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杏坑北煤勘区钻探施工存在的问题及工艺技术研究

2018-11-21陈金照

西部探矿工程 2018年12期
关键词:护壁孔壁钻具

陈金照

(福建省121地质大队,福建龙岩364021)

1 问题的提出

杏坑北煤勘区ZK403孔钻探施工中存在的主要问题是:①岩层倾角大,部分孔段(如939.69~1046.55m)岩层的倾角为60°~70°,岩石裂隙发育,含丰富的菱铁矿结核;②岩芯破碎,在孔深786.40~1204.44m等多处孔段岩性为泥岩、砂质泥岩、细砂岩等组成的构造破碎带,岩芯破碎。钻进时在钻具敲击和冲洗液的冲刷破坏下,钻孔掉块、坍塌,孔内的沉渣多,泵压高、钻具下不到底,孔内阻力大,造成钻具折断孔内事故等现象,曾采用水泥封孔,未能奏效,无法继续施工,造成报废了2个半截孔(933.27m、937.62m),计1870.99m,钻探施工难度大。

2 地层概况

杏坑北矿区位于永定县约45°方位,直距25km处,隶属于龙岩市永定县抚市镇,矿区范围东西宽2.1km,南北长3.0km,属构造侵蚀、剥蚀类低山丘陵区,相对高差为+196.5m。钻探施工的复杂地层主要是分布在中二叠统童子岩组(P2t),其岩性以灰黑色砂质泥岩、泥质砂岩、细砂岩和煤组成,共揭露童子岩组煤层30层,可采煤层6层,该段地层厚度约455m。

3 钻探工艺技术应用研究

3.1 钻具级配

针对杏坑北煤矿区的地层特点和前期施工钻孔存在的问题,通过总结经验教训的基础上,探索新的钻具级配,增大钻杆与孔壁的环状间隙,减少复杂地层在钻进中可能出现的剥落掉块、坍塌和抱钻事故。开孔为覆土层或松散的堆积层,采用∅130mm口径钻进至完整的基岩后,下入∅127mm的孔口管,使用∅98mm口径钻进,如果∅98mm钻进时遇到复杂地层无法继续施工时,可用∅77mm钻具作为备用口径。

3.2 孔壁稳定的地层因素

杏坑北煤矿区施工遇到的主要问题是:①岩层倾角大,部分孔段(如939.69~1046.55m,)岩层的倾角为60°~70°,岩石裂隙发育,含丰富的菱铁矿结核;②岩芯破碎,在孔深786.40~1204.44m等多处孔段岩性为泥岩、砂质泥岩、细砂岩等组成的构造破碎带,岩芯破碎。钻进过程在冲洗液的冲刷,以及上下钻具等环空液流的作用下,造成孔壁掉块、坍塌,钻孔直径扩大,形成大肚子的孔段,导致发生孔内事故,以致钻孔报废。

3.3 工艺技术因素

钻孔出现复杂情况时,采取适当的技术措施,可以减轻或消除孔内的复杂情况。主要从以下几个方面:

(1)裸眼时间。钻孔施工周期越长,则孔壁浸泡时间越长,容易产生孔壁不稳定,特别是水敏地层,它的破坏有个变化过程,即需要一定的时间,裸眼浸泡时间越长,孔壁破坏越严重,越容易出现复杂问题。在不稳定地层中钻进时,应尽量缩短钻进周期,或者迅速穿过以后,下入套管护壁,这一措施已在浅部钻进中广泛应用。深孔施工时,孔内的温度较高,将影响泥浆的性能,降低泥浆的护壁防塌效果。

(2)泥浆性能。采用符合地层需要的优质泥浆。①对破碎程度较大的岩层、胶结性差的厚粉煤层,可以使用极低失水量的低固相泥浆进行护孔钻进,能够有效地护住孔壁。②在吸水膨胀的泥岩、炭质泥岩层中钻进时,采用有抑制性的钙处理泥浆、盐水泥浆或聚丙烯类的泥浆。③对于倾角较大不稳定地层,要求泥浆液柱压力与地层压力能保持相对的平衡,才能使低失水量泥浆在钻进中取得良好的防塌效果。

(3)钻进工艺。对于不稳定地层要及时回灌泥浆,下降钻具时速度过大,会使孔内压力瞬时剧增而导致漏失。根据实验资料表明:钻孔愈深,压力波动愈大;当孔深一定时,升降钻具愈快,钻具与孔壁间隙愈小,泥浆粘度与切力愈大,则压力波动也愈大。在杏坑北煤矿区施工,钻进到孔深933.27m和937.62m时,钻孔掉块、坍塌,孔内的沉渣多,泵压高、钻具下不到底,孔内阻力大,造成钻具折断孔内事故等现象,曾多次使用水泥封孔未能奏效,无法继续施工,造成报废了2个半截孔。

3.4 钻进时造成的复杂因素的预防措施

绳索取芯金刚石钻进,操作时应注意下列事项:

(1)提下钻具时,应先打捞出内管总成,减少冲洗液的抽吸作用和压力激动对孔壁的影响。

(2)合理控制提下钻速度,降低冲洗液压力激动。

(3)提升钻具时,需要向孔内回灌一定量的冲洗液,避免冲洗液柱下降,造成地层压力与孔内液柱之间的压力差,使孔壁坍塌。

(4)遇到松软破碎地层及厚煤层时,投放内管总成应避免大泵量压送影响孔壁的稳定性。

(5)开关泵时,要逐渐加大或减少泵量。

(6)钻进不稳定地层时,严格控制泵量,冲洗液上返速度应控制在0.5~1.5m/s。

3.5 防塌钻井液

根据所施工的地层情况,选配适合地层特点的冲洗液,是减少孔内事故、提高钻进效率的重要措施,选用无固相冲洗液和非分散低固相冲洗液在不同的地层中钻进使用。

在该矿区施工中,钻进遇到的复杂地层主要有:一是在孔深786.40~1046.55m孔段为泥岩、砂质泥岩、细砂岩等岩性组成的多层构造破碎带,岩芯破碎,胶结性差的地层,岩石呈松散堆积状态,在侧压力作用下,易产生掉块、坍塌,孔底沉渣多,同时还存在着漏失现象;二是钻进较厚的粉煤层,吸水后产生掉落剥离现象,浅灰色的泥岩、炭质泥岩、泥页岩层易吸水后膨胀,产生缩径现象;三是939.69~1046.55m,孔段岩层的倾角为55°~70°,岩层倾角大,岩石裂隙发育、部分岩芯较破碎,含丰富的菱铁矿结核,钻进时在钻具敲击和冲洗液的冲刷破坏下,产生钻孔掉块、坍塌,孔内的沉渣多、泵压高,造成抱钻、钻具下不到底等现象。钻进这些复杂地层,必须选用低失水量,以护壁为主的冲洗液,形成薄而坚韧的泥皮,且具有优良的护壁防塌性能的冲洗液。在岩层倾角较大的孔段,适当增加泥浆的粘度和比重,以平衡地层的压力。经过现场摸索选用以下2种配方的冲洗液,较好地解决了这些问题,取得了良好的效果,见表1。

表1 防塌冲洗液配方与性能

表2 防塌冲洗液配方与性能

表1配方主要用于孔深786.40~939.69m浅灰色的泥岩层、泥页岩、构造破碎地层、厚粉煤层等水敏性地层。表2配方主要用于孔深939.69~1046.55m,孔段岩层的倾角为55°~70°,岩层倾角大,岩石裂隙发育、部分岩芯较破碎,含丰富的菱铁矿结核的岩层,也可以在表1的基础上,加入适量的重晶石粉,提高泥浆的比重,平衡孔壁的侧压力,较好地解决了孔内掉块、坍塌、沉渣多的问题,维持正常的钻进施工。

3.6 钻孔护壁措施

(1)水泥浆固孔护壁。在复杂地层钻井中,水泥浆固孔护壁是处理钻孔坍塌掉块的重要措施之一,特别是在长孔段的构造破碎带地层中钻进效果较为突出。然而,在该孔931.71m处,岩层的倾角大(≥65°)封了2次水泥,未能取得成效。

(2)套管护壁。分析总结前面施工的2个报废钻孔的经验教训,在钻孔结构的设计上,采用∅98mm口径作为主径施工,预留了一级∅77mm口径。使用优质泥浆护壁打穿较破碎的岩层和倾角大的岩层,进入完整的地层后下∅89mm的飞管311m到孔深1046.55m。

4 经济效益

该孔从外协钻机接手后9月27日开孔,终孔深度1360.76m,历时55d。钻月效为742.23m/钻月;外协钻机从4月4日开钻至9月16日撤离,历时6个月13d未能打到目的层。挽回大部分经济损失,为今后施工类似的地层提供借鉴作用。

5 结论

(1)针对杳坑北煤勘区地层情况和前期钻探施工中存在的问题分析研究,采取相应的钻孔结构、调整泥浆性能参数、水泥封孔、技术套管等工艺技术措施,解决了复杂地层钻探施工中存在的问题。

(2)使用上述不分散低固相泥在孔深786.40~1046.55m浅灰色的泥岩层、泥页岩、构造破碎地层、粉煤层等水敏性地层使用,具有一定护壁防塌效果。

(3)在中深部岩层倾角较大的地层施工中,孔内存在的掉块、坍塌现象,适当提高泥浆的粘度,并加入适量重晶石粉提高泥浆比重,维护和调整好钻孔的压力平衡关系,在很大程度上是可以保持孔壁稳定的。

(4)复杂地层钻进使用水泥浆固孔护壁无效的情况下,可以使用套管隔离,能够取得良好的效果。

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