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21000TEU舵鳍分段建造精度研究与应用

2019-01-21蔡传文王钰仓杨

海峡科技与产业 2018年8期
关键词:外板中心线基准

蔡传文 王钰 仓杨

江南造船(集团)有限责任公司,上海 201913

舵鳍分段是船舶结构的重要组成部分,连接着船舶操作装置舵叶,它具有两大功能:保持船舶预定航向的能力和改变方向的能力,其对分段建造精度至关重要。本文重点分析目前国内最大的集装箱船21000TEU船的舵鳍分段的相关工艺及精度控制[1]。

1 研究背景

2016年4月初,21000TEU集装箱船舵鳍分段主体结构开始建造,该船分段以舵机平台为基面反造,采用全悬挂扭曲舵,舵筒由国外生产厂家建造成型,加工无余量,参考先前建造18000TEU类似分段控制经验进行控制,同时舵筒装配方案也采用分段阶段点焊固定搭载阶段焊接的方式,该方案虽然能有效预防搭载阶段产生的累积误差,但是高空狭小空间焊接作业导致船坞周期延长,极大影响船舶建造速度。为了进一步缩短船坞周期,降低造船成本,改善工人劳动强度和作业环境,采取对后续分段实施全部焊接。这对我们精度管理人员有了更高的要求,不仅要细化精度控制方案,过程管理也要更加严谨细致。

2 舵鳍分段建造基准的研究与应用

由于受分段建造工艺流程和现场吊运能力制约,分段在主体建造后需进行移位,重新调整水平后装配舵筒和假舵,如果没有统一的参考基准,舵筒和假舵是无法准确定位的。

2.1 舵鳍分段建造基准与搭载定位基准的研究

根据轴舵系搭载定位时以0号肋骨进行拉线照光的特点,为保证轴舵系搭载后的最终精度符合要求,舵鳍分段以FR0号肋线和圆孔中心线为基准进行建造。具体实施方法是在平台板拼板施工阶段,需要采用圆孔中心线和FR0肋位线作为参考基准,并将该两条线向艏艉和左右延伸,便于艏艉封板定位及反驳外板开孔线。

2.2 舵筒定位基准的研究

舵筒的准确定位是舵鳍分段精度控制的重点,需要舵筒定位点的准确划制,但在建造过程中许多舵筒外协厂家生产的舵筒洋冲点存在错位问题,甚至有的整个端口都没有洋冲中心点。为了保证舵筒准确定位,需要利用全站仪参考面模式进行二维测量,结合三维数据收集分析,准确地找出舵筒定位中心。同时根据舵筒三维数据和分段主体数据进行模拟装配,对分段主体甲板和外板开孔精准修割,排除装配干涉,以顺利保障舵筒一次吊装成功。

2.3 假舵(艉鳍)定位基准的研究

由于假舵分为前后两个部分进行装配,装配过程中容易出现精度偏差的情况,必须在胎架建造阶段制定出上下口位置的中心线作为基准,艉鳍三维测量结束后通过模拟装配,保证下端口水平度前提下预先将上端口余量进行修割,避免二次吊装作业。

3 反变形控制与刚性加强固定的研究

根据设计要求,分段和总段阶段控制舵筒上口和下口的精度误差≤2mm,结合舵鳍分段肋板结构较多、立角焊工作量大、精度要求高的特点,需进行反变形加放的研究和必要的加强固定。

3.1 反变形加放的研究

舵鳍分段主体部分以舵机平台为基面反造,纵横结构较多,立角焊接工作量较大,同时外板为散贴装配焊接,为了防止焊接收缩量过大造成主体分段变形,需要对分段主体建造水平实施反变形控制,在胎架施工过程中,以FR0号位置为节点,向艉做低10mm,进行反变形量加放。

3.2 刚性加强固定的研究

舵鳍分段移位后直接搁置在坞墩上进行舵筒和假舵的定位,且坞墩与分段之间还有垫木,无法保证分段主体的水平度,同时舵筒(重量64t)合拢后必然会出现沉降问题,必须增加四角和圆孔周围刚性支撑,保证分段主体水平后才能控制舵筒轴心垂直度。

另外,舵筒与分段主体存在多处对接缝,焊接过程产生的收缩势必会对舵筒垂直度造成影响。由于舵筒内径为无余量形式,且设计要求舵筒轴心垂直度误差要求控制在2mm以内,所以焊接收缩产生的偏移量必须为0mm,在取消6mm对接坡口间隙并结合对称施焊的工艺方法的同时,必须对舵筒下口位置前后左右进行斜撑固定,上口位置增加定位马板数量,防止舵筒下口位置中心偏移[2]。

图1 刚性支撑优化

4 施工过程中的精度监控

舵鳍分段作为重点管理分段,从胎架铺板到舵筒定位焊接必须紧密跟踪,及时发现问题,准确调整,如果将问题累积到最后才去处理,那么精度无法满足要求,产品质量无法保证[3]。舵筒焊接方法采用CO2衬垫单面焊,焊接时需由两名焊工进行对称焊接,减少单边收缩变形,舵筒焊接顺序见图2。在焊接过程中要有专人进行精度监控,当舵筒的中心线与轴线中心线前后左右偏离值超出±6mm时,测量人员应立即通知焊工采取措施,调整焊接顺序。尤其在焊接1/3板厚的焊缝时,要边焊接边测量,严格控制舵筒中心线的变形。

图2 焊接顺序示意图

5 结语

舵鳍分段建造通过统一的参考基准进行结构装配,保证了外板开孔、舵筒定位、假舵定位的顺利施工,可以减少工作误差,提高生产效率。施工过程中反变形的成功加放与刚性加强固定的有效控制,减少了因焊接变形导致的精度偏差。

最终21000TEU舵鳍分段装配焊接周期大幅缩短,轴舵系搭载后满足船东要求。可以看出其建造成本和周期显著降低,产品质量和生产效率明显提升。其主要原因在于我们采取科学的建造技术精度控制方案,这对超大型集装箱品牌的建设具有非常重要的意义。

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