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双碱法技术在脱硫改造工程中的应用

2019-01-25谢春康

中国氯碱 2019年2期
关键词:投运公用石膏

谢春康

(山西华兴铝业有限公司,山西 吕梁 033600)

华兴铝业有限公司热电厂,3台240 t/h四角喷燃煤粉炉,2013年9月13日投运,原脱硫采用“钠钙双碱法”工艺,投运后系统结垢严重,无法保证运行周期,排放指标也不能满足环保要求,从2016年上半年开始,该公司着手准备对系统进行升级改造。通过科研论证,决定采用轻研院所推广的“新型双碱法”技术。改造工程从2016年11月6日开始,2016年12月2日,1#炉脱硫投运,3#炉2017年3月15日投运,2#炉2017年5月20日投运,到2018年11月3台炉及公用系统改造已基本完成。

1 运行指标情况

1.1 SO2排放指标

吕梁地区脱硫排放上限控制指标为35 mg/Nm3,“新型双碱法”改造是以超低排放35 mg/Nm3标准进行设计,脱硫塔为空塔,1#炉4层喷淋,2#、3#炉为3层喷淋,两级平板式除雾器,1#炉循环水量在500~2 400 m3,2#、3# 炉循环水量在 500~1 800 m3,在2#、3#炉改造时为解决烟气拖尾问题,各增加了1层烟气洗液槽,减少了1层喷淋层,1#炉液气比最大为 6 L/m3,2#、3# 炉最大液气比为 5 L/m3。3 台炉投运后,运行指标在入炉煤含硫1.2%~1.5%,锅炉BMCR工况下,排放指标保证在200 mg/Nm3以下相对稳定。

1.2 过程控制指标

新型双碱法脱硫改造后,过程控制的关键指标主要有脱硫塔回流pH值、再生池pH值、循环池pH值及除雾器差压、循环水固含、浓缩浆固含、石膏脱水率等,一年多来在边改造边实验的基础上进行调整,目前对这些值的调整范围已经固化,脱硫塔回流pH值控制在 5.5~6.4,再生池pH 值8.9~9.5,循环池 pH值7.5~8.0,脱硫排放指标能够保证在200 mg/Nm3以下,生产运行相对平稳。

除雾器差压的变化是由除雾器的堵塞情况决定,如出现堵塞,则差压变大,除雾器堵塞会直接造成锅炉烟气无法正常排出,脱硫指标无法保证,当差压到1 500 Pa以下,锅炉及脱硫就无法正常运行,必须停炉人工清理。

改造后脱硫运行周期比原双碱法系统有所延长,目前最长89天,运行周期过短,非停概率高。且停运后脱硫塔清理量巨大,这主要是因除雾器冲洗系统不合理冲洗覆盖率低,冲洗压力不能保证造成的。

2 公用系统运行

从2016年12月2日1#炉“新型双碱法”改造到2018年11月,3台炉及公用系统已连续运行470天。新型双碱法3台炉合用一套公用系统,公用系统主要包括:浓密池沉淀分离系统、循环水系统、石膏制备系统、脱硫液回流系统、再生系统等。现分具体设备及系统平价如下。

(1)脱硫塔结垢较严重,每隔不到3月就得停炉清理结疤,甚至时间更短。

(2)沉淀系统无法正常运行,设备设施损坏严重。浓密池是该系统固、液分离的主要沉淀池,固、液分离后,上清液进脱硫塔脱硫,下沉浆液做石膏。新型双碱法改造后,浓密池介质由原来工艺的石膏-脱硫液混合物,变为现在的亚石膏-脱硫液混合物,沉淀的亚石膏流动性差,导致浓密池刮泥机刮泥时负荷加大,常被损坏无法正常运行,刮泥机坏后,浓密池沉积瘫痪无法运行,需要人工清理,不但影响了脱硫的正常运行,而且产生巨大的清理费用,投运行以来已有7台减速机及配套设施被过负荷掰坏。

(3)脱硫塔回流退水槽不能保证正常回流。主要表现在:a.2#炉3#炉同时运行时,退水回流不畅,循环泵不能全起动;b.增加循环量时,脱硫塔回水槽溢流,达不到系统液气比要求,从而影响脱硫指标;c.退水槽围堰承压强度不够且渗漏。退水不畅,液气比保证不了,不可能做到超低排放。

(4)1#炉设计4台循环泵,泵入口在整个系统流程中间液位以下4 m处,目前泵入口堵塞,因是公用系统且在液面以下,无法处理,导致1#炉无法在设计液气比情况下运行,无法保证超低排放。

以上3、4点是不能超低排放的主要原因。

3 新型双碱法脱硫成本核算

从2017年6月开始,一期脱硫改造全部完成,投入生产运营环节。脱硫从2017年6月到2018年2月,9个月整个脱硫运行费用单月或9个月平均都没有达到可研中做的成分分析目标,实际消耗远大于可研。因此从成本分析说明,该双碱法消耗过大。不含人工及附加、制造成本、在线监测等费用实际消耗为1 130元/t SO2,可研提供的数据含人工及附加,制造成本,在线监测等为910元/t SO2,平均每脱1 t硫实际比可研多220元,1年约脱硫11 310 t,成本年总费用比可研增加248万元。4#炉脱硫成本平均为730元/tSO2,一期同期比二期多400元/tSO2。

4 施工遗留问题及存在的缺陷

B真空泵DCS无运行电流显示,2#脱硫B、C循环泵DCS无运行电流显示,3#脱硫C循环泵DCS无运行电流显示,2#脱硫B塔除雾器差压DCS故障,DCS显示黄闪信号,1#、2#、3#脱硫塔出口烟气温度DCS显示故障黄闪信号,1#脱硫塔A塔、3#炉脱硫B塔烟气入口温度DCS显示故障黄闪信号,2#炉脱硫B塔、3#脱硫A塔入口烟气挡板门DCS开、关信号显示错误,且3台脱硫入口烟气系统脱硫剂浓度在线监测故障,DCS显示数据错误,挡板门就地不能电动开关。循环池pH计故障,需更换,D、E罗茨风机DCS无电流显示,脱硫除雾器冲洗水系统无冲洗水压力、流量数据,脱硫石灰乳投加系统需选装电动调节阀,脱硫塔密封风机没有运行信号,脱硫塔密封风机电加热器没有运行信号,没有电流显示,浓密池底流、石灰乳槽需安装密度计。

5 结语

改造后可以使用含硫1.5%以下的煤,锅炉额定负荷工况下,脱硫排放指标保持200 mg/Nm3以下连续稳定运行,满足当前环保要求,不能满足超低排放35 mg/Nm3以下要求。石膏安装压滤装置后,实现可正常拉运的要求,但石膏品质达不到合格要求。改造后脱硫运行周期由原来的不足20天,提高到九十天左右。

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