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XJM-KS45型机械搅拌式浮选机在新巨龙选煤厂的应用

2018-11-16唐于辉王焕忠万光显

选煤技术 2018年4期
关键词:槽体浮选机精煤

唐于辉,王焕忠,彭 阳,张 鹏,万光显

(1.新汶矿业集团内蒙古能源有限责任公司 洗煤分公司,内蒙古 鄂尔多斯 016214;2.山东新巨龙能源有限责任公司,山东 菏泽 274918)

新巨龙公司选煤厂(简称“新巨龙选煤厂”)是一座设计能力为6.00 Mt/a的矿井型炼焦煤选煤厂,系统配置可以满足10.00 Mt/a的生产需要。选煤工艺为>50 mm粒级采用动筛跳汰机排矸、50~0 mm粒级预先脱泥、50~0.5 mm粒级采用有压两产品重介质旋流器主再选、<0.5 mm粒级浮选的联合工艺。入选原煤以肥煤和1/3焦煤为主,原煤可选性为极难选。主导产品为优质炼焦煤,灰分小于8.00%(或8.50%)、硫含量小于0.60%,作为六(七)级冶炼精煤;副产品包括发热量为22.16 MJ/kg、硫含量小于1.00%的中煤和发热量为13.81 MJ/kg、硫含量小于1.50%的干燥煤球,作为发电和民用燃料。

为了完善粗煤泥分选系统,改善重介分选效果,2016年10月新巨龙选煤厂对粗煤泥分选系统进行改造,采用TCS智能粗煤泥分选机对0.5~2 mm粒级粗煤泥进行分选。2017年7月粗煤泥分选系统改造完成,但浮选系统的煤泥性质(主要是数量和粒度)发生较大变化,K-FV50NS充气式浮选机(旧浮选机)不能适应煤泥性质的变化,浮选效果变差,生产指标波动较大,进而影响最终精煤指标稳定。同时,重介系统产能得到释放,但由于旧浮选机性能较差,成为制约生产系统产能释放和精煤产率进一步提高的瓶颈。为此,2017年11月新巨龙选煤厂采用XJM-KS45型机械搅拌式浮选机(新浮选机)替换旧浮选机,新浮选机投入运行后,现场应用效果良好。

1 XJM-KS45型机械搅拌式浮选机

1.1 结构组成

XJM-KS45型机械搅拌式浮选机主要由槽体、搅拌机构、刮泡机构、放矿机构、假底稳流装置、驱动装置、液位调节装置等组成[1],其结构如图1所示。

图1 XJM-KS45型机械搅拌式浮选机结构示意图

槽体由头部槽体、中间槽体和尾部槽体组成,各槽体之间布置有埋没式中矿箱,用于引导矿浆流动,进而防止出现“串料”问题。各浮选槽安装有可调溢流堰,用于调节槽内液面,使各槽液面与泡沫层存在一定高差,而整体液面通过尾矿箱闸板统一调节。槽体上方两侧各布置有一组精矿刮板,当改变各槽溢流堰高度时,刮板直径可在480~600 mm之间调整,以适应浮选槽液面高度和各室泡沫层厚度。此外,假底稳流装置能够实现“假底下吸、周边串流”式给料,有利于保持浮选机工况稳定,进而使其对入料量变化具有较强的适应能力[1-2]。

1.2 工作原理

在浮选机工作过程中,矿浆和药剂充分混合后进入第一槽假底下,叶轮旋转在轮腔内形成负压,使混合物分别由叶轮下吸口、上吸口进入混合区;同时,空气沿导气套筒进入混合区,矿浆、药剂与空气在此混合。在叶轮离心力的作用下,混合物进入矿化区,空气被粉碎成气泡,并与煤粒充分接触,进而形成矿化气泡。在定子和紊流板的作用下,矿化气泡均匀地分布在槽体截面,并向上升浮进入分离区,富集后形成泡沫层(精矿泡沫),由刮泡机构刮出。假底上部未被矿化的颗粒通过循环孔和上吸口进入叶轮,再次混合、矿化、分离。槽内未被矿化的矿浆,通过中矿箱进入第二槽假底下,并完成与第一槽相同的全部过程。如此循环后,矿浆进入最后一槽,其经分选后进入尾矿箱,被排出成为最终尾矿[3-5]。

1.3 技术参数

XJM-KS45型机械搅拌式浮选机的主要技术参数如下:

参数

数值

单槽容积/m3

45

入料压力/MPa

0.06~0.12

矿浆处理量/(m3·h-1)

1 200

干煤泥处理能力/(t·h-1·m-3)

0.6~1.0

单槽搅拌电机功率/kW

90

单台刮板电机功率/kW

3

外形尺寸/(mm×mm×mm)

21 805×4 870×4 780

1.4 技术特点

XJM-KS45型机械搅拌式浮选机具有以下技术特点[6-8]:

(1)入料端设置有管式微泡矿化器,用于替代矿浆预处理器,矿浆的矿化效率提高,且有利于简化浮选工艺,强化浮选效果。

(2)“假底下吸、周边串流”式给料集直流式、自吸式给料优点于一体,既能克服直流式给料矿浆易“短路”的缺陷,又能解决自吸式给料矿浆通过量小的问题。

(3)针对煤种、粒度、浓度等特点,可以优化流体动力学参数,进而实现高均匀度充气和快速浮选,能够提高浮选机的适应性,进而保证其对不同粒级煤泥的浮选效果。

(4)最佳入料浓度在90~105 g/L之间,在矿浆通过量相同的情况下,煤泥处理能力是K-FV50NS充气式浮选机的1.50~2.00倍[9]。

(5)设备可靠性高,操作维护方便,矿浆液位单点既可自动调节也可手动调节;在同类产品中,能耗和药耗均处于较低水平。

2 浮选系统改造

采用新浮选机替换旧浮选机后,浮选系统生产模式由“粗选+扫选”变为“粗选+精选”。目前,新巨龙选煤厂共有5条浮选生产线,对应5台浮选机,采用“4+1”布置方案[10-12]。在浮选系统生产正常后,将第2至第5条生产线的浮选机作为粗选浮选机,将第1条生产线的浮选机作为精选浮选机。粗选浮选机的尾矿进入浓缩池,各槽精矿中的第1槽精矿进入精矿池,第2至第4槽的精矿进入精选系统。经过再次分选后,精选作业的各槽精矿进入精矿池,尾矿进入分级旋流器。物料经过分级处理后,溢流进入浓缩池,底流采用高频筛脱水后掺入中煤。浮选系统改造前后的设备流程如图2所示。

图2 浮选系统改造前后的设备流程图

3 应用效果

3.1 浮选入料性质

受井下煤炭性质变化和粗煤泥分选工艺的影响,入浮煤泥性质发生了较大变化,具体见表1。由表1可知:在粗煤泥分选系统改造后,入浮煤泥中<0.075 mm粒级产率为58.27%,比改造前高5.28个百分点;入浮煤泥灰分为22.64%,比改造前高3.33个百分点。入浮煤泥中的高灰细泥含量增多,这是煤泥性质发生较大变化的主要表现。

表1 改造前后的入浮煤泥性质

注:增量以改造前数据为计算基准。

3.2 浮选效果

在浮选系统改造期间,分别对新浮选机和旧浮选机的精矿、尾矿采样和化验,两种浮选机的精矿、尾矿粒度组成见表2。在入浮煤泥浓度为77.80 g/L的情况下,根据表2数据计算新旧浮选机的工艺性能指标,结果见表3。

由表2、表3可知:

(1)新浮选机的浮选完善指标为53.24%,比旧浮选机高4.44个百分点,说明其对当前煤质适应能力更强。

(2)新浮选机的精煤中>0.075 mm粒级产率为42.02%,比旧浮选机高2.12个百分点,说明其对粗颗粒回收效果更好;新浮选机的精煤产率为66.34%,比旧浮选机高1.52个百分点,在相同煤质条件下,精煤产率更高,且更易得到低灰精煤。

(3)新浮选机的精煤灰分为8.58%,比旧浮选机低0.87个百分点,且各粒级灰分均降低,重介精煤“背灰”现象大幅减轻,重介精煤灰分控制区间可以进一步提高,有利于提高精煤产率。

(4)新浮选机的精矿浓度为243 g/L,比旧浮选机高43 g/L,采用加压过滤机脱水时排料周期缩短,系统处理量显著提高。此外,浮选精煤脱水工艺得以简化,生产成本降低。

在保证浮选效果时,新浮选机的最佳入料浓度在90 g/L以上,在矿浆通过量相同的情况下,其处理能力更大。重介系统处理能力由1 600 t/h提高到1 750 t/h以上,生产系统产能得到释放。

表2 新旧浮选机的精矿和尾矿粒度组成

表3 新旧浮选机的工艺性能指标

注:增量以改造前数据为计算基准。

3.3 经济效益

新浮选机投入应用后,浮选精煤灰分降低,重介精煤无需为其“背灰”,使最终精煤产率随之升高。据计算,在不考虑煤质变化因素的前提下,新浮选机运行后,精煤产率升高3.02个百分点。按照该选煤厂洗选能力7.50 Mt/a,精煤与中煤销售差价1 000元/t计算,预计每年的销售收入增加2.27亿元,经济效益十分可观。

4 结语

XJM-KS45型机械搅拌式浮选机运行后,重介精煤“背灰”问题得到解决,精煤产率有所提升,说明其对新巨龙选煤厂当前煤泥的适应能力更强,分选效果更好。此外,由于该浮选机处理能力强、精矿浓度高,有助于提高脱水设备的处理能力,使浮选系统不再是整个生产系统的瓶颈,生产系统产能得到释放。

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