新型节能水泵在余热发电循环水泵节能改造中的应用
2018-11-22李丰亮朱玲玲
朱 伟,李丰亮,贾 庆,朱玲玲,安 新,赵 震
(滕州中联水泥有限公司,山东 滕州 277526)
滕州中联水泥有限公司余热发电系统是5 000t/d新型干法水泥生产线项目配套建设的9MW纯低温余热发电系统。系统建设历时7个月,与2012年10月下旬实现并网发电,日平均发电量约22万kWh,年发电量约6 000万kWh,发电全部自用。
1 余热发电循环水泵站系统概况
1.1 余热发电循环水泵站系统概况
滕州中联水泥有限公司余热发电循环水泵站使用3台水泵,夏季高温期间两用一备,其余时间两备一用,水泵配套160kW/380V低压电机。水泵运行过程中,平均电流为300A左右(额定电流292A),电机长期运行在额定电流以上,对电机有损害,而且能耗高。为降低设备能耗、节约能源,公司与南京腾图节能科技有限公司合作对公司1#循环水泵进行节能改造。改造前,我们对1号循环水泵的基本参数、实际运行参数(流量、扬程、电流、电压等)等数据进行了采集见表1。
系统流量约为2 700m3/h,运行功率约175kW,电机效率较为稳定,以额定效率略低93%计算,水泵效率约为:
1.2 存在问题及解决措施
(1)过载风险的避免。
公司根据系统的实际需求定制设计高效节能泵,降低水泵的轴功率,最大运行功率约135kW,水泵全工况都不会超,避免过载风险。
(2)水泵偏工况问题。
表1 设备基本参数
改造后,使用为系统定制的高效节能泵,泵的高效区范围很宽,泵会长期处于高效运行,实现节能的目的。
(3)提高泵站运行效率。
原水泵从设计工况来看,水泵效率83%,设计效率已达到国内较高的水平,但是从上述的计算结果可以看到,实际运行效率仅63.2%,与水泵设计效率偏差巨大,运行效率低下是泵站存在的最大问题,也是国内几乎所有的水泵系统共同存在的问题,设备本身没有问题,只有放入泵系统中才能体现出来,也只有从水泵和整个装置系统的角度出发,提高泵站的运行效率才能挖掘节能空间。因此提高泵站运行效率是节能改造的最直接最根本的方法见表2。
表2 运行数据
2 节能改造的原则及改造方案
2.1 节能改造的原则
公司对1号循环水泵进行节能改造,遵循以下基本原则。(1)节能改造已实际运行数据为基础,实事求是,以系统运行可靠、经济合理为原则,以节能环保为目的。(2)改造后,保持循环水系统原有的供水能力,保证供水的安全性和稳定性,不影响余热发电正常生产。(3)节能改造的施工过程选择避峰检修期间,不影响生产。
2.2 节能改造方案(见图1)
(1)节能水泵技术原理。①多工况水力优化设计技术。利用CAD/CFD软件通过采用三元流设计方法、多工况水泵水力优化设计技术、分流叶片技术等对水泵进行多工况优化设计,叶轮相邻叶片交错式布置,叶轮进口面积大、进口无漩涡、运转平稳损耗低,具有低脉冲和优化流动的性能,叶轮产生的轴向力利用其叶片的对称布置而平衡,实现低噪音、零振动。并且水泵具有较宽的高效工作区,随着环境温度变化泵在不同工况都能高效率运行,从而降低水泵运行功率。②流道处理。通过流道打磨、纳米涂层披覆(对水泵叶轮和流道涂以高分子复合材料涂层)等先进的水泵生产手段,提高水泵叶轮、泵壳的表面光洁度,降低过流阻力,从而进一步提高水泵的效率,降低轴功率,达到节能目的。
同时,叶轮流道所使用的高分子复合涂层材料具有抗汽蚀、防腐蚀、耐磨损的功能,从而明显延长水泵的使用寿命。
(2)节能改造具体实施方案。根据系统的供水需求和存在的问题,改造水泵的出口管路,并针对性的设计高效节能泵代替原来的运行泵,同时管路阀门全部打开,节能改造后的系统运行方式变为:新设计的泵长期运行,发生故障时启动备用泵运行。
图1 水泵改造图
图2 改造前电流
图3 改造后电流
表3 改造前后情况
3 节能改造的应用效果(见图2、图3)
改造后水泵运行平稳,运行噪声低,无震动,改造后水泵电机的运行电流为230A左右,比改造前降低了约70A电流。
改造后系统的运行工况完全能够满足生产的需求,改造前后1号循环水泵参数对比。
4 节能改造效益分析(见表3)
改造前水泵的实际运行功率平均约为175kW,改造后水泵的实际运行功率平均约为135kW,节能效率约为22%。技改完成后每小时可为公司节约用电40kWh,按照年运行时间5 000h计算,改造后每年可为公司节约电量约为20万kWh,按照0.54元/kWh的电价计算,年节约电费约为 10.8万元,经济效益可观。
5 结 语
新型节能水泵我公司使用至今,节能效果显著,完全达到了节能减排的目的,且设备运行平稳可靠,值得在余热发电循环水系统或电厂循环水系统推广使用。