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搅拌反应器轴承结构改进

2018-10-21朱辉

中国化工贸易·中旬刊 2018年10期
关键词:反应器

朱辉

摘 要:本文介绍了兰州石化公司催化剂厂搅拌反应器运行的现状,通过对搅拌反应器罐顶轴承易损坏问题进行研究,分析出导致设备故障出现的原因,提出了具体改进措施,通过对设备的改造,有效地延长了设备的使用周期,保证了装置长周期运行,为企业带来了良好的经济效益。

关键词:反应器;罐顶轴承;锈蚀;轴

1 故障原因分析

该设备在搅拌过程中,物料中的水蒸气经扩散进入轴承盒内,凝结成水滴,造成轴承锈蚀,同时造成润滑油乳化或变质,失去润滑作用,轴承产生干磨,造成轴承失效。

1.1 轴承锈蚀

该搅拌机罐顶轴承型号为30314,为圆锥滚子轴承,水蒸汽进入轴承盒后,经凝结后形成水滴,水滴直接进入轴承内,造成轴承锈蚀。

1.1.1 大气中相对湿度的影响

相对湿度是指在某一温度下,空气中的水蒸气的含量(g)与在该温度下空气中所能容纳的水蒸气的最大容量(g)的比值。空气中相对湿度的大小是金属腐蚀的最重要因素,因为它影响金属表面水膜的形成和保持的时间。天气越潮湿,大气中相对湿度越高,则金属生锈也越快;当相对湿度增大到一定限度时,金属腐蚀的速度突然上升,这个相对湿度的数值称为临界相对湿度。而临界相对湿度是随各种金属的种类及其表面状态而有所不同的。一般来说,钢铁生锈的临界相对湿度是75%,空气中相对湿度越高,吸附在金属表面的水膜越易形成并且越厚。水膜厚度与腐蚀速度的关系图中区域,金属表面上水膜极薄,腐蚀速度很小;区域、之间,腐蚀速度最大;区域中,实际上金属浸入水中,腐蚀速度并不是最大的。这是因为水膜薄时,氧易透过水膜,腐蚀速度大,但在水膜超过一定厚度时,氧透过水层到金属表面速度慢,腐蚀速度因此变慢了。当大气的湿度超过金属的临界湿度时,金属就易生锈。

1.1.2 温度和相对湿度变化的影响

温度和相对湿度变化是影响大气腐蚀的重要因素。影响着水的蒸发和凝聚、水膜中气体和盐类的溶解度、电化学反应的速度等。一般来说,温度高,金属腐蚀加快,但是它与相对湿度的大小及其变化有很大的关系,只有在高温又是高湿的条件下,金属最易生锈。然而高温不是高湿的情况,金属是不易生锈的。温度和相对湿度同时对金属腐蚀的影响可用下式表示:A=(H-65)×1.054T/10

A-锈蚀率(比较用数据);H-空气中的相对湿度(%);T-表示温度(℃)。

当相对湿度为65%时,A= 0;当相对湿度低于65%时,无论温度变化多大,从上式看都不会引起腐蚀;只有在相对湿度大于65% ,金属有腐蚀的情况下,温度每升高10℃,锈蚀率提高一倍。温度更大的影响表现在有较大的变化时,引起金属表面的凝露,如昼夜温差大,或气温的突然下降,冬季产品由暖室搬到室外,都将引起金属表面产生凝露现象,特别是周期地产生凝露,腐蚀最为严重。

1.2 润滑脂失效

由于该罐灌顶轴承在罐内,当罐内液面超过或接近标定液位时,距离罐顶轴承最小距离为10mm,操作不当就会产生冒灌现象,水蒸气及物料进入润滑脂后,导致润滑脂变质,润滑脂变质后,粘度会改变,油膜破穿,润滑脂的分隔功能和附着特性便会消失,这样产生的后果,造成钢球与内外滚道直接触碰,旋转时发生磨损,从而引起噪声增大,进一步造成軸承失效。

2 改进措施

2.1 主轴改造

将主轴加长300mm,使罐内水蒸气和物料与轴承彻底隔离,从而解决轴承失效问题。以轴为研究对象,研究轴的弯曲变形,实际上是研究轴弯曲时截面的位移。它的横截面的位移有两种,一是轴在变形时,其各个横截面都发生了绕各自中性轴的转动,转过的角度θ称为截面的转角。由于不同的截面有不同的转角,因而才使轴由直变弯。二是轴在变形时,它的各个横截面的形心出现了不同程度的位移,由于轴的变形很小,所以截面形心的位移可用该点的横向位移来代替,这就是轴产生的挠度。挠度产生的直接影响是:①轴承载荷加大,致使损坏;②轴在弯曲变形时,出现运行跳动,造成轴承破坏,甚至是对轮、减速机破坏;③轴弯曲磨损机体外壳,使得外壳寿命过程缩短。根据搅拌轴的形式,建立绕曲线方程:

y=-qx/24EI(l3-2lx2+x3)

解得轴的最大挠度:

ymax=5ql4/384EI,θA=ql3/24EI,θB=ql3/24EI。

改造前:

l=3.4 ymax=5q(3.4)4/384EI

θA=q(3.4)3/24EI,θB=q(3.4)3/24EI。

改造后:

l=3.7ymax1=5q(3.7)4/384EI。

所以:

ymax=ymax1= 5q(3.7)4/384EI

θA=q(3.7)3/24EI,θB=q(3.7)3/24EI。

由此得出,改造后的挠度大约是改前后的1.4倍,转角大约是改造前的1.3倍,变化不大,对设备正常运转影响很小。

2.2 轴承盒改造

将罐顶轴承移出,安装至罐顶以上,重新加工轴承盒;制作减速机过渡框架,在罐顶加装盘根箱。

3 改造后的效果

通过改造,设备的检修周期由原来2月检修1次缩短到6月1次,有效的降低员工的劳动强度。该设备按改造方案改造完成后,设备运行良好,达到了预期效果,我们今后将此方案应用到其他具有同样缺陷的催化剂搅拌器上,以满足设备长周期运行。

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