某型支线客机液压油箱放气/卸压阀不能完全关断排故分析
2018-11-16胡伟
摘 要:对某型民用客机由于液压系统油箱放气/泄压阀不能完全关断,导致液压系统低油量告警的故障现象进行了分析,阐述了该型飞机液压系统架构、液压系统部件工作原理,给出了故障定位和排故方法,供航线维护人员参考。
关键词:液压油箱;放气/卸压阀;低油量;排故分析;支线客机
Troubleshooting Analysis on Hydraulic Reservoir Bleed/Relief Valve Can Not Be Completely Shutoff for a Certain Regional Jet
Keywords: Hydraulic Reservoir; Bleed/Relief Valve; Hydraulic Low Quantity; Troubleshooting Analysis; Regional Jet
民航客机发生故障时,一般是根据中央维护计算机记录的故障信息,例如CAS警告信息、CMS维护信息等,以及设备、控制面板上的故障指示灯,参考故障隔离手册(FIM/TSM)查询对应的条目从而找到排故程序。然而对于有些不常见的观察到的故障现象,故障隔离手册中不一定包括,这时候就要根据故障现象,结合系统原理和经验进行分析,针对性地制定排故方案。本文就某型支线客机的一起2#液压系统低油量告警的故障现象进行排故分析,以供参考。
1 故障现象
某日,一架国产支线客机计划执行航班任务,当飞机推出后,飞行员起动双发进行舵面操作时,发现2#液压系统油量从68%降低到50%(HYD 2 LO QTY琥珀色CAS信息指示),飞行员将飞机滑回机位。飞机滑回后,维修人员检查发现2#液压系统生态瓶内有大量液压油。维修人员补充了2#液压系统油量后,进行打压并操作舵面,发现2#液压系统油箱放气/卸压阀不能完全关断,液压油箱内的液压油不断流入生态瓶,且量较大,导致液压系统油量低。
2 原理分析
根据故障现象描述,该故障现象与液压系统有直接的关系。因此对液压系统及其部件进行重点分析。
2.1 液压系统架构
该型飞机液压系统由三套独立的分系统1#、2#、3#系统组成,三套系统液压油相互独立,互不影响。每套系统都配置有主泵、备用泵、蓄压器、自增压油箱、油滤组件及控制阀。1#与2#系统基本相同,主泵为发动机驱动泵(EDP),备用泵为交流电动泵(ACMP)。3#系统配有两台交流电动泵(ACMP),互为备份。
2.2 液压系统泄露及故障原理分析
液压系统低油量告警,表明液压系统存在非正常的外部泄漏,其主要形式有管路外部泄漏和系统元件故障引起的外部泄漏两种。此次维修人员发现2#液压系统油箱放气/卸压阀不能完全关断导致的油箱泄漏属于元件故障导致的外部泄漏。
该型飞机液压系统采用自增压油箱。自增压油箱分为高压腔和低压腔。蓄压器与高压腔相连,正常工作时,高压腔压力维持在3000psi。高压腔与低压腔通过活塞相连,活塞两端面积比固定,故正常工作时,对应于高压腔3000psi的低压腔压力为55psi。
自增压油箱上设置放气/卸压阀与油箱低压腔通过衬套相连,衬套与放气/卸压阀和油箱之间密封圈形成外密封。该放气/卸压阀为机械结构,当自增压油箱内的压力达到开启压力时,液压油或低压腔内部气体克服阀芯后弹簧压力,顶开阀芯,低压腔与外界形成通路,排出气体或部分液压油并降低油箱低压腔压力;也可以通过放气/卸压阀外部手柄操作,拉动阀芯形成通路。经查放气/卸压阀的设计规范要求,阀的设计开启压力为90Psi。放气/卸压阀原理见图1。
因此,当放气/卸压阀所处自增压邮箱低压腔的55psi大于故障阀的开启力时,放气/卸压阀阀芯不能正常的关断密封,油箱内的液压油通过放气/卸压阀向液压系统生态瓶泄漏。
3 排故过程
3.1 故障定位及确认
首先查看了该机型的故障隔离手册(FIM),未发现有类似现象的排故程序。查询历史故障记录,运营中未有报告过类似的故障。
根据故障现象描述和上述分析,将故障原因初步判断为放气/泄压阀不能完全关断,导致自增压油箱漏油而出现液压系统低油量告警的故障现象。
调查人员对拆下的放气/卸压阀进行了故障分析,对故障放气/卸压阀进行了加压检查,当加压到20Psi时,阀芯即打开,根据放气/卸压阀的设计规范要求,阀的设计开启压力为90Psi,所以确定该问题的直接原因为放气/卸压阀阀芯不能正常的关断密封,导致油箱内的液压油通过图2中放气/卸压阀所示的路径向外泄漏。
3.2 “举一反三”检查要求
对于1#、2#液压系统非正常的外部大泄漏,在系统维护方面,除了需要对泄漏点进行故障排查和维修,还要考虑EDP无供油状态的干磨问题。对于该型飞机,EDP干磨会伴随出现CAS告警:HYD 1\2 EDP FAIL(在出现低压告警HYD 1\2 LO PRESS时,该告警会被抑制)。
对于EDP干磨问题,由于EDP为柱塞泵,不考虑非包容性故障(碎片类的爆破),且持续的干磨可使得EDP传动轴最终保护性剪断,从而防止进一步的危害。EDP干磨可能会导致EDP损伤及EDP到油滤的系统管路污染,在地面维护过程中,需要对EDP是否出现外部损伤、壳体是否变色,压力油滤和壳体回油滤的滤芯和滤杯上是否有金属屑进行拆卸检查,如果发现EDP外部损伤或滤芯和滤杯上有金属屑,则需要更换EDP、滤芯和滤杯,并进行清洗检查,清洗区域包括EDP至系统回油滤的回油管路、EDP至壓力油滤之间的供压管路(参见图3),如果未发现EDP损伤或滤芯和滤杯上有金属屑,则更换滤芯和滤杯,恢复EDP安装。当然,EDP干磨不会对飞机飞行、着陆带来其他安全危害。
4 总结
本文对某型支线客机运营中的一起放气/泄压阀不能完全关断,导致自增压油箱漏油而出现液压系统低油量告警的问题进行了剖析。此类故障的定位,对于具有一定该机型维护经验的工程师而言,定位故障的难度不是太大,然而对于造成故障的根源分析以及后续扩大检查的措施,需要更加专业的理论和工程支持。在首次发生该类故障时,运营人需要在制造厂家的协助下完成后续排故,之后制造厂可以制定典型维护程序供后续排故参考。本文中的故障在航线运营中首次出现,对于后续客户更好地理解故障机理、制定排故措施有一定的指导作用。
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作者简介:
胡伟,19860920,男,汉,江西萍乡,职位:现场代表,职称:中级工程师,学历:硕士,研究方向:工程技术支援