660 MW超超临界机组锅炉吹灰系统优化
2018-11-29钟庆武
钟庆武
(广东粤电大埔发电有限公司,广东 梅州 514200)
某660 MW超超临界机组锅炉为π型炉,单炉膛、一次中间再热、四角切圆燃烧方式。该锅炉在炉膛、水平烟道、后竖井、省煤器、空预器区域设置了长伸缩式吹灰器和半伸缩式吹灰器,其中,炉膛部分设有72只墙式吹灰器,分3层布置,1层位于燃烧器的下方,其余2层位于主燃烧器与燃尽风燃烧器之间。在炉膛上部辐射区域、水平烟道部分及尾部烟道的低温再热器、低温过热器区域均布置有42只长伸缩式吹灰器。尾部烟道的省煤器区域布置有16只半伸缩式吹灰器。按照常规的吹灰方式,吹灰投入顺序为顺着烟气流方向吹灰,依次对炉膛水冷壁、过热器、再热器、低再、低过、省煤器等吹灰。
1 存在的问题
按照如此顺序吹灰会使主汽温、再热汽温下降较多,不仅降低机组经济性,甚至有可能造成汽轮机DEH应力裕度不满足的情况。并且原先规定“投运烟道长伸缩式吹灰器、半伸缩式吹灰器,要求负荷不小于330 MW;投运炉膛墙式吹灰器,要求负荷不小于400 MW”。鉴于机组在350 MW负荷以下运行的时间较多,如此规定将造成锅炉长时间无法投入吹灰器,给锅炉受热面带来积灰、结焦等安全隐患。根据本锅炉特性,长时间不吹灰,锅炉后墙水冷壁垂帘管、后墙水冷壁悬吊管、低温再热器出口管壁温度均会容易出现超温的危险。本吹灰系统优化将着力解决上述几个问题。
2 原因分析
通过理论分析和实际观察得出,目前主要有4点原因造成吹灰,使主汽温、再热汽温下降较多,分别为:①煤质造成原始热量分配的问题,炉膛热负荷强热量分配多,其他受热面热量少,吹灰时容易造成汽温大幅度下降;②前面受热面吹干净后,受热面吸热量增加,势必造成进入后面受热面的烟气温度下降,造成后面受热面换热强度下降,进而导致汽温下降;③前面受热面吹下的灰被烟气携带到后面受热面中,造成后面受热面换热强度下降,也造成汽温下降;④吹灰蒸汽由低温再热器蒸汽减压后,温度远远低于炉内烟气温度。以上4种原因叠加,受热面积灰越多,按照顺着烟气流方向吹灰,则主汽温、再热汽温下降的幅度越大。所以一般当炉膛吹灰时,由于水冷壁吸热量增加,中间点温度会瞬时上升(但很快会被CCS协调控制修正回设定值),而主汽温、再热汽温则会下降;当高温过热器区域吹灰时,主汽温会有明显的上升,但再热汽温则会下降,低再、低过、省煤器等尾部烟道区域吹灰时,对机组工况影响相对较小。
3 优化措施
3.1 吹灰前提高主、再汽温
炉膛吹灰时,由于水冷壁吸热量增加,过热度会上升。为了避免过热度被CCS协调修正,此时可以将过热度设定值跟上当前数值,避免因增加给水量而导致主、再汽温的下降,吹灰前可采取其他措施适当提高主、再汽温,比如燃烧器摆角适当上摆等。
3.2 手动投入部分吹灰器
炉膛吹灰时,观察主汽温、再热汽温数值趋势,当主、再汽温下降幅度较大时,表明炉膛积灰量较多,此时暂停炉膛吹灰。手动投入部分高温过热器、高温再热器、低再、低过区域的吹灰,增强该区域受热面的换热强度,减缓温度的下降。
高温过热器区域吹灰时,当再热汽温下降幅度较大时,表明高温过热器积灰量较多,此时暂停吹灰,手动投入低温再热器区域的吹灰,并且开大再热器侧的烟气挡板开度,增强该区域受热面的换热强度,减缓再热汽温下降。
3.3 通过壁温判断受热面积灰程度
本锅炉经常出现锅炉后墙水冷壁垂帘管、后墙水冷壁悬吊管、低温再热器出口管壁温度高的情况。当发现壁温较高且锅炉排烟温度也较高时,可以初步判断为受热面积灰较多。此时,可以通过局部吹灰操作来降低壁温,具体操作如下:①锅炉后墙水冷壁垂帘管、后墙水冷壁悬吊管壁温度较高时,在负荷满足的情况下可以尝试投入一组炉膛吹灰,将水冷壁处的灰吹干净,降低炉膛出口烟气温度;②低温再热器出口管壁温度较高时,在负荷满足的情况下,可以逐一手动投入低温再热器前面区域吹灰器,将低温再热器前面区域受热面的灰吹干净,降低进入尾部烟道的烟气温度。③排烟温度较高时,有条件的应进行全锅炉吹灰,降低烟气温度,这样可以降低锅炉各受热面的壁温,并且提高锅炉效率,提高机组经济效益。
3.4 修改吹灰的负荷要求
原先规定“投运烟道长伸缩式吹灰器、半伸缩式吹灰器,要求负荷不小于330 MW;投运炉膛墙式吹灰器,要求负荷不小于400 MW”,是基于担心在较低负荷下吹灰会影响机组燃烧工况,通过试验得出,在300 MW时长伸缩式吹灰器、半伸缩式吹灰器单吹时和350 MW时投入炉膛墙式吹灰器时,锅炉燃烧工况稳定。因此,将原先规定修改为“投运烟道长伸缩式吹灰器、半伸缩式吹灰器,要求负荷不小于300 MW;投运炉膛墙式吹灰器,要求负荷不小于350 MW”,保证机组大部分时间都具备投运吹灰器的条件。
3.5 延长吹灰间隔
当排烟温度不高时,申请将“每两天需完成全锅炉吹灰”拉长至“每四天完成一次全锅炉吹灰”。此做法可以减少锅炉的耗汽量、降低受热面吹损、减少吹灰器维护工作量等,提高机组的经济性。
4 安全、经济效益
4.1 减缓主、再汽温下降幅度
吹灰过程中,主、再汽温由平均下降15~20℃减少到平均下降10~15℃,按照660 MW超超临界机组耗差表,主汽温度每下降10℃,煤耗增加0.7 g/(kW·h),再热温度每下降10℃,煤耗增加0.65 g/(kW·h),该优化操作与之前吹灰方式相比,可以使机组在吹灰过程中煤耗减少约0.675 g/(kW·h)。
4.2 降低锅炉受热面的壁温
通过选择性局部吹灰,降低锅炉后墙水冷壁垂帘管、后墙水冷壁悬吊管、低温再热器出口管壁温度,这些壁温数值平均将下降20℃左右。
4.3 保证锅炉投入吹灰的条件
放宽吹灰投入条件,使机组大部分时间都具备投运吹灰器的条件,避免长时间无法吹灰带来受热面结焦、积灰风险。
5 结束语
通过对吹灰系统进行优化,减缓了吹灰过程中主、再汽温的下降幅度,降低了锅炉受热面的壁温,并减少了锅炉的耗气量,减少了受热面吹损,降低了吹灰器维护工作量,提高了机组经济性和安全性。
[1]王立业.超临界600 MW机组锅炉吹灰优化[J].热力发电,2011,40(4).
[2]赵运良.660 MW超超临界锅炉吹灰方式优化[J].世界华商经济年鉴·城乡建设,2012(10).
[3]甄玉波,戚彩莲.660 MW超超临界机组锅炉受热面壁温、汽温偏差大原因及应对措施[J].山东工业技术,2017(2).