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G83区提高泵效方法探讨

2018-12-12黄文峰

石油化工应用 2018年11期
关键词:井次抽油泵液面

王 旭,叶 亮,黄文峰,赵 云,陈 勇

(中国石油长庆油田分公司第九采油厂,宁夏银川 750006)

G83区共有油井544口,开井434口,平均日产液1.56 m3,日产油0.89 t,综合含水32.9%。平均冲程2.7 m,冲次3.0次/分钟,泵径28.6 mm,泵挂1 858 m,动液面1 744 m,沉没度114 m,泵效22.3%,处于较低水平(见图1)。

1 泵效低原因分析

1.1 油井间歇性出液

通过现场核实,G83区40口油井存在间歇性出液现象,工作制度不合理,造成部分油井间歇性出液,不出液时,深井泵做无用功,造成能源浪费及机械、管杆的磨损。

1.2 生产参数不合理

通过对G83区434口油井生产参数进行核实,发现地面生产参数偏大井72口,泵径偏大26口,平均冲程2.7 m,平均冲次3.5次/分钟,平均泵径32 mm,造成抽油泵理论排量偏大,是造成抽油泵效偏低的主要原因。

1.3 井筒脏、油管服役年限长

G83区C4+5、C6合层开发,层系不配伍导致井筒结垢,垢渣沉积、井筒脏,油井出砂、结蜡造成泵阀关闭不严,抽油泵质量差,泵体本身试压存在漏失现象,入井后因结垢、腐蚀造成泵阀漏失,影响抽油泵效。该区油管服役年限在5~10年的油管仍占比33.9%,多次修复入井使用,偏磨造成的管故障问题日益突出;修复油管丝扣未经处理强度弱,管漏是导致泵效低下的一个要因。

1.4 油井日产液水平低

G83区为典型的超低渗透油藏,油藏伴生气含量大,且岩石致密,油层渗透率较低,裂缝发育,注水不见效,导致单井自然产能低。

1.5 井组生产回压高

图1 2017年全区泵效统计

受原油物性差,集输管线管程长,井组液量低,地形地貌复杂,管线结垢等因素影响,G83区井组平均回压高,对比2017年入冬前后回压,54个井组回压较入冬前上升,平均上升0.3 MPa。

2 提高泵效措施及效果

2.1 低产低效井合理间开

根据功图、液面情况合理优化间开制度[1],确保开井期间出液正常。2017年4~5月两次对低产井实施48 h连续监控计量,通过连续录取动液面,综合分析产量、功图变化情况等手段,摸索出油井出液规律,合理间开90井次,6~9月通过功图、液面对比优化间开制度40口,10月根据冬季生产需求优化调整间开制度64井次,G83区目前间开井总数195口,占总开井数的45.3%,对比间开前,抽油泵效提高了5.2%(见图2)。

图2 间开前后效果对比图

2.2 生产参数优化调整

根据功图、液面情况,制定参数优化措施,并对调整后动态数据进行跟踪,优化调整生产参数,合理优化泵径[2-4]。地面参数优化:根据产液量、功图、液面对比,2017年3~10月制定63口井生产参数调整计划,并持续跟踪调参井动态资料优化调整9井次,泵效由14.1%提升到20.6%,泵效提升6.5%。井下参数优化:2017年3~10月累计实施降泵径作业34井次,对比优化前,泵效由13.9%提升到21.1%,泵效提升7.2%(见图3、图 4)。

2.3 提高入井油管、球座质量

针对目前井下作业费用居高不下,材料费用占比较大的现状,顺应“精细管理,提质增效”要求,对于轻微偏磨井,偏磨段更换新油管,并下入扶正器,偏磨严重井,根据偏磨范围下入内衬油管,配套扶正器、双向保护接箍、优化杆柱组合,提高管杆服役时间,2017年偏磨段累计入井内衬油管14 700 m,新油管8 700 m;油管修复首先进行仪器探伤,试压,选取损伤程度较小的油管进行修复,提高入井油管质量,修复泵更换钛钨球座,新泵试压后方可入井,减少因结垢、腐蚀导致的球座漏失。

2.4 提高单井日产液水平

图3 地面参数优化效果图

图4 泵径优化效果图

图5 注水井消欠统计

精细油藏注水管理,精细分层注水,强化注水,通过油藏综合治理,欠注井、低产井连篇治理,努力降低递减。依据“精细管理”要求,细分注水单元至11个,不断提升油藏开发针对性,坚持“平面、剖面”注水调整并重,保障主力生产层系能量补充,实施强化注水85井次,单注试验8井次,不稳定注水16井次,轮换注水4井次,侏罗系周期注水8井次,注水井消欠16井次;G83区西部坚持低产井连片治理,东部坚持堵塞井解堵措施,共完成油井措施34口,增油11.4 t/d(见图5、图6)。

图6 G83措施效果统计

图7 管线清垢效果对比

2.5 井组降回压治理

针对结垢管线实施物理清垢及更换,管线走向优化,站点地面卧式总机关更换提高投收球率,加强日常六小措施培训,延缓管线结垢速率,降低井组生产回压。2017年累计实施管线清垢33条,管线走向优化、局部更换整改16条,地面卧式总机关更换2座,恢复投球管线19条,对比2016年,投球率由58.2%提升至82.2%,通过投球率提升,大大降低了管线结垢、结蜡速率,同时建立周度、月度检查制度,由作业区人员对井场加药制度执行情况进行检查考核,每天对井场加药、投球等日常生产进行截图监督,有效降低了井组生产回压(见图7)。

通过以上五项措施的具体实施,使得G83区抽油泵效达到25.2%,全区抽油泵效达到了28.4%。2017年全年累计节电49×104kW·h,达到了降低吨油能耗的目的。

3 结论与认识

(1)G83区影响泵效的主要因素为单井日产液水平低。

(2)对于低渗透油藏而言,对生产井进行间开时间的合理优化,在保证产量平稳的同时也可提高泵效,达到最大的经济效益。

(3)通过63口地面生产参数不合理井参数优化调整,34口井降泵径作业,有效提升抽油机系统效率,降低油井能耗,全年累计节电18×104kW·h,节约电费约9万元。

(4)通过一年来井筒综合治理,G83区油井维护频次由0.82次/口·年下降到0.74次/口·年,检泵周期由620 d上升到632 d,井下作业费用较2016年同比下降211万元,治理效果明显。

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