2)=65 kN/m2。砼侧压力荷载分项系数为 1.2;在有效压头高度之外,模板强度验算时采用荷载设计值为1.2F=78 kN/m2,在有效压头高度之外,模板刚度验算时采用荷载标准值为1.0F。
(2)面板计算。计算所用软件为《ANSYS》11.0版本。F=65 000/1 000 000×1.2=0.078 N/mm2;取1 mm 为计算单元。模板结构形式:面板为10 mm 钢板,横肋为∠75×6等边角钢,间距250 mm。
强度校核,强度线荷载q=0.065×1.2=0.078 N/mm,面板计算模型图(略)。刚度校核,面板最大变形为0.066 589 mm;面板刚度满足要求。
(3)台车门架受力计算。立柱、上横梁、下横梁用料:H500 mm×300 mm×14 mm×10 mm;中间斜撑、小横梁、小立柱、桁架腹杆:工25a和工18组合;剪刀撑:∠75×6。结果显示:最大应力83.522 MPa,满足使用要求。
以上计算结果可以得出结论:主门架系统设计强度和刚度满足施工要求并且用料合理。
3 隧道衬砌台车大断面逐窗布料系统方案设计
3.1 现有成熟技术方案及布置结构
根据现有成熟技术方案,公司在柿子园隧道CD大断面隧道衬砌台车设计之初,也借鉴采用了“1主料口+分流溜槽+分流串桶”的设计方案,但是经过进一步技术分析和调研后发现,方案中的“分流串桶”结构不适用于大高度隧道大落差方案,且1个主料口集中布置针对大断面衬砌台车而言,拱部平台空间和高度均不适合,局限性较大。
3.2 布料系统结构方案优化设计调整
衬砌逐窗浇筑布料系统及工艺:衬砌浇筑工艺决定了混凝土实体质量,传统的“一口灌注”工艺破坏了混凝土工作性能进而无法保证质量要求。结合标准双线断面衬砌溜槽布置结构,依据改装后的衬砌变截面台车结构尺寸,优化设计了衬砌逐窗浇筑布料系统及工艺方法。通过料斗、主溜槽、分流串筒、分流槽和入窗溜槽结合的方式,使混凝土流向各工作窗口,实现二衬拱墙混凝土的逐窗进料,保证了混凝土工作性能,实现质量控制源头化[3]。
4 结束语
柿子园隧道CD段变截面、大断面衬砌台车的方案优选和台车改装设计,结构科学合理、安全可靠、拆装方便、效益显著。施工现场台车使用和应用效果,得到业主、设计单位和兄弟单位的充分肯定。