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硫磺回收装置加氢催化剂超前硫化技术的工业应用研究

2018-10-21吴同

科技信息·中旬刊 2018年7期

吴同

摘要:针对硫磺回收装置加氢催化剂超前硫化,在简述硫磺回收装置技术特点的基础上,对超前硫化操作流程、要点、优势和难点进行深入分析,为这项技术在工业生产中的实际应用提供参考,使超前硫化技术发挥应有作用效果,确保后续反应过程顺利完成。

关键词:硫磺回收装置;加氢催化剂;预硫化;超前硫化

在硫磺回收装置当中,加氢催化剂具有重要作用,其硫化效果决定了后续各项反应能否顺利完成,过去常用的预硫化已无法满足实际要求,需要适时引入超前硫化技术,提高加氢催化剂硫化效率。

1硫磺回收装置技术特点介绍

(1)克劳斯制硫与尾气加氢净化相结合

其中,克劳斯引入在线加热炉,而尾气加氢单元安装了在线加热炉,提高了系统灵活性,使反应器的升温变得更加容易。烧嘴采用次化学燃烧模式进行设计,配以双比例回路,对空气及瓦斯的实际流量进行严格控制,保证加热炉始终处在理想状态,即在提供热量的同时,实现产氢,并且不会有炭黑等物质产生。

(2)注入式烧氨

在反应炉中,安装有强度极高的烧嘴,专门用于烧氨,使酸性气当中,氨与烃类的杂质均充分氧化。在焚烧炉、反应炉及在线炉当中,都设有火焰检测装置与可伸缩式的点火装置,同时能借助光学温度计,对反应炉的实际温度进行测定,无论是点炉,还是引气开工,都能达到全自动化[1]。

(3)低温加氢催化

对于加氢反应器,其入口处温度可以降至220℃,而尾氣加氢部分将具有良好性能,浓度为35%的甲基二乙醇胺作为吸收剂,通过两级吸收和再生,使尾气完成净化处理后,硫化氢含量不超过标准要求,并降低装置能耗。

(4)蒸汽抽射器

利用压力为1.0MPa的蒸汽,进行开、停工循环构建。对加氢催化剂进行预硫化的过程中,形成开工循环,这样能减少在预硫化时产生的二氧化硫。

2加氢催化剂超前硫化

2.1操作流程

加氢催化剂超前硫化操作流程为:

(1)焚烧炉与反应炉在升温时,反应器提前完成升温过程,交叉回路及氢含量分析装置开始投用,并在引氢气后形成循环,为之后的预硫化做好准备。

(2)进入通酸性气作业流程,向反应器中引入酸性气,由循环过程气对酸性气进行稀释,以此降低入口处硫化氢实际浓度。然后,床层开始升温,使加氢催化剂发生硫化,经化验分析,此时的硫化氢含量应为1%左右。

(3)首次温升穿过床层以后,对入口处温度进行调节,以提高床层实际温度,同时增大酸性气引入流量,继而增加硫化氢实际浓度,以达到更好的硫化效果。

(4)当出口循环气当中硫化氢实际浓度超过1%以后,再次增加床层实际温度,开始深度硫化。如果入口和出口处硫化氢实际浓度达到平衡,则说明已经完成了硫化过程,也可根据床层是否有温升来判断硫化过程是否结束。

(5)在确认硫化过程完成以后,不再引入酸性气,将这条管线使用氮气进行置换,再将设于管线两端的阀门关好,通过盲板设置实现隔离。不断提高氢气实际含量,到5%为止,同时保持在这一水平,为引尾气的开工做好准备[2]。

2.2超前硫化

(1)在超前硫化操作过程中,克劳斯还没有开始工作,此时向装置内引入酸性会有很大的安全风险,需要预防酸性气产生泄漏,进入其它单元。

(2)在超前硫化过程中,应确保循环气始终处在无氧的条件,只有这样才能达到理想的硫化效果。

(3)硫化时,在循环气中,氢的含量与急冷水pH会明显下降,此时应使用分析装置进行测定,对这两项指标予以严格控制。

(4)如果循环气中没有硫化氢,则催化剂不能在高温环境下和还原介质发生接触,否则将对催化剂活性造成影响。

(5)考虑到通过酸性气的引入来实现硫化,故对循环气和酸性气实际流量提出了很高要求,必须予以严格控制,避免循环气当中有高浓度酸性气导致催化剂发生飞温。

2.3优势与难点

2.3.1优势

因焚烧炉与反应炉有很高的温度,需要很长一段时间用来升温,采用超前硫化,可以使两者的升温同时进行,以此将开工时间减少至少24h。如果借助克劳斯单元的尾气进行预硫化,则要在开始引入酸性气以后实施,在预硫化过程中,应对反应炉的配风进行降低,导致硫回收率降低,使二氧化硫实际排放量明显增加。从生产能力为100kt/a的回收装置角度讲,超前硫化可降低近50t的二氧化硫实际排放量。此外,超前硫化还不会受到其它组分的干扰,仅需酸性气的组分达到稳定,就能实现深度控制。据统计,超前硫化实施后,能节省12t左右的燃料,节约40000kW左右的电能[3]。

2.3.2难点

利用克劳斯单元的尾气进行预硫化的过程中,酸性气要经过一段时间的高温焚烧,这样可以去除掉氨和烃类物质,使酸性气变得更为纯净,所以对酸性气不会有很高的要求,但超前催化则完全不同,它对酸性气提出了极高的要求。利用克劳斯酸性气进行预硫化的过程中,反应炉实际配风比正常情况下的生产值低很多,对循环气的控制,即使其处在无氧的条件下,较为容易。但在进行超前硫化的过程中,因克劳斯单元处在升温的过程当中,其尾气当中含有较多的氧,想要使加氢单元保持在无氧条件下较为困难。

3结束语

在酸性气的组分纯净度可以达到要求的基础上,通过不断的技术创新和操作优化,可以做到超前硫化,减少开工时间与开工过程中的二氧化硫实际排放量,并起到节约资源和能源的作用。在超前硫化过程中,于投料之前将酸性气引入装置的内部,会有一定安全风险,此时必须加强气密保护,避免酸性气发生泄漏,进入其它单元。超前硫化对实际操作提出了很高要求,包括保持无氧条件、氢气含量、循环气实际流量、酸性气实际流量。此外,对于催化剂,是否可以保持高效运行,除了和催化剂自身性能有关,还和后续操作有十分紧密的关系。对催化剂进行有效硫化,能充分激发其活性,使之后的加氢及水解都能平稳进行。

参考文献:

[1]吴宏观,龙传光,余国贤.降低硫磺回收装置烟气SO2排放浓度的技术方案选择[J].硫酸工业,2017(01):23-27.

[2]郝东来,李超平,冯辉,永健,吴建荣.50kt/a硫磺回收装置SO2排放情况分析及改造建议[J].硫酸工业,2014(05):7-9.

[3]徐永昌,任建邦.汽油吸附脱硫烟气引入硫磺装置尾气加氢单元运行总结[J].齐鲁石油化工,2011,39(01):1-5+21.