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工作面刮板输送机卡滞故障预防措施

2018-12-01杨五命

江西煤炭科技 2018年4期
关键词:机头煤泥刮板

杨五命

(山西河曲晋神磁窑沟煤业有限公司,山西 河曲 7080077)

1 概述

磁窑沟煤矿10203工作面沿走向布置,工作面走向长200m,倾斜长1632m,倾角4°50′,采高4.8 m,工作面标高为862~909 m,开采深度为201 m。采用走向长壁式一次采全高综合机械化采煤法。工作面采用全部垮落法管理顶板,选用ZY8000/24/50D型液压支架支护顶板,SGZ1000/1400型刮板输送机,采煤机为双向割煤,每割一刀煤,支架、运输机推移一个步距0.8 m为一循环,往返一次割两刀煤。

刮板输送机工作参数:SGZ1000/1400型刮板输送机,设计长度240m,输送能力850 t/h,整机寿命20MT,大修周期8 MT,输送机水平弯曲角度不大于1°,垂直弯曲度不大于3°,适应工作面倾角0°~10°,机头侧卸式卸煤方式,适应工作面走向倾角±12°,机头架的宽度1000 mm,机头驱动的最大倾斜角度10°,总重量625000 kg。

由于超负荷长时间工作,恶劣的工作环境,工人的操作不当或未能及时处理故障等因素,运输机经常会产生卡滞故障。

本文分析了刮板输送机出现卡滞的主要原因,设计采用压风喷嘴吹风防回煤的改造,基本解决了卡滞故障,大大提高了运输效率,带来一定经济效益的同时,还增加了安全性,对安全高产高效矿井的建设有重要作用,且对类似情况具有借鉴价值和推广意义。

2 卡滞故障主要原因

1)刮板输送机由于煤量堆积过多,导致上部刮板链条负荷太重,使驱动电机负荷加大;同时由于细煤与煤泥粘结度高,上下链阻力过大,驱动电机超负荷工作,造成机器卡滞,严重时链条将被拉断,电机烧毁、开关损坏,输送机无法正常输送,影响正常生产。

2)回采细煤及煤泥大量塞入刮板输送机下链道。由于细煤与煤泥机尾高度低于运输机溜槽高度,使细煤与煤泥只进不出,产生大量的煤量堆积,刮板输送机下部刮板运行阻力增大,使刮板输送机产生卡滞,无法正常运作。

3)由于采煤作业中的喷雾水、冷却用水和工作面煤层中的含水,细煤及煤泥中的含水量增加,水与细煤的混合导致刮板输送机产生卡滞故障的概率大大增加。

3 改进措施

为了避免刮板输送机卡滞,通过减少输送机下链道细煤、煤泥的进入量,以达到减少阻力,从根本上解决卡滞问题。由于下链道机械构设计是封闭的,塞入下链道的细煤和煤泥主要来源于机头卸载处,回程刮板带入的粉煤,因此从结构上改进回程刮板带进去的细煤和煤泥量,即可有效的地降低刮板机运输机卡滞故障。

为尽量减少回程刮板将细煤和煤泥带入下链道,在机头卸载点加装清煤高压风喷嘴,高压风通过刮板运输机中板开口处吹入转载机,利用风压将回程刮板和链条上附着的粉煤与煤泥剔除,以确保刮板输送机链条在无附着物下正常运转,见图1。

图1 压风喷嘴安装

3.1 改造措施

刮板输送机压风管路改造结构见图2,在机头卸料口旋转槽向后200 mm处隐藏安装一排均匀喷嘴装置,安装的位置保障被吹下的煤泥,可以从刮板运输机中板漏煤孔内漏到转载机运输槽内;隐藏安装可以避免被刮板运输机拉上的煤量触碰,喷嘴出风口Φ5 mm,较细的风口可以产生较大的风速,有利于细煤和煤泥的清除,同时也保证足够的风量可以用来清除附着的煤泥;挡煤保护罩可以保护喷嘴,以防煤块触碰导致喷嘴脱落。

刮板输送机实行压风管路改造后,发现清煤喷嘴装置可以将大部分细煤和煤泥清理掉,但无法将链条与刮板上黏合的细煤与煤泥彻底清理干净,故在刮板运输机尾部盖板最底部开一个500 mm×400 mm的观察卸煤孔,采取该措施后,实践证明进入下链道的回头煤量大大减少,刮板输送机长时间运行,卡滞现象得到了根本解决。

3.2 预防措施

图2 压风管路改造结构

(1)刮板运输机安装前,应首先对各零部件的数量进行一一清点与核实,并严格依照安装组装程序逐步安装,确保安装正确的同时,以便元件不足时可及时用旧件替代。

(2)刮板输送机安装必须符合设计要求,确保每一个螺栓必须紧固到位,当出现链条或刮板安装错误的情况必须全面返工。

(3)设备安装时不得损毁各类元件,减少频繁点车操作。

(4)在设备日常检修维护过程中,当运量达到规定限额,必须更换新链条和链轮等组件,更换的组件质量必须保证合格。

(5)建立刮板链检修制度,定期检修或更换机头机尾链轮,当运输机链条伸长量达到初始长度的3%时,应立即更换新链条。

(6)检修班在检修过程中,将距离机尾最近的天窗槽打开,刮板运输机空载运行时,采用高压水冲洗,严格冲洗时间,以免对煤质和安全生产造成不利影响。

3.3 应用结果

采用防回煤高压吹风装置后,刮板输送机在2年内未发生卡滞故障,大大提高了工作面原煤运输效率,从经济上看原综采工作面正常情况每班生产5刀煤,运输机停机影响一次,再次开机需30 min,每班影响2次,每天影响4次,共影响2 h,减少割煤1.25刀,煤量约为1687 t,采用该措施后,按照井口煤价格230元/t,每月增加净利润1164万元,通过上述的技术造,为矿井经济效益的提高作出了贡献。

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